节能
省钱丨应用砂石分离机,实现弃物中的砂、石通过分离、收集、再利用,分离出砂石表面光洁,砂子含灰≤1%,含水≤3-5%,完全符合在利用标准。据现场统计在混凝土拌合运输平均每日收集砂、碎石3t左右,按照砂、碎石进场单价52元/t进行计算,一年节省金额6万余元。
省水丨砂石分离机每次注入、清洗全程5分钟,用电量0.02度,注水量1.5t,清洗后排放污水经过三级沉淀
混凝土砂石分离机批发
节能
省钱丨应用砂石分离机,实现弃物中的砂、石通过分离、收集、再利用,分离出砂石表面光洁,砂子含灰≤1%,含水≤3-5%,完全符合在利用标准。据现场统计在混凝土拌合运输平均每日收集砂、碎石3t左右,按照砂、碎石进场单价52元/t进行计算,一年节省金额6万余元。
省水丨砂石分离机每次注入、清洗全程5分钟,用电量0.02度,注水量1.5t,清洗后排放污水经过三级沉淀可重复利用达到95%以上。
节能丨粘罐混凝土及时清理,减少混凝土长期固结无法清洗的难题,同时也避免由罐内容量减少引起增加罐车运输次数、少量混凝土拌合次数,减少机器损耗及运输拌合成本。。
1、现在很多的搅拌站的运输车都是社会车辆,人员的流动性比较大,这就给我们搅拌站的管理加大了难度,他们只顾多拉几趟来多挣运费而对于清洗搅拌车放料不按规程操作,造成堵料导致冲车槽排料不,料堆积在料槽内,在没有专人看护的情况下,结块凝固在槽内难以清理,是砂石分离机无法正常工作。
2、如果搅拌车存在有剩料的情况下,司机还是按照原来设定好的程序来做的话,这样很容易造成堵料甚至导致分离机设备的损坏,因为原先设定的程序是针对正常运输来操作的,如果缩短清洗的时间如只清洗10分钟,这样显然是无法满足对剩料清洗分离要求的,因此必须要有专门的人员来操作,把自动换为手动,进行标准化操作,使剩料完全分离出来,分离完毕后再转到自动程序上,只有这样正确的操作才能保证分离机不料正常运转,大多数搅拌站的分离机的损坏就是这样造成的。
设备的整个给排水系统所使用到的都是循环清洗的方式,所以污水基本是可以做到无排放的,这样水资源的再利用率也都是非常高的。其中的电气控制系统使用的时候plc,所以在使用的时候其功能是更强大的,而且其是采用的是全自动的控制过程。并且其控制单元都是安装在开关箱当中的,因此在使用的时候也是不会受到空气的影响,是比较容易来进行控制和维护的。
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