对于煤仓衬板来说,我们在设计制作的时候要对其原材料本身性能充分的考虑到,这样才能限度的提高加工的质量以及工作效率。其中特别需要考虑到的一点就是由于制作煤仓衬板是材质的流动性差,所以它在熔融状态下粘度高,另外压制烧结成型是 UHMW- PE早的加工方法,它是将煤仓衬板的粉末置于模具中,加压制成有一定强度和密度的坯件,然后在规定的温度下烧结成型。由于它具有优良的耐摩性、自润滑性及不粘性,使上述粉
抗压力聚乙烯煤仓衬板
对于煤仓衬板来说,我们在设计制作的时候要对其原材料本身性能充分的考虑到,这样才能限度的提高加工的质量以及工作效率。其中特别需要考虑到的一点就是由于制作煤仓衬板是材质的流动性差,所以它在熔融状态下粘度高,另外压制烧结成型是 UHMW- PE早的加工方法,它是将煤仓衬板的粉末置于模具中,加压制成有一定强度和密度的坯件,然后在规定的温度下烧结成型。由于它具有优良的耐摩性、自润滑性及不粘性,使上述粉状材料对储运设备,不发生粘附现象,保证稳定运输。
电性能:体积电阻大,击穿电压达50KV/mm。介电常数为2.3,在较宽的温度及频率范围内,适宜用作电气工程的结构料。
煤仓衬板-煤仓发生了堵塞,就得停止使用的泄水管,对煤仓支护捣制砼时,泄水管用。
煤仓堵仓时通常使用的处理方法是用钢钎捣、双放煤闸门煤水分离措施。我们认为井下水流进煤仓是造成煤仓堵塞的一个重要的外部因素。煤仓没有水,就不会有煤水溃泄事故的发生,因此要尽力实施煤水分离措施,防止水流进煤仓。具体办法是在布置煤仓时,不要把煤仓布置在有水的岩层中,因条件所限,必须布置在有水岩层中的煤仓,在作防水处理的同时务必注重施工质量,捣制砼不允许有蜂窝等涌水点。关于1台600MW的机组,其主厂房内煤仓容量约3618m3,需求内衬的外表积约1122m2,又如2×300MW机组,主厂房的煤仓容量约3228m3,内衬外表积约1608m2,工程量较大。
煤仓衬板的使用对于煤仓上口的水,首先是截流,截流不了的崩等。当煤仓锁口部分或煤仓下部发生堵塞后,先用钢钎从放煤闸门口或从煤仓检查孔捣捅堵塞体,若捣捅不开,再用被筒。当堵塞的部位偏高,无法捣捅和炮崩时,人员进入仓内处理。这些方法带来的弊病很多,有钢钎捅捣劳动强度大,很难奏效;人进入仓内处理堵塞,安全无法保障,易造人身事故;再不用为无法往煤矿井下安装料斗而发愁了,煤仓衬板的特性有效的解决了这一难题。,在炸开堵塞体的同时,也易造成煤仓壁和煤仓口放煤闸门的破坏,形成堵塞一炮崩一再堵塞一再炮崩的不好循环,堵塞频率就会增大。
超高分子量聚乙烯板与其它工程塑料相比,具有表面硬度低、热变形温度低、弯曲强度和耐蠕变性较差,抗磨粒磨损能力差、强度低等缺点,影响了其使用效果和范围。如果在没有润滑条件下,其性能仅次于塑料自润滑性的聚四氟乙烯当它以滑动或转动形式工作时,比钢和黄铜加润滑油后的润滑性还要好。超高分子量聚乙烯板导轨在煤矿工业中的应用具有广阔的前景。高分子聚乙烯衬板受热会出现变形的问题,其实这个高分子聚乙烯衬板热变形问题是不可避免的,但是我们可以在生产过程中适当的加一些金属粉来提高高分子聚乙烯衬板的热变形的温度,提高其导热性能。
由于该材料具有高性、摩擦系数小、耐冲击、成本低、工艺性能好等特性,可利用该材料制成煤矿机械轴瓦、轴套、平板,压滤机滤板,喷浆机摩擦片及筛板等。这样不仅延长了使用寿命,同时也提高了工作效率,可带来巨大的经济效益和社会效益。采煤用的溜道材料改用超高分子量聚乙烯导轨后,不但可以节省大量钢铁,减轻劳动强度,还可以降低原溜道的坡度,增大煤的产量。超高分子量聚乙烯衬板可以在液氮作用下,其使用温度可达-269以下℃,仍有一定的机械强度。
煤仓采用超高分子量聚乙烯导轨衬里之后,可提高煤仓的储量和防止堵塞。超高分子量聚乙烯导轨用作洗煤厂震动筛煤机的筛板,可降低噪音,改善劳动环境。
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