淄博启新材料股份有限公司是集研发、设计、制造和销售为一体的高新技术企业,止2018年各种材质陶瓷磨介和衬板年产能2万吨,超细粉体研磨设备年产能500台套。
在陶瓷研磨体的试验调整结束、达到“较好效果”的“合适填充率”以后,原有球磨机的动力和传动配置显然是大了,重新选配更换合适的主电机以及减速机,可以获取进一步的节电效果。但由于“较好效果”和“合适填充率”的不确定性,
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淄博启新材料股份有限公司是集研发、设计、制造和销售为一体的高新技术企业,止2018年各种材质陶瓷磨介和衬板年产能2万吨,超细粉体研磨设备年产能500台套。

在陶瓷研磨体的试验调整结束、达到“较好效果”的“合适填充率”以后,原有球磨机的动力和传动配置显然是大了,重新选配更换合适的主电机以及减速机,可以获取进一步的节电效果。但由于“较好效果”和“合适填充率”的不确定性,不建议过早的更换。
以¢4.2×13m联合粉磨系统为例,主电机功率为3550kW,在更换球磨机二仓研磨体后,一般可减小主电机功率1200kW,换用小电机可解决大马拉小车问题,这本身就是一项节电措施。
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关于陶瓷研磨体的磨耗:多数供货商承若单仓研磨体磨耗保证值为15g/t水泥。实际上,这是一个保守的估值,由于陶瓷研磨体的总体试用时间太短,还没有具体的统计数据出来,但可以肯定比现有的金属研磨体小得多(当然,首先是不能破碎)。实际上,有个案显示,陶瓷研磨体在使用一个月后,用卡尺测量其大小,没有测出变化来。2倍),粉磨系统的台时产量试验有增有减不等,但多数都可控制在±10%以内。
需要注意的是,关于陶瓷研磨体的磨耗,不仅要看使用初期,还需要关注其中长期的磨耗情况。有个案显示,某公司生产的陶瓷研磨体,使用初期的表现很好,但在使用2个月后,其磨耗上升、破损率加大、台时产量也随时降低,这与其成型和烧成的内外均质性有关,存在表里不一的情况。其中,强调辊压机闭路,以为严格控制入磨细度,以适应陶瓷研磨体粉碎功能的降低、尽量避其所短。
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淄博启新材料股份有限公司是集研发、设计、制造和销售为一体的高新技术企业,止2018年各种材质陶瓷磨介和衬板年产能2万吨,超细粉体研磨设备年产能500台套。下设有全资子公司山东合创明业精细陶瓷有限公司。

采用辊压机等磨前预粉碎设备的入磨物料粒度通常<3mm,甚至<1mm。由于入磨物料粒度减小,球磨机磨内研磨体的平均球径必然要随之减小。一般来说,一仓球的球径不要超过Φ50mm,合理的级配是让进入尾仓的颗粒能够被新型研磨体充分研磨。而且,应根据磨机的入磨颗粒粒度适时调整隔仓板位置,增大细磨仓长度。经验证明,尾仓陶瓷研磨体应该较金属研磨体填充率提高3%~6%,球径大一规格,装载量是原来金属研磨体的60%左右,要使更换后的研磨体的总表面积不能金属研磨体,以保证足够的研磨性能。打开混乱局面的钥匙,就是急需一个关于陶瓷研磨体的制造标准和产品标准。加入新型陶瓷研磨体前,在仓内铺撒一部分水泥或者矿粉,作为一种开机缓冲。
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