本老化油泥处理工艺,是将老化油泥在综合反应箱体里经xi菌药剂预处理,使老化油泥变成乳状液体然后进入沉降罐加温至合适温度,再加入特定的复合破乳剂,静止3-5天,罐体中的油、水、泥杂实现三相分离,产生的水进储水罐备用回收,泥杂经卧螺离心机进一步处理,后产生的泥经泥杂成型机后,再经烘干炉制成颗粒状备甲方焚烧或经济制砖原料用.
主要表现在以下几方面问题:
灌底油处理方案
本老化油泥处理工艺,是将老化油泥在综合反应箱体里经xi菌药剂预处理,使老化油泥变成乳状液体然后进入沉降罐加温至合适温度,再加入特定的复合破乳剂,静止3-5天,罐体中的油、水、泥杂实现三相分离,产生的水进储水罐备用回收,泥杂经卧螺离心机进一步处理,后产生的泥经泥杂成型机后,再经烘干炉制成颗粒状备甲方焚烧或经济制砖原料用.
主要表现在以下几方面问题:一是回收老化油时,造成电脱水器频繁跳闸,脱水器故障影响yuan油脱水;二是导致电脱水器控制柜配件的老化和损坏;三是严重影响污水处理站的处理水质;四是造成大罐液位高,威胁安全生产;泥含水:25%-30%(现正常空气湿度为82%),通过减量化处理的老化油泥、浮渣、生物泥即有效减轻了企业生产负担同时也不对环境产生污染。五是造成外输yuan油含水升高。
因此有必要进行处理老化油的方法研究、完善处理工艺,并研制针对该联老化油的新型药剂,终实现对P联合站老化油的有效处理,避免老化油在脱水系统恶xing循环,解决电脱不稳和外输油含水超标问题。同时对各类现场污油污水终处理回收,保护油田环境。
油田上yuan油集输、污水处理过程中由于yuan油中所含的天然乳化剂及yuan油输送过程中机械运动、管道及容器中停留时间等原因造成老化油的形成,这种老化油进入处理系统会导致脱水器的瘫痪,回注入地层又会形成“乳化塞段”,堵塞油层孔隙通道,因此老化油的处理一直是集输系统的难题。联合站目前实行的“四单一混”热化学处理工艺,在保证脱水站平稳运行上起到很好的作用,但由于工艺、设备原因导致的外掺量小、污水站来水含油zeng高的弊端逐渐暴露出来。为此,分析其原因,采取针对措施,对站内老化油处理工艺进行了优化,可减少污油池的污油对外输污水的影响。如果发生油的颜色变深,粘度增大,酸值变大,闪点降低,电气性能下降,界面张力减小,甚至生成褐黑色沉淀物,则认为此油已经老化。
站内工艺及设施优化
(1)收油泵工艺流程优化。收油管线的振动问题主要原因是收油泵的进出口管线不匹配,进口管线φ114,出口管线φ48,憋压严重,造成机泵振动过大,管线振裂原因分析是由于收油泵出口管线过长,直角弯过多,流体在管道中变向过频,管道所受应力大,薄弱部位就会出现穿孔,针对这种情况将收油泵出口管线进行了优化。通过收油流程优化,机泵振动大问题得到解决。联合站目前实行的“四单一混”热化学处理工艺,在保证脱水站平稳运行上起到很好的作用,但由于工艺、设备原因导致的外掺量小、污水站来水含油zeng高的弊端逐渐暴露出来。
(2)收油设备优化。原收油泵采用2台泵,1台转子泵排量为30m3/h,另1台螺杆泵排量为10m3/h,在运行过程中转子泵故障频繁,无法启运,螺杆泵排量过小,影响老化油回收,因此将转子泵优化为单螺杆泵,排量为30m3/h。
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