一台挖渣机在工作过程中出现了整机动作缓慢、工作无力的故障现象。故障原因是:液压泵磨损、伺服调节机构卡滞、向系统提供的液压油流量不足、主安全阀故障、发动机输出功率不足、先导系统压力不足等。
在故障检查过程中,无论空载还是作业,发动机转速正常、无冒黑烟现象;主系统的压力和流量在标定范围之内。分析故障重点在主安全阀和液压泵。
本着先易后难的原则,先调主安全阀,无明显
电动轮式扒渣机厂家
一台挖渣机在工作过程中出现了整机动作缓慢、工作无力的故障现象。故障原因是:液压泵磨损、伺服调节机构卡滞、向系统提供的液压油流量不足、主安全阀故障、发动机输出功率不足、先导系统压力不足等。
在故障检查过程中,无论空载还是作业,发动机转速正常、无冒黑烟现象;主系统的压力和流量在标定范围之内。分析故障重点在主安全阀和液压泵。
本着先易后难的原则,先调主安全阀,无明显改善;其次分解、清洗主安全阀,发现主安全阀零件无明显磨损、弹簧无折断,重新装配调整后故障依旧;后更换了一个新的主安全阀,但也无任何改善,系统压力依然在18-24Mpa之间(标定压力为30Mpa);1.柱塞泵或马达的噪声(1)吸空现象是造成液压泵噪声过高的主要原因之一。检查液压油及滤芯均属正常,并认为液压泵故障的可能性较小。修理人员在检查试机过程中,无意将停机制动手柄放在制动位置,该故障现象消失。
根据停机制动阀的原理分析,故障主要是停机制动阀调整不到位。制动解除时,停机制动阀阀杆不到位使先导油一部分流进停机制动缸,一部分经停机制动阀流回油箱,而造成先导系统压力不足。这又使在操作过程中分配阀阀杆不到位,对主系统流量起节流或泄漏作用,因此出现整机工作无力、动力缓慢的故障现象。拆卸停机制动阀,发现其推杆调整螺栓松动,推杆长度缩短,调整后故障现象消失。这个时候除了更换液压油外,还得对液压油管进行检测,看是否有空气。
轮式扒渣机与其他扒渣机的对比
轮式扒渣机是一种用于连续装载块状固体料(如石渣。煤炭)的理想设备,每小时挖掘并装载的输送力达80m3以上,尤其适用于中小型断面的巷道出渣。整机电路系统采用按钮、接触器,实现对电机和电滚笥的控制,可选装漏电断路器,在0。同时,轮式扒渣机由2台15千瓦的电动机和1台23千瓦柴油机带动液压系统工作,巷道无姻尘污染,由于是胶轮行走,更不需对路基作特殊处理,也不用铺设轨道,可适应较差的开挖面。
履带扒渣机为全液压履带结构,采用的反铲系统来扒取岩石(或矿石),将岩石(或矿石)扒入的刮板运输槽,并依靠刮板运输机构将岩石(或矿石)从前部输送至后部的接续设备中(各类矿车、皮带机、汽车等),同时,履带扒渣机的铲斗也可以用来清理工作面。扒矿机或者是扒渣机在使用和工作当中,输送带作为经常和石料接触的配件之一,所以其寿命可能会随着使用时间的加长,而操作手的保养常识缺乏而使得包括输送带在内的易损件磨损。该设备的底盘设计参考小松挖掘机结构形式,采用液压马达驱动履带行走机构,性能强劲、爬坡力强、机动灵活,可在潮湿有积水的巷道里工作。
履带车辆的科技含量不比轮式高,但是行走机构和传动系统比轮式扒渣机复杂很多,加上履带车辆的行驶损耗远远高于轮式,所以采购成本和运行成本高很多。
扒渣机由于工作环境恶劣,现场常常会出现一些意外的故障,这非常常见。如何在意外问题出现时,巧妙利用手边的工具及时就地解决它,就格外的重要了。宜昌长兴扒渣机是生产扒渣机厂家,今天就与大家探讨一下这些意外故障时如何解决应对。
现场须拆装某器件,可是随机携带的扳手又不全,这时该怎么办?此时采用下面的办法可解燃眉之急(主要针对梅花扳手、开口扳手和内六角扳手而言)。如果所使用的梅花或开口扳手比所要拧的螺栓头(或螺母)大,内六角扳手比所要拧的螺栓头小,可在扳手内(梅花、开口扳手)或扳手外(内六角扳手)垫一些铜皮、铁丝或螺丝刀等物,而后慢慢加力拆、装;而当开口扳手比螺栓头(或螺母)小、内六角扳手比螺栓头大时,可分别用锉刀将开口扳手开口锉大,将内六角扳手的六方尺寸锉小。通过以上处理多数情况下可以解决应急拆、装工作,而且经改制的扳手可以留作以后使用。配流盘在使用中因表面磨损或油泥沉积在卸荷槽开启处,都会使卸荷槽变短而改变卸荷位置,产生困油现象,继而引发较高噪声。
另外若遭遇扒渣机的连杆轴承损坏,损坏后轴承外圈仍镶在连杆孔内很难取下,用钢锯锯时因外圈坚硬容易打滑,而硬打硬敲又易使连杆损坏。这种情况下,可将连杆夹在台钳上,选用重型套筒扳手中的套头,一侧使用比轴承外圈稍小的套头顶住轴承外圈,另一侧用比连杆轴承孔尺寸稍大的套头顶住连杆孔侧面,然后逐渐加力夹紧台钳,这样轴承外圈就会慢慢被压出来。3.液压缸的噪声(1)油液中混有空气或液压缸中空气未完全排尽,在高压作用下产生气穴现象而引发较大噪声。如有气割工具,则可直接用气割割断轴承外圈。
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