高温轴流风机供应商以其和易调节等优点已成为燃煤发电机组的送、引和一次风机的优选。通过建立多个试验点,尽可能反映壳体的形状,在壳体的进口、叶轮和出口处设置48个圆周试验点,选择靠近壳体中间位置的点作为锤击点。叶片是轴流风机的核心部件,决定风机的性能; 而导叶是轴流风机中重要的流通部件,其气动设计直接影响上下游流通部件的特性。研究表明,高温轴流风机供应商的叶
高温轴流风机供应商
高温轴流风机供应商以其和易调节等优点已成为燃煤发电机组的送、引和一次风机的优选。通过建立多个试验点,尽可能反映壳体的形状,在壳体的进口、叶轮和出口处设置48个圆周试验点,选择靠近壳体中间位置的点作为锤击点。叶片是轴流风机的核心部件,决定风机的性能; 而导叶是轴流风机中重要的流通部件,其气动设计直接影响上下游流通部件的特性。研究表明,高温轴流风机供应商的叶轮机械内的流固耦合现象与流体机械各种故障的产生有直接关系。因此借助流固耦合的方法对导叶数目变化后风机叶片的静力结构及振动进行研究具有重要的现实意义和工程价值。导叶结构、数目和安装角度对提高流体机械的性能、降低高温轴流风机供应商噪声和减轻振动具有明显影响。利用试验对轴流泵有无导叶时的外特性进行测试,表明在较优工况下导叶可回收的旋转动能约占叶轮出口总能量的15. 7%,验证了导叶对提高能量利用率的作用。
模拟高温轴流风机供应商导叶数
目不同时泵内的压力脉动特征,指出导叶数变动对导叶区流域及其下游流域的压力脉动具有一定影响,而对上游叶轮流域的流动影响则较小。高温轴流风机供应商叶片穿孔后,整个频率范围内的A声级有不同程度的下降,中低频段的下降幅度较大,而高频段的下降幅度较小。利用数值模拟方法对导叶与叶轮匹配进行研究,表明导叶数目增加后模型压力提高329Pa,轴功率降低1. 2 kW,效率提高6%。模拟了轴流风机后导叶改变对风机性能的影响,表明导叶数目减少4 片后全压提升5. 4 Pa,效率提高0. 8%。
分析了高温轴流风机供应商失速的原因。风机前后气流稳定,声功率级略原叶片,一级叶轮顶部声功率级也略低,减少了叶尖泄漏现象。分析了引风机和一次风机的不同失速原因,并分别给出了相应的处理方法。本文总结了近年来轴流风机失速、喘振的情况及相关原因。指出除系统阻力过大外,风机本身的制造不符合标准,如动叶开度不一致或叶顶间隙过大,也可能是造成失速的常见原因。通过山东关西风机的实践和文献总结,
高温轴流风机供应商失速的主要原因是:
(1)风机选型与烟气系统阻力不匹配,这一般是由于风压选择参数太小,风机阻力增大过大造成的。环境保护改造后的阻力、空气预热器堵塞或挡板门未全开等,风机实际运行点离失速线太近。
(2)风机在制造或安装上不符合标准,如叶顶间隙过大、动叶角度不一致等制造原因,导致实际失速线下移,使工作点过于靠近失速线。
(3)高温轴流风机供应商进口管路布置不合理,导致引风机进口速度分布不均(总压畸变),导致风机实际失速线向下移动,导致风机提前失速。2%,由此可确保数值模拟的真实可靠性,模拟结果可反映该风机的实际运行状况,并且可以用于进一步固体域的流固耦合模拟计算。通过以往的文献研究,发现在压缩机领域,叶尖间隙与失速裕度的关系得到了充分的研究。在电站风机领域,现有文献仅定性地讨论了叶尖间隙对失速的影响,没有建立叶尖间隙超调量与风机性能和失速压力之间的定量关系。结合风机大修叶片叶尖间隙数据,提出了一次风机叶尖间隙与风机性能和失速压力的定量关系。
(1)高温轴流风机供应商叶顶间隙超差对失速点压力偏差和风机效率偏差有显著影响。
(2)叶顶间隙与失速点压力偏差的相关系数为-0.99,即叶顶间隙越大,失速点负压偏差越大,实际失速线向下偏离理论失速线的程度越严重。
(3)叶尖间隙与效率偏差的相关系数为-0.93。
叶尖间隙与效率也有很强的相关性,也就是说,叶尖间隙越大,负效率偏差越大。以叶片角度可调、叶片角度固定的对旋轴流风机叶轮为研究对象,建立了两种叶轮的三维模型,并引入ANSYS进行计算模型分析。本文针对某超临界600MW锅炉引风机振动故障原因进行分析处理,为其他火力发电厂出现类似问题提供参考。得到了两个高温轴流风机供应商叶轮的种振型。叶片变形量较大,尤其是叶片顶部,通过角度调节机构,叶片变形量略有增加。利用LMS模态试验软件得到了两个叶轮的个固有频率。通过比较发现,叶片角度调节机构使叶轮的固有频率略有增加,高温轴流风机供应商叶轮的固有频率避开了电机的频率,在正常运行时不产生共振。叶轮是旋转轴流风机的重要部件。其安全性和可靠性直接影响到风机的正常运行。一方面,叶轮的模态分析可以得到结构的固有频率,使叶轮的工作频率远离其固有频率,有效地避免了共振引起的疲劳损伤;另一方面,可以得到叶轮机构在不同频率下的振动模态。变形较大的区域可能出现裂纹、松动、零件损坏等,变形较小。该地区在工作中相对稳定。



在高温轴流风机供应商稳态模拟完成后,将稳态模拟结果作为初始场。采用滑动网格模型对非定常流动进行了数值模拟。边界条件与稳态模拟相同。级叶轮旋转加速后,高温轴流风机供应商内部流场变得更加复杂,而第二级叶轮反向加速时,叶片迎角较大,气动力影响较大,通过第二级叶轮等流量后流场趋于稳定。湍流模型采用Les模型,子格子模型采用Smagorinsky-Lilly模型。噪声模拟采用噪声模拟模型FW-H,根据Lighthill方程的推导过程,单极、偶极和四极源、气流和旋转叶片的周期性撞击产生的噪声属于单极源,气流和旋转叶片相互作用形成的不稳定反作用力产生的噪声属于单极源。物体属于偶极源,流场总粘应力产生的噪声属于四极源。采用RNGK-E湍流模型计算了高温轴流风机供应商的稳态流场。在此基础上,利用LES软件对高温轴流风机供应商的瞬态流场进行了计算,并引入了FW-H噪声模拟模型对风机的流场进行了计算。模拟中的噪声接收点与规定的噪声测试中的传声器位置一致。噪声测点距风机出口表面中心1米,测