列管式电捕焦油器理论上是应该控制煤气实际流速在1米/秒以下,也就是在一平方米截面中能流过1立方米/秒,而实际上通过量是约0.7-0.8立方米/秒,部分区域煤气通过量是远比此数据低,这主要因为分气不均匀造成的,虽然有分气格板,然而全截面气流分布依然不均匀。部分沉淀极管损坏较为严重,占积约50-60%左右,也可以证明气流主要集中在部分,截面的有效利用率仅达到50-60
静电电捕焦油除尘器
列管式电捕焦油器理论上是应该控制煤气实际流速在1米/秒以下,也就是在一平方米截面中能流过1立方米/秒,而实际上通过量是约0.7-0.8立方米/秒,部分区域煤气通过量是远比此数据低,这主要因为分气不均匀造成的,虽然有分气格板,然而全截面气流分布依然不均匀。部分沉淀极管损坏较为严重,占积约50-60%左右,也可以证明气流主要集中在部分,截面的有效利用率仅达到50-60%。一般传统的经验计算法是每一个电晕极-沉淀极通过的煤气量为100m3/h,一根管子100m3。
走近电除焦油器进口管道时,常可能听到噼啪的响声,有时这种动静偶然有几回,有时是接连频频的听到,这是一个击穿放电表象。
从实践上看来,过于频频的听见响声证明煤气中的水分过高,气流振动,此刻必须降下直流电源电压,以维持其正常运行工作,若电除焦油器在运行过程中毫无动静,甚至连细听进口管已不闻咝咝响声,这说明电压过低,产生的电晕很微小,因此除焦油的功率也会下降。所以在基本正常的情况下应当在电除焦油器进口管道旁能偶然听到放电的响声。
静电除尘器(电捕焦油器)在工作时必须考虑到一些问题,因为辐射等原因,空气中有较少的自由离子,单靠这些自由离子是不行能使含尘空气中的尘粒有足够的荷电的。因此,要使用静电使粉尘分离需要具有两个基本条件,一是存在使粉尘荷电的电场;二是存在使荷电粉尘颗粒分离的电场。一般的静电除尘器(电捕焦油器)使用荷电电场和别离电场合一的方法,放电极的金属棒接高压直流电源的负极,集尘极接地为正极,集尘极能够选用圆管,也能够选用平板。
电捕焦油器在碳素厂烟气治理的工艺进程
当系统正常运转3~5日时,操作人员要对电捕焦油器的阳极排管进行一次的清理:在操控室内用手按动清洁按钮一次,此刻系统将按预订设置的程序进行主动切换,主动清洁电场和预收尘器。等到电场和预收尘器清洁完毕后,系统将主动恢复运转,不再需要手动操控。
用上面的办法同样清洁调质降温塔。清洁时所用物质为92~97℃热水,热水来源为备用20m3的热水池,该热水池中的热水来源为自来水通入蒸汽。当系统发出激烈声光报警时,说明系统发生了着火现象,此刻操作人员不需要慌张,不需动手操作,只需调查高压电控柜是不是堵截电源、管道切换阀9是不是打开、管道切换阀2、3等是不是封闭。检查风机是不是自动中止运转,检查消防泵是不是自动运转。如果这些本应当自动切换的设备没有完成自动工作,则可临时进行手动切换,以保证消防救火的正常运作。
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