通过4年多的发展与探索,公司累积了必要的行业经验,建立了服务型管理团队,服务型技术团队,服务型营销团队等。
秋冬天气生冷干燥,是火灾多发季节,此时应提高1防火意识。近日有新闻报道,昌江某工地上一辆大型挖掘机在施工过程中突然发生自燃,司机在火灾发生时,跳离挖掘机脱险。(2)根据履带支承轮传递压力的情况,可以分为多支点的和少支点的。消防官l兵及时赶到将大火熄灭,据调查,该挖掘
水陆两用挖机租赁公司
通过4年多的发展与探索,公司累积了必要的行业经验,建立了服务型管理团队,服务型技术团队,服务型营销团队等。
秋冬天气生冷干燥,是火灾多发季节,此时应提高1防火意识。近日有新闻报道,昌江某工地上一辆大型挖掘机在施工过程中突然发生自燃,司机在火灾发生时,跳离挖掘机脱险。(2)根据履带支承轮传递压力的情况,可以分为多支点的和少支点的。消防官l兵及时赶到将大火熄灭,据调查,该挖掘机自燃的原因是工作时间过长,导致发动机部位过热而引发自燃。
近年来,关于挖掘机自燃的报道屡见不鲜,究竟是什么原因使得挖掘机发生自燃事故呢?采取什么样的方式才能避免挖掘机自燃的悲剧发生?小编便来为大家一一解惑。
对于液压系统空间的危害主要从三方面做讨论:
1.产生空穴、气蚀作用,导致金属和密封材料的破坏;产生噪音、振动和爬行现象,降低液压系统的稳定性。
2.使液压泵的容积效率下降,能量损失增大l液压系统不能发挥应有的效能。
3.液压油导热性变差,油温升高,引起化学变化。
中达机械这里提出相关空气进入挖掘机液压系统的原因和解决的方法意见供参考和实施:
1.接头松动或油封、密封环损坏而吸入空气,液压系统应有良好的密封性,各接头应牢牢固定,并确保油箱密封完好,这样可防止外界空气进入而污染系统。
2.吸油管路及连接系统的管路被磨穿、擦破或腐蚀而使空气进入。应合理设计液压系统结构,使管路走向布局合理化;要保持管路的清洁,减少外界腐蚀。
3.加油时由于不注意而产生的气泡被带入油箱内并混入系统中.油箱中应设置元器件,减少系统气泡的生成。在回油管与液压泵吸油口之间应设置隔板,在吸油管上方设置一个气泡分离网,就可以分离大约90%的气泡。
水陆两用挖掘机的液压成形也被称为内高压成形,它的基本原理是以管材作为坯料,在管材内部施加超高压液体同时,对管坯的两端施加轴向推力,进行补料。在两种外力的共同作用下,管坯材料发生塑性变形,并zui终与模具型腔内壁贴合,得到形状与精度均符合技术要求的中空零件。水陆两用挖掘机的液压成形也被称为内高压成形,它的基本原理是以管材作为坯料,在管材内部施加超高压液体同时,对管坯的两端施加轴向推力,进行补料。
液压成形技术的优点:对于空心变截面结构件,传统的制造工艺是先冲压成形两个半片,然后再焊接成整体,而液压成形则可以一次整体成形沿构件截面有变化的空心结构件。与冲压焊接工艺相比,液压成形技术和工艺有以下主要优点:1.减轻质量,节约材料。对于汽车发动机托架、散热器支架等典型零件,液压成形件比冲压件减轻20%~40%;每个履带台车有履带架,其上装有支承轮、支承滚子和驱动轮、导向轮,外面围着一圈无端的履带。对于空心阶梯轴类零件,可以减轻40%~50%的重量。2.减少零件和模具数量,降低模具费用。液压成形件通常只需要1套模具,而冲压件大多需要多套模具。液压成形的发动机托架零件由6个减少到1个,散热器支架零件由17个减少到10个。3.可减少后续机械加工和组装的焊接量。以散热器支架为例,散热面积增加43%,焊点由174个减少到20个,工序由13道减少到6道,生产率提高66%。4.提高强度与刚度,尤其是疲劳强度,如液压成形的散热器支架,其刚度在垂直方向可提高39%,水平方向可提高50%。5.降低生产成本。根据对已应用液压成形零件的统计分析,液压成形件的生产成本比冲压件平均降低15%~20%,模具费用降低20%~30%。
对不同的工程设备,应合理确定其状态受控点,并对设备进行定期性能项目的检测(如日立EX200挖掘机:发动机速度检测、操作手柄受力检测、操作手柄行程检测、履带张紧检测、回转漂移量检测、阀压力检测、油缸内泄检测等),通过对监测情况和检测数据的分析研究,及时掌握设备技术状况,找出设备故障的原因,采取有效措施,变“被动维修”为“主动维修”。质监部门负责生产制造领域的监管职能,不再办理施工现场环节的工程建设机械类操作l证书。
3.2 积极推行总成件互换
提高设备的效能是设备管理的目的。由于进口设备一般都是关键型设备,一旦进口设备发生故障,短时间内不能修好,将严重影响生产任务的完成。为了保证设备维修质量,缩短维修时间,应推行总成件互换的修理方式,对换下的总成件进行修复以备用。
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