采用杠杆式增力夹紧机构设计应用于铝合金缸盖的加工,既避免缸盖的形变,又满足加工受力的要求,如图6所示,大部分工位采用类似结构设计,满足生产线长期耐久运行的考验。因夹紧点距离差异较大,无法实现兼容夹紧工序,通过设计快换的夹头结构,实现不同零件的兼容。洋马4TNV88缸体销售服务热线。
基于低成本设计要求,CNC设计为半自动上料。为确保员工将零件推拉到位,机
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采用杠杆式增力夹紧机构设计应用于铝合金缸盖的加工,既避免缸盖的形变,又满足加工受力的要求,如图6所示,大部分工位采用类似结构设计,满足生产线长期耐久运行的考验。因夹紧点距离差异较大,无法实现兼容夹紧工序,通过设计快换的夹头结构,实现不同零件的兼容。洋马4TNV88缸体销售服务热线。
基于低成本设计要求,CNC设计为半自动上料。为确保员工将零件推拉到位,机床夹具的感应装置设计尤为重要。因此设计如图7所示,工件推到位后实现连接机构内部气路接通而产生通道内压力变化直到设定值,实现零件到位监控。通过将该信号写入设备的互锁逻辑,零件未到位时,则机床不加工以防止零件掉入加工仓。洋马4TNV88缸体销售服务热线。

由于微量的铅即引起石墨形态的变异,使其对基体的割裂作用增强,因而强烈地降低灰铸铁的力学性能。公司通过多年对铅的研究得出,当以生铁为主配料时,铅的含量上限为0.0008%;生产合成铸铁时,铅的含量上限0.0015%,否则缸体的轴承座处的石墨就会变异,从而造成缸体的力学性能低,从而引起材质不合格的废品。洋马4TNV88缸体销售服务热线。
在铸铁中是一种微量有害元素。影响铸铁的显微组织,比如:促进灰铸铁形成D型石墨,使基体变成珠光体,改变灰铸铁的白口倾向等,导致铸铁力学性能降低。此外,含铸铁还容易产生缩孔、缩松、裂纹、偏析以及夹渣等铸造缺陷,使铸造生产的质量控制变得困难。公司原设定的含量为0.0080%,在采用增碳剂+废钢生产合成铸铁过程中出现含量达到0.0116%的情况,为验证含量对灰铸铁缸体缸盖力学性能的影响,我们将含量超出0.0080%的铸件进行了力学性能检测。洋马4TNV88缸体销售服务热线。

康明斯4B缸体气孔缺陷,而且流水号为相连的,为同一炉次浇注的铸件。解剖发现内部存在很明显的气孔(图3),调查发现该炉次铝的含量为0.0796%。同时,又出现两炉次的铝含量异常的铸件,其炉前光谱样检验铝的含量分别为0.0392%和0.0414%。这两炉次的铸件没有任何缺陷,加工后渗漏废品也正常。洋马4TNV88缸体销售服务热线。
铝含量升高,主要是由于压块废钢中含有铝制品,在熔炼过程中使微量元素升高。为防止此类缺陷的再次出现,笔者公司规定了炉前铝的含量不超过0.0400%。铸铁熔炼时加入碳化硅,对于灰铸铁,由于非平衡石墨的预孕育作用,可以提高共晶团大量形成与生长的温度(减小相对过冷度),有利于形成A型石墨;还可以因晶核数量增多,使片状石墨细小,提高石墨化程度减少白口倾向,从而提高力学性能。洋马4TNV88缸体销售服务热线。

再终拧紧的时候,并不是简单的力矩+转角,还要测量终的力矩,也就是监控力矩。比如拧紧80N.m后转角180度,监控力矩200-350N.m。为什么要这么做呢? 前面也提到了反馈的是摩擦力,通常拧紧不合格会有几种现象。1是角度超上限,监控力矩小于下限值;2是监控力矩超上限值,转角未达到设定的下限值。洋马4TNV88缸体销售服务热线。
种情况,简单点理解就是螺栓和螺孔的摩擦系数太小,转角很容易上升,很多时候都是由于螺孔被加工大了,在螺栓上涂油也有这种效果;第二种情况是摩擦系数太大,通常是因为螺孔小,或者夹杂有杂物,或者是螺栓法兰面有杂物或者材料不行被磨损。不管是哪种情况,都必须更换螺栓检查问题。 如果简单的用力矩加转角,不控制监控力矩是没有多大作用的。洋马4TNV88缸体销售服务热线。

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