空压机节能改造的优与省
【空压机变频改造的优点】
节约电能
与传统控制的压缩机相比,变频器控制压缩机在节约电能方面具有实际的意义,根椐车间用气量的不同来随时改变空压机的供气量,这是的运行工况,节约电能约20%以上。
降低成本
空压机进行节能改造后,能做到完全意义上的“恒压供气”,避免了压力过高而对供气管道的危害,降低了管道的维护成本。
色选机空压机生产厂
空压机节能改造的优与省
【空压机变频改造的优点】
节约电能
与传统控制的压缩机相比,变频器控制压缩机在节约电能方面具有实际的意义,根椐车间用气量的不同来随时改变空压机的供气量,这是的运行工况,节约电能约20%以上。
降低成本
空压机进行节能改造后,能做到完全意义上的“恒压供气”,避免了压力过高而对供气管道的危害,降低了管道的维护成本。
虽然气压打满后机组会卸载空气运行,但仍然有45%的空载损耗。一般情况平均卸载时间约占总运行时间的30%,那么一台37KW的普通空压机会因此浪费36000元/年的电费。
30%卸载时间×(卸载时间的损耗37KW×45%空载电流)×8000小时/年×0.9元/度=36000元/年
变频改造后,空压机不存在卸载,一年节省36000元电费。
变频改造后,低压力省电计算:
普通螺杆机在6~8公斤频繁加卸载工作,实际只用了6公斤。
多出来的2公斤频繁爬升会让机组多消耗14%(每爬升1公斤多耗7%的电流)。按频繁爬升时间累计是70%,如此一台37KW的普通空压机会因频繁加载浪费26000元/年。
70%加载时间×(加载时因2公斤爬升的损耗37KW×14%)×8000小时/年×0.9元/度=26000元/年
变频改造后,空压机始终保持6公斤的供气,就节省了2公斤的爬升损耗了,一年省下电费26000元。
因此,空压机进行节能改造后在一年当中可以为企业节省:A空载损耗+B压差损耗=62000元/年,基本可以在半年之内把购买空压机变频节电柜多出的成本节省回来,一年赚下一台设备款。
空压机在运行过程中,由于冷却换热效果不好、压力不正常、排气量不足等原因,导致空压机实际运行时间较短,机器停车与启动频繁,无法达到安全运行的要求,直接影响生产,给企业带来不可估量的损失。因此正确识别空压机的故障,分析原因,减少故障次数,提出预防措施,确保空压机安全运行是非常必要的。换油时同时更换油过滤器。无论是机油滤芯还是空压机油,在环境恶劣的场所使用缩短更换周期。一般空压机都安装有油温保护设置,当油温超过70℃时会跳机,造成压缩机频繁关机。油温过高的主要原因是油冷却器失效,一般是由于润滑油管路细长,容易脏堵、结垢等问题造成。

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