伺服电机与步进电机的性能比较控制精度不同两相混合式步进电机步距角一般为 1.8°、0.9°,五相混合式步进电机步距角一般为0.72 °、0.36°。也有一些的步进电机通过细分后步距角更小。如三洋公司(SANYO DENKI)生产的二相混合式步进电机其步距角可通过拨码开关设置为1.8°、0.9°、0.72°、0.36°、0.18°、0.09°、0.072°、0.036°,兼容了两相和五相混合式步进电机的步距角。交流伺服电机的控制精度由电机轴后端的旋转编码器保证。以三洋全数字式交流伺服电机为例,对于带标准2000线编码器的电机而言,由于驱动器内部采用了四倍频技术,其脉冲当量为360°/8000=0.045°。对于带17位编码器的电机而言,驱动器每接收131072个脉冲电机转一圈,即其脉冲当量为360°/131072=0.0027466°,是步距角为1.8°的步进电机的脉冲当量的1/655。如需了解更多伺服电机的相关内容,欢迎拨打图片上的热线电话! 交流伺服电机损坏的原因分析一、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟。 1.故障原因①电源未通(至少两相未通);②熔丝熔断(至少两相熔断);③过流继电器调得过小;④控制设备接线错误。 2.故障排除①检查电源回路开关,熔丝、接线盒处是否有断点,修复;②检查熔丝型号、熔断原因,步进伺服电机价格,换新熔丝;③调节继电器整定值与电动机配合;④改正接线。 二、通电后电动机不转有嗡嗡声 1.故障原因①转子绕组有断路(一相断线)或电源一相失电;②绕组引出线始末端接错或绕组内部接反;③电源回路接点松动,接触电阻大;④电动机负载过大或转子卡住;⑤电源电压过低;⑥小型电动机装配太紧或轴承内油脂过硬;⑦轴承卡住。 2.故障排除①查明断点予以修复;②检查绕组极性;判断绕组末端是否正确;③紧固松动的接线螺丝,广东步进伺服电机,用万用表判断各接头是否假接,予以修复;④减载或查出并消除机械故障,⑤检查是否把规定的面接法误接;是否由于电源导线过细使压降过大,予以纠正,⑥重新装配使之灵活;更换合格油脂;⑦修复轴承。 三、电动机起动困难,额定负载时,电动机转速额定转速较多 1.故障原因①电源电压过低;②面接法电机误接;③转子开焊或断裂;④转子局部线圈错接、接反;③修复电机绕组时增加匝数过多;⑤电机过载。 2.故障排除①测量电源电压,设法改善;②纠正接法;③检查开焊和断点并修复;④查出误接处,予以改正;⑤恢复正确匝数;⑥减载。 四、电动机空载电流不平衡,三相相差大 1.故障原因①绕组首尾端接错;②电源电压不平衡;③绕组存在匝间短路、线圈反接等故障。 2.故障排除①检查并纠正;②测量电源电压,步进伺服电机科尔摩根,设法消除不平衡;③消除绕组故障。想了解更多关于伺服电机的相关资讯,请持续关注本公司。伺服电机转速的选择电动机转速应符合机械传动的要求。在市电标准频率(50HZ)作用下,由于磁极对数不同,异步电动机同步转速有3000r/min,500 r/min,1000r/min,750/r/min,600r/min等几种.由于存在转差率,其实际转速比同步转速低2-5%.因此,选择电机转速方法如下:对于不需要调速的机械,一般选用与之转速接近的电机,这样电机就可以方便地与机械转轴通过联轴器直接连接;对于不需调速的低转速的传动,步进伺服电机报价,一般选用稍高转速的电机,通过减速机来传动,但电机转速不应过高.一般,可优先选用同步转速1500r/min的电机,因为在这个转速的电机适应性好;您的机械装置的输出转速比较低而电动机的转速又很高那怎么办?那您就要考虑使用带减速器的电机(马达)或者和减速机配套使用!建议您选用进口的电机及减速机,因为国外的技术较好地解决了电机、减速机体积外型大的问题。进口机结构紧凑,安装空间小,质量好,在这点上有突出的优点!对于需要调速的机械,电机转速应与机械转速相适应,可以直接传动或通过减速机构传动.还有,您也可以考虑使用变频器来拖动电机实现调速,这样既节能又可以实现自动伺服控制!我们来看下电动机容量的选择:电机容量说明它的带负载抗过载的能力。一般情况下,我们可以选取比较高的容量,这样电机的抗过载性能会更好些!以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多伺服电机的知识,欢迎拨打图片上的热线联系我们。 ? 步进伺服电机价格-广东步进伺服电机-北京高控科技由北京高控科技有限公司提供。北京高控科技有限公司(www.goldkong.com)位于北京丰台区丰台科技园汉威国际广场1区1号楼7层50-51室。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前北京高控在其它中享有良好的声誉。北京高控取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。北京高控全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。 产品:北京高控供货总量:不限产品价格:议定包装规格:不限物流说明:货运及物流交货说明:按订单