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JSGQ系列低压固态软起动器生产保证,建盛软启动柜厂家

液阻软启动柜由液阻装置和电控柜组成。液阻装置包括电液箱、导电液体、动电极板、静电极板、机械传动机构、液位探测元件、温度传感器和限位开关等。e在液体电阻蒸发量大,工作液位需要重新调配液体电阻,调配液体电阻的"水"应为蒸馏水,如果确实没有可以用矿泉水代替且必须在厂家的指导下进行。电控制柜由控制盘、操作面板和电阻切除机构(真空断路器)组成。液阻装置的三相电阻由相互绝缘的3个绝缘箱
JSGQ系列低压固态软起动器生产







液阻软启动柜由液阻装置和电控柜组成。液阻装置包括电液箱、导电液体、动电极板、静电极板、机械传动机构、液位探测元件、温度传感器和限位开关等。e在液体电阻蒸发量大,工作液位需要重新调配液体电阻,调配液体电阻的"水"应为蒸馏水,如果确实没有可以用矿泉水代替且必须在厂家的指导下进行。电控制柜由控制盘、操作面板和电阻切除机构(真空断路器)组成。液阻装置的三相电阻由相互绝缘的3个绝缘箱体构成,每个箱体内部分别盛有电阻液以及一组动、静导电极板。动极板组通过柜体上部的传动机构及控制系统控制运行,主电机启动开始时,动、静两极板间距离大。




主电动机合闸及液体电阻装置启动时具备3个条件:(1)电液箱中导电液体的液位应处于正常位置;(2)液体电阻启动器的传动机构应处于上限位(启动位);(3)用于转子短接的真空断路器2QF处于断开状态。用钳形电流表测电流,同时用电压表测电焊机输出电压,根据欧姆定律,R=U/I,用测的电压除测的的电流就得出当前水阻柜内电解液的阻值,R的范围在1。只有这3个条件同时满足,液位开关才会有输出,主电动机及液体电阻允许启动。

当满足启动条件时,手动合上隔离开关1QS, 由PLC发出电机工作柜中真空断路器1 QF合闸指令,主电机定子回路中串接液态电阻开始启动,通过机械传动装置使极板之间的相对距离逐渐缩小,改变两平行极板间液态电阻值的大小,均匀地提高电机端电压,电流逐渐增大。随着技术的逐步进步,后期发展的水阻起动,由于属于无级调节,所以起动过程较平滑,切换无冲击电流等等优点。电机转速随着电阻值的平滑减少而升高,当励磁柜中的检测装置检测到电机转速达到额定转速的85%时,PLC发出星点柜中的断路器2QF合闸信号,将电动机星点短接 电机继续加速, 当达到电机亚同步转速时,励磁装置柜投入励磁,牵引电机同步运行。启动完成后,液体电阻启动柜的传动机构自动复位。





因液体电阻溶液浓度引起的启动失败




事故经过。2003年5月,我厂煤磨主电机停机后再次启动失败,现象为开关合闸瞬间即跳闸,微机综合保护报警“启动速断”。启动速断是在开合闸启动瞬间,电流超过设定值引起。根据理论分析,启动电流在合闸瞬间有一个比较高的电流冲击(由于液体电阻的作用,这个电流可以控制在小于1.5倍电机额定电流),启动过程中逐渐下降。由于水阻柜的动、静极板并没有在启动结束后完全接触,也就是说串入转子的电阻并没有真正的减小到零,所以启动过程结束后真空接触器闭合切除液体电阻的瞬间,电机电流将有一个小的反弹。如此,如果合闸瞬间的电流冲击大于保护设定的启动电流定值,保护将动作与启动速断,现象为开关合闸瞬间即跳闸;如果启动过程结束后的电流反弹大于保护设定的运行保护定值,保护将动作于运行速断,此时的现象为启动结束切除液体电阻时跳闸。分析可知,引起启动速断的原因是因为液体电阻浓度偏大,电阻过小,导致启动电流偏高,此时应该将溶液稀释;引起运行速断的原因是因为液体电阻浓度偏小,电阻过大,启动时电流较小,但启动过程中的电流没有降低到能够允许结束时电流反弹的程度,此时应该加入电解粉提高溶液浓度以减小电阻。若极板运转时刻超时,操控电路主动堵截伺服电机回路,一起向主机宣布“毛病停机”信号,等待人工干预。根据这个推断,煤磨的启动速断事故应该是液体电阻浓度偏大所致。因此加入清水来降低液体浓度。然而,再次试启动的结果,启动速断电流不但没有降低,反而有所升高。笔者到现场后,根据情况将水箱里的溶液倒出一半以上,再加入清水,后试启动速断电流降低了许多,根据报警数据再次调整水溶液,煤磨启动正常。

