板框压滤机的常见问题一、板块本身的损坏。 造成板块本身损坏的原因有: 1、当污泥过稠或干块遗留时,就会造成供料口的堵塞,此时滤板间没有了介质只剩下液压系统本身的压力,此时板块本身由于长时间受压极易造成损坏。 2、供料不足或供料中含有不合适的固体颗粒时,同样会造成板框本身受力过多以至于损坏。 3、如果流出口被固体堵塞或启动时关闭了供料阀或出阀,压力无处外泄,带式过滤机大气切换阀现货,以至于造成损坏。 4、滤板清理不净时,有时会造成介质外泄,一旦外泄,板框边缘就会被冲刷出一道一道的小沟来,介质的大量外泄造成压力无法升高,泥饼无法形成。 对应故障的排除的方法:1、使用尼龙的清洗刮1刀,除去进料口的泥 2、完成这个周期,减少滤板容积 3、检查滤布,清理排水口,检查出口,打开相应阀门,释放压力 4、仔细清理滤板,修复滤板 二、板框间渗水 造成板框间渗水的原因主要有:1、液压低 2、滤布褶皱和滤布上有孔 3、密封表面有块状物。 板框间渗水的处理方法比较简单,只要相应的增加液压、更换滤布或者使用尼龙刮1刀清除密封表面的块状物就可以了。 三、形不成滤饼或滤饼不均匀 造成滤饼形不成或不均匀的原因有很多,供料不足或太稀,带式过滤机大气切换阀直销,或者有堵塞现象都会引起这种现象。针对这些故障要细细的排查原因,终找到确切的问题所在,然后对症施治解决问题。 探究真空过滤机在赤泥中分离的使用?滤布再生工艺滤布使用寿命短的原因一是在生产过程中,由于滤布一直与赤泥接触,有部分颗粒较细的赤泥就粘结在滤布表面,随着时间的延长,粘结的赤泥量逐渐增多,将滤布的缝隙堵塞,造成滤布结硬,过滤性能大大下降,上海带式过滤机大气切换阀,终被废弃;二是由于溶出液的碱浓度较高,一般在110g/l左右,滤布长时间浸泡在这样高浓度的碱液中,碱对滤布的腐蚀作用很强,从而导致滤布破损而被废弃。翻盘式真空过滤机在设计中采用“利用冲水清洗滤布,提高溶液苛性比值延缓滤布结疤,从而达到延长滤布寿命”的思路,经过实验证明,滤布寿命由以前的10几个小时,延长到40多个小时,效果明显。? ? 氧化铝的溶出率从的试验数据可看出,滤饼和分离底流的溶出率差值约为1%,这就意味着采用翻盘过滤机后,氧化铝溶出率可以提高1%左右;在第二、第三阶段的高浓度溶出试验中,浓度达到了150g/l以上,而滤饼的氧化铝溶出率仍然保持在较高水平,滤饼与熟料的溶出率差值控制在1%之内,这对提高氧化铝的净溶出率起到了很大的作用。但当溶液苛性比值提高以后,滤饼与熟料的溶出率差值有扩大的趋势,这对氧化铝溶出率的提高不利,因此,应适当控制溶出液的苛性比值。? ?滤布的使用寿命从可看出,在苛性比值低的条件下,滤布的使用寿命只有20小时左右,提高溶液苛性比值后,滤布使用寿命提高到47小时,滤布寿命明显延长,但总体来说,滤布的使用寿命仍较短。同时,由于设计上的缺陷导致了换布机构的操作比较烦琐、劳动量大,这是翻盘过滤机需改进的地方。? ?因此,翻盘过滤机作为一种分离设备实现对溶出液的分离,带式过滤机大气切换阀供应,在理论上是可行的,且对氧化铝溶出率、滤饼含水率等指标的控制也较好,可以满足高浓度溶出的要求,是一种比较好的分离设备。但是,存在产能过低、滤布使用寿命短、占地面积大等缺点,如果能进行进一步的改进,提高产能,改进换布方式,减轻换布时的劳动强度,翻盘过滤机将会在氧化铝的生产中得到大规模应用。带式过滤机大气切换阀现货带式过滤机大气切换阀现货带式过滤机大气切换阀现货带式过滤机大气切换阀现货? ? ??? ? ? 一、过滤液先是被进料泵抽进进水管道,进料泵逐步增加进水管道的过滤液,使得过滤液高压条件下进入两个分水管道。 二、分水管道又与板框压滤机上方的两个进水法兰相连,这样过滤液就进入了板框压滤机的滤板上方的两个分料管道,而分料管道是有滤板一块一块的挤压拼接而成的,而在每一块滤板的统一方向的一面,又有通向滤板中心凹陷处的通道或凹槽。这样从滤板的分料管道中的过滤液就被分到各各一块滤板与一块板框组成的滤腔中,其实是流进了被两种滤布包裹的板框中,与滤布接触,在强大压力的趋势下,过滤也中的液体就会通过滤布,而滤布只能允许液体通过,而固体就被拦截下来,在滤腔中存储。 三、当液体通过滤布时,其中的固体被拦截了下来,实现了固液分离,这时的过滤液就变得清澈干净了,然后再通过滤板下方的出水管道的集合,将分别从不同出水通道的水集合在一起流向单块滤板的排水阀流出,排出设备来。 核新元过滤设备-上海带式过滤机大气切换阀由无锡核新元过滤设备有限公司提供。核新元过滤设备-上海带式过滤机大气切换阀是无锡核新元过滤设备有限公司(www.wxhxy168.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:谢总。 产品:无锡核新元供货总量:不限产品价格:议定包装规格:不限物流说明:货运及物流交货说明:按订单