水阻柜起动电动机跳闸原因分析
1.水电阻启动柜启动电动机瞬间跳闸
我厂水泥磨电动机为绕线式,使用水电阻启动柜启动。磨机启动瞬间,在主回路真空接触器闭合后随即跳闸,但电流表指示仅50A左右,磨机只是摆动了一下,真 空接触器吸合释放间隔非常短,即可认定电流速断保护或差动保护
3KV水阻启动柜公司
水阻柜起动电动机跳闸原因分析

1.水电阻启动柜启动电动机瞬间跳闸
我厂水泥磨电动机为绕线式,使用水电阻启动柜启动。磨机启动瞬间,在主回路真空接触器闭合后随即跳闸,但电流表指示仅50A左右,磨机只是摆动了一下,真 空接触器吸合释放间隔非常短,即可认定电流速断保护或差动保护动作跳闸。并在起动过程中引入起动电流、转速跟踪反馈系统,根据实时自动检测到的电流信号,控制动极板运动运动的方向和速度,从而保证每次起动性能的一致性,完全消除了因温度变化而引起的起动性能不一致,甚至无法起动的情况。造成此种故障的原因及相应解决方法为以下几种:
1.1 水电阻阻值太小
在正常使用中水电阻阻值变得太小,启动电流过大。其原因为夏季环境温度高或经常启动后水电阻的温度升高造成水蒸发,溶液浓度变大,使阻值变小。一般加水至标准水位即可正常启动。
1.2 负载过大
磨机前后轴瓦润滑状况不好,使得启动负载过大,尤其冬季环境温度低,虽然润滑油已加热,但经过磨瓦后的回油温度仍很低,达不到规定的35℃。另外,磨内研 磨体分布不均,也会加重启动负载。因此在启动设备前,必须开启润滑设施,同时辅助传动盘磨,这样既能保证良好的润滑状况,又均布了研磨体。而工程选用时的散热量是按工程提供的热媒条件来计算的散热量,现在一般工程条件为供水80摄氏度,回水60摄氏度,室内温度为20摄氏度,因此散热器△T=(80摄氏度+60摄氏度)÷2-20摄氏度=50摄氏度的散热量为工程上实际散热量。实际工作中,多 次启动瞬间即跳闸都是因负载过大造成,先利用辅助传动转几圈磨,开机便能正常启动了。
1.3 滑环短路
该电动机滑环室为内置密闭式,运行中碳粉易滞留室内并黏附在滑环内侧(运行一个月其厚度可达2mm)。因此当水电阻阻值太小、负载过大或一般过载的情况发生时,碳粉黏附在滑环内侧会造成对轴短路“放炮”,甚至烧结滑环表面。为了避免这种状况发生,只能定期清理碳粉。因此对异步电动机的控制特别是用于启动的软启动柜提出了相应的要求。
1.4 启动电阻不平衡
水电阻的绝缘筒或绝缘管机械磨损,造成绝缘介质破损,或绝缘介质厚度变薄,启动时电流会将其击穿,从而使得三相电阻不平衡,启动时差动保护动作跳闸。判断方法可用说明书中的欧姆法,或吊起上箱体直接检查,但比较费时费力。
3)可实现电流自动闭环控制技术,响应速度更快、精度更高,对不同工况、负载的适应性更强
可重复好,即初始阻值可根据环境温度、上次起动液温自动检测、校正,保证多次起动性能的稳定性和可重复性

起动电流可预置,可实现恒电流软起动
由于起动过程中要求电液阻值逐渐减少,其负阻特性从这一方面来说有利于起动;适用性广,可适用任何负载状况下绕线式电机软起动,特别适用于重载起动。但液温与液阻的变化关系是非线性的,单纯靠液温自身变化改变阻值势必会影响起动性能。同时,由于形成液态电阻的局部电液温度过高还会产生气泡甚至电弧光的现象,极不利于起动设备乃至整个系统的正常运行。
本装置阻值变化主要靠动定极板间距(L)的改变来实现(R=ρ)
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