事故分析。在冬季气温较低的情况下,水对电解质的溶解度较小,造成溶液中的电解质有部分结晶,沉于箱底,导致液态浓度降低。又由于我厂属于新厂(2002年底投产),运行维护人员经验不足,在每次运行速断启动失败后,就一味的往水箱里加电解粉。如此一个冬天的循环,在水箱底部沉积了大量的电解粉结晶。春天气温升高后,沉积于水箱底部的结晶渐渐溶解,溶液浓度逐渐增大,引起电机启动时启动速断跳闸。电路设计中有一个允许启动回路,只有当内、外电路所有条件如电液液位、温度正常。多次启动失败后,水温更高,结晶大量溶解,所以在倒水加清水后试启动时速断电流反而增大。只有在把箱底的结晶全部溶解后,调整溶液浓度才能成功。

事故经验。在冬季气温较低的情况下,不要随便往液阻箱内加电解粉,若启动有困难,可在每次启动时先将溶液加热到30℃以上,并将水溶液搅拌均匀。





电阻液故障 电阻液是一种弱酸强碱性盐溶液,呈碱性。水泥厂生产现场的灰尘污物等容易进入电液箱内并在箱体底部沉积,需定期对箱体进行清洗和电阻液更新。当变阻器箱体渗漏等原因出现电液箱内浓度发生较大变化时也必须重新配置电阻液。 6.1 液位过低 电阻液常因发热、蒸发和环境条件、干湿度变化等因素引起水分大量消耗,为了保持箱体内正常液位,需经常向电液箱内增添纯净水进行补充。一旦箱体内液位 动电极板,此时如不及时采取补液措施,电机启动时相当于转子回路开路,必然会引起很大的冲击电流而导致系统跳闸,其后果十分危险。 电液箱内液体总量显著减少,会使变阻器的热容量远小于设计值,电机启动过程中产生的热量会引起电阻液温度上升过快。 6.2 液位过高 箱体内液位若超过正常液位过多,启动时随着动电极板的上下运动有部分溶液会被带出箱外,不但对周围环境造成污染,外溢的电解液还会对箱体的金属外壳造成腐蚀和损坏。因此我们在使用中有时将上下限位开关备用并联双保险式,坏了1只另1只仍可控制。 6.3 电阻液浓度变化 电阻液配置方法不当会引起运行不久后阻值变化。正确的操作程序是:先在变阻器箱体内注入足够的纯净水,一般加至正常液位70%左右;然后根据负荷及电机参 数大致估算所需的固体碳酸钠,选用一个合适的容器用30~50kg、85℃左右热水溶化足量的粉状碳酸钠,充分搅拌使其完全溶解后配置成浓度为 8%~10%的碳酸钠母液,用量杯将该母液等量地注入三相槽内,搅拌均匀后再注入纯净水使液面增至适当位置,然后再进行电阻测量和调整。 任何情况下都不允许将粉状碳酸钠直接投入箱体内,否则未完全溶解的碳酸钠固体在运行过程中逐渐溶化,溶液电阻值变小,而导致启动性能恶化。 当发生水阻柜箱体渗漏而引起箱内溶液液面过度下降,通常采取加入纯净水的方法补充,如果渗漏严重,补入液体过多,也会使电解液浓度发生较大变化。

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