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到了1960年以后,点位控制的数控机床得到了迅速的发展。因为点位控制的数控系统比起轮廓控制的数控系统要简单得多。因此,数控铣床、冲床、坐标镗床大量发展,据统计资料表明,到1966年实际使用的约6000台数控机床中,85%是点位控制的机床。
数控机床的发展中,值得一提的是加工中心。这是一种具有自动换刀装置的
自动化转台设计
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到了1960年以后,点位控制的数控机床得到了迅速的发展。因为点位控制的数控系统比起轮廓控制的数控系统要简单得多。因此,数控铣床、冲床、坐标镗床大量发展,据统计资料表明,到1966年实际使用的约6000台数控机床中,85%是点位控制的机床。
数控机床的发展中,值得一提的是加工中心。这是一种具有自动换刀装置的数控机床,它能实现工件一次装卡而进行多工序的加工。

情形1:机床可以加工,工件尺寸也较准确,但工件表面光洁度差造成这个情况一般有4种原因:一是机床刀具的刀尖不锋利;二是机床在工作时产生了共振;三是机床出现了爬行现象;四是加工工艺有缺陷。解决办法:①刀具磨损或受损后不锋利,直接重新磨刀或选择更好的刀具重新对刀。②机床产生共振主要是因为机床放置的不平稳,只需将机床调整至水平位置,加牢固定就可解决。④若是加工工艺有缺陷,应在满足其他工序加工要求的情况下,尽量选用主轴较高的转速,同时选择更适合工件加工的冷却液。 次数用完API KEY 超过次数限制
情况3:驱动器相位灯正常,但加工出来的工件尺寸大小不一造成这个状况一般有3个原因:一是机床拖板长期高速运行,造成丝杆和轴承严重磨损;二是刀架的在长期的加工使用后产生了偏差;三是虽然拖板每次都能准确回到加工起点,但加工工件尺寸仍然有偏差。解决办法:①用百分表靠在刀架底部,同时通过系统编辑一个固定循环程序,检查拖板的重复定位精度,调整丝杆间隙,更换轴承;②用百分表检查刀架的重复定位精度,调整机械或更换刀架;③用百分表检测加工工件后是否准确回到程序起点,若可以,则检修主轴,更换轴承。 次数用完API KEY 超过次数限制
威尔金森于1774年发明的镗床起了很大的作用。当时、用镗床做出直径为72英寸的汽缸,误差不超过六便士ying币的厚度。用现代技术衡量,这是个很大的误差,但在当时的条件下,能达到这个水平,已经是很不简单了。1802年,瓦特也在书中谈到了威尔金森的这项发明,并在他的索霍铁工厂里进行仿zhi。以后,瓦特在制造蒸汽机的汽缸和活塞时,也应用了威尔金森这架神奇的机器。原来,对活塞来说,可以在外面一边量着尺寸,一边进行切削,但对汽缸就不那么简单了,非用镗床不可。 次数用完API KEY 超过次数限制
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