旋转式RTO节省高达30%的成本在该项目的阶段,对现有系统进行了评价,并确定了实现功能和成本效益升级到较高制造量的技术先决条件。这样的系统现代化确实为客户带来了回报。与购买新系统相比,他们可以节省三分之一的费用。重新连接只花了两天时间实施的解决方案包括许多详细的工程设计,以确保两个新的塔组件,包括相关的燃烧室组件,能够无缝地融入现有系统。系统优点1、不产生危废,沸石不可燃,脱附温度可高达200度,
RTO技术介绍
旋转式RTO
节省高达30%的成本在该项目的阶段,对现有系统进行了评价,并确定了实现功能和成本效益升级到较高制造量的技术先决条件。这样的系统现代化确实为客户带来了回报。与购买新系统相比,他们可以节省三分之一的费用。重新连接只花了两天时间实施的解决方案包括许多详细的工程设计,以确保两个新的塔组件,包括相关的燃烧室组件,能够无缝地融入现有系统。系统优点1、不产生危废,沸石不可燃,脱附温度可高达200度,脱附完全,不会形成危险废弃物。“任何系统扩展都从现有系统开始,所有的东西都要通向现有系统,”陶说。以管道流入为例:现有的管径太小,无法满足新的容量要求,在结构上也无法扩展。所以我们设计了一个替代方案,现在它从管道的两端进入。
事故导致RTO炉右侧蓄热室钢结构、保温棉、蓄热陶瓷和RTO炉近端的引风机、风管严重损坏,较远端风管脱落,并引燃周边干燥物,无人员伤亡。2、事故原因分析VOCs作为可燃物,能够与氧气在一定的浓度范围(浓度的上、下限之间和上限以上)形成预混气,遇到点火源(明火、电火花、静电火花、高热物等)会发生或燃烧,并释放大量的热和气体。本文根据三要素:可燃物、助燃物和点火源进行排查分析。2.1可燃物该制药厂进入RTO系统的废气主要来源于生产车间、罐区、污水站、固废仓库、原料仓库以及风管(积液长期未排,积液挥发)等,废气主要成分为、乙醇和等,这些VOCs均为可燃性气体(可燃物)。(2)降浓:储罐呼吸气、冷凝器不凝气等浓度较高,直接接入风管极易形成达到极限范围的预混气,可通过计算一定温度时某成分饱和蒸气压下的浓度,并将其稀释至下限(LEL)的25%设计风量。由于RTO系统运行1.5h后才发生安全事故,风管内应无淤积废气;罐区废气采用集气罩方式收集,事发前无装卸料过程,不能形成达到极限的预混气;
RTO装置按照结构的不同可以划分为:两室RTO,三室(多室)RTO以及旋转式RTO等;两室RTO装置VOCs的去除率在95%一98%,三室RTO装置VOCs去除率可达到98%以上,旋转式RTO去除率则可达到99%以上。
有机废气通过引风机输入蓄热室1进行升温,吸收蓄热体中存储的热量,随后进入燃烧室进一步燃烧,升温至设定的温度,在这个过程中有机成分被分解为CO2和H2O。
由于废气在蓄热室1内吸收了上一循环回收的热量,从而减少了燃料消耗。处理过后的高温废气进入蓄热室2进行热交换,热量被蓄热体吸收,随后排放。而蓄热室2存储的热量将可用于下个循环对新输入的废气进行加热。
分解反应加工工艺一般分成直燃(TO)、蓄热燃烧(RTO)、
催化反应燃烧
(CO)、蓄热催化反应燃烧(RCO)4种,仅仅燃烧方法和换热方法的两组不一样组成,关键能够 用以解决吸咐浓缩气,还可以用以立即解决废气浓度值>3.5G/m3的中浓度较高的废气。
1)TO是将高浓废气送进燃烧室立即燃烧(燃烧房间内一般有一股长用火),废气中有机化合物在750℃之上燃烧转化成CO2和水,高溫燃烧气根据换热器与新入废气间接性换热后排座掉,换热率一般≤60%造成 运作成本费很高,只在数能合理运用排出余热回收或有副产的公司中运用。4事故经过还原2019年6月15日,该制药厂停产时某工人工作疏忽忘记关闭生产车间蒸馏釜蒸汽阀,且放料不。
2)RTO的燃烧方法与TO同样,仅仅将换热器改成蓄热瓷器,高溫燃烧气与新入废气更替进到蓄热瓷器立即换热,发热量使用率可提升到90%之上,核心理念,运作成本费较低,是现阶段我国主打的废气整治加工工艺。
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