密封件损坏对液压设备的一些影响 ? ??机械加工行业中,液压传动应用非常广泛,如各类半自动液压传动车床等。这些机床在使用过程中,经常出现诸如冲击、爬行等故障,诊断维修时,往往在液压控制元件(如各类泵、阀)上找不到故障原因,致使维修工作陷入困境。而终此类故障还是常在执行元件上找到原因,即油缸活塞密封元件严重磨损所致。该类现象尤以“O”形密封圈见多。? ?实例1:某一CB3463-1程控六角转塔半自动车床,在使用过程中,出现了转塔刀架进给速度无法调整的故障现象,截止阀2关闭后仍有爬行、前冲,并且一直到油缸底部才能停止,机床无法正常使用。? ?检测与维修:检查所有液压控制元件,尤其是调速元件均没发现任何问题。更换了部分调速阀,故障仍未消除。后经过拆检油缸发现活塞“O”形密封圈严重磨损,使油缸两腔液压油互窜所致。分析其原因,由于“O”形密封圈磨损后,油缸有杆腔与无杆腔间隙增大互通,当关闭调速阀3或截止阀2时,就等于切断了油缸有杆腔的回油路。从理论上讲,压力油进入油缸无杆腔时,在活塞上形成一个推力F无,使活塞产生向有杆腔移动的趋势,因为油缸有杆腔回油关断,腔内油液迅速形成背压,使活塞两端受力平衡而静止不动,此时F有=F无,而无腔油液压力因活塞受力面积不同而不同,即P有>P无。在实践中,因油缸两腔形成间隙互通,油缸腔内压力油有从高压区向低压区流动的趋势,流动一产生,腔内压力P有降低,P无升高,作用在活塞两端的推力F无>F有,活塞失去平衡向有杆腔移动寻觅新的平衡点。如此往复,活塞一直移动到有外力阻挡才能停止。上述现象的产生给机床的维修工作带来了很大影响,更换油缸活塞“O”形密封圈后,k型橡胶密封圈,机床故障消除,运行恢复正常。? ?实例2:某一CE7120液压仿形车床,在工作中出现仿形刀架引刀下行转纵向进给切削时冲刀,致使打刀、废活现象频发,机床无法正常工作。? ?检测与维修:检查各液压控制元件均无故障,维修工作一时进入盲区。拆检刀架纵向油缸,发现活塞油封“O”形密封圈外圆已经磨平,同时发现活塞外圆尺寸不合要求(属机床制造原因),直径方向小于标准尺寸0.8mm,活塞和油缸体间隙很大,导致纵向油缸两腔互通窜油。维修时,更换了合格的活塞以及“O”形密封圈后机床冲刀故障排除。分析其原因是在仿形刀架引刀下行到位的瞬间,o型橡胶密封件,刀架整体受一个冲力F’,该力分解后有一个水平推力F’1作用于纵向油缸活塞杆上,与此同时,橡胶密封圈规格,电磁阀34E1-25B工作,纵向油缸有杆腔接通压力油,无杆腔接通调速阀回油路,活塞有杆腔受力F由两部分完成,一为F’1,另一为F1=A1P1,其中A1为无杆腔的受力面积,那么F=F’1+F1。正常情况下,活塞在力F的作用下开始向无杆腔移动,由于液压油的不可压缩性,无杆腔内液压油压力急骤升高给活塞形成背压,活塞受力平衡按调速阀调定速度平稳走刀。该瞬间因有%F’1的作用,纵向油缸腔内压力P2就会大于P1。实际中,油缸两腔因间隙窜通,在P2>P1的瞬间,液压油有从高压区无杆腔向低压区有杆腔流动的趋势,流动一旦产生,P2降低,橡胶密封,P1升高,F1增大,活塞受力失去平衡,活塞带动刀架向无杆腔方向移动。而瞬间过后,因仿形刀架下行结束,作用在纵向油缸活塞上的水平推力F’1自行消失,活塞移动结束,刀架走刀趋于平稳,冲刀现象结束
O型密封圈在日常使用中有何优势备受信赖大家对于O型密封圈这款产品也许不是很了解,但是在人们的生活中使用这款产品的几率还是很大的。比如家中用的饮水机为了保证密封效果提升,达到不漏水的神奇功效,使用密封圈前来帮忙是很重要的体现。了解密封圈在使用过程中的优势,为更多的企业提供方便。 优点一:回弹性突出。传统的密封圈由于在形状上设计的失误,所以在使用一段时间之后,会出现卷边甚至是造成挤压受力损坏的风险出现。为了能够加强操作过程中的方便性,通过O型密封圈的帮忙,在回弹的效果上做到了提升。因为密封圈采用的是圆形的设计原理,因此在当压力出现的时候,可以进行分散从而达到了重复循环使用的功效。 优点二:产品性能稳定。由于O型密封圈采用的是高科技的 技术加工制作,所以对于受到物理影响的热胀冷缩因素不大,因此如果是化工领域需要热处理作业期间,通过使用此款密封圈来帮忙生产,是很好的保障。 O型密封圈优点突出,在近年来无论是水利工程还是航天科技领域,都可以看到它的身影出现,是的产品。 o型橡胶密封件、橡胶密封、金维密封科技(查看)由东莞市金维密封科技有限公司提供。东莞市金维密封科技有限公司(www.dgseal.com)是从事“O型圈,密封圈,防水圈,橡胶制品,氟胶制品,特种橡胶制品”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:曹丹。 产品:金维密封科技供货总量:不限产品价格:议定包装规格:不限物流说明:货运及物流交货说明:按订单