SCR脱硝系统的氨逃逸率控制相关技术研究
基于燃煤电厂选择性催化还原(SCR)脱硝原理,揭示氨逃逸的原因和对机组运行的危害。分析认为,影响SCR脱硝系统氨逃逸率的因素包括脱硝催化剂性能、烟气流场均匀性、锅炉运行方式、喷氨控制逻辑、仪器仪表及测量方式等。针对SCR系统氨逃逸率的影响因素,结合电厂机组实际运行情况,提出降低氨逃逸率的控制策略,可为国内燃煤电厂超低排放改造及SCR系
氨逃逸分析仪
SCR脱硝系统的氨逃逸率控制相关技术研究
基于燃煤电厂选择性催化还原(SCR)脱硝原理,揭示氨逃逸的原因和对机组运行的危害。分析认为,影响SCR脱硝系统氨逃逸率的因素包括脱硝催化剂性能、烟气流场均匀性、锅炉运行方式、喷氨控制逻辑、仪器仪表及测量方式等。针对SCR系统氨逃逸率的影响因素,结合电厂机组实际运行情况,提出降低氨逃逸率的控制策略,可为国内燃煤电厂超低排放改造及SCR系统性能优化提供参考。如想了解更多氨逃逸在线监测设备相关信息,欢迎来电咨询。
SCR脱硝系统影响氨逃逸率的主要因素分析
控制系统优化针对SCR脱硝控制系统大滞后、大延迟问题,通过引入预测控制、融合改进的状态变量控制、相位补偿控制等技术,提前预测被调量未来变化趋势,提高脱硝系统闭环稳定性和抗扰动能力。该技术通过考虑SCR上游锅炉侧多个扰动变量对SCR 脱硝过程的影响,将多参数进行拟合作为扰动变量,实现预测控制和提前调节。如想了解更多氨逃逸在线监测设备相关信息,欢迎来电咨询。
环保标准下的“漏网之鱼”——氨逃逸
重污染天气中,硫酸铵、NH4NO3的质量总和约占PM2.5的40%-60%,越严重的污染天气,比例越高。作为大气中仅有的碱性气体,氨气可以同水及酸性物质反应。正是这种的化学特性,使氨气扮演了“坏空气推手”的角色。1体积水能溶解700体积的氨,这意味着当大气湿度升高时,氨更容易与水进行反应,水又吸收了SO2和二氧化氮,变成液相的亚硫酸和HNO2。在合适的氧化反应条件下,亚硫酸、HNO2就会转化成硫酸、HNO3,与氨发生中和反应,生成颗粒态的硫酸铵、NH4NO3,成为了PM2.5。如想了解更多氨逃逸在线监测设备相关信息,欢迎来电咨询。
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