液压缸前进后退时移动速度时间相差较大。组装磷铁环压脱机主缸顶出动作时间过长,为23s,偏差约16s。一开始认为是设备控制电磁阀阀体油路阻塞,进行解体、清洗阀体,液压油过滤等处理,故障未明显改善。考虑到主缸冲叶阀内泄严重也会出现该现象,于是整体更换冲叶阀,故障依旧。经了解,设备故障前曾更换过设备液压油、夹具及主缸液压控制流量比例调节阀控制板等维修作业,虽然更换控制板后,对其有关参
涂布机比例阀
液压缸前进后退时移动速度时间相差较大。组装磷铁环压脱机主缸顶出动作时间过长,为23s,偏差约16s。一开始认为是设备控制电磁阀阀体油路阻塞,进行解体、清洗阀体,液压油过滤等处理,故障未明显改善。考虑到主缸冲叶阀内泄严重也会出现该现象,于是整体更换冲叶阀,故障依旧。经了解,设备故障前曾更换过设备液压油、夹具及主缸液压控制流量比例调节阀控制板等维修作业,虽然更换控制板后,对其有关参数进行了调试整定,但这是在设备空载(无导杆压脱)情况下进行的参数调整。判断是流量比例调节阀零点调整不准确,导致液压油缸顶出油路供油流量变小,造成油缸顶出动作时间过长。重新整定控制板参数,校正液压流量调节阀零点,带负载工作时,主缸顶出动作时间明显减小,约为8s。
放大器前面板具有调零装置。当放大器指令信号为零时,液压缸依然还会运动,此时就需要调零。如果负载在运动,阀芯并不在“关闭”位置,这通常是由于LVDT超出位置所致。旋转跳零装置,直至线性定位l器停止漂移或振动。
如果速度控制或者定位精度出现了问题,则应该检查放大器上指令信号和LVDT信号的接线。如果这些都没有问题,问题有可能就是出现在液压系统或位移传感器。
比例调压回路。采用电液比例溢流阀可以实现构成比例调压回路,通过改变比例溢流阀的输入电信号,在额定值内任意设定系统压力。
电液比例溢流阀构成的调压回路基本形式有两种。用一个直动式电液比例溢流阀2与传统的先导式溢流阀3的遥控口相连接,比例溢流阀2作远程比例调压,而传统先导式溢流阀3除作主溢流外,还起系统的安全阀作用。直接用先导式电液比例溢流阀5对系统压力进行比例调节,比例溢流阀5的输入电信号为零时,可以使系统卸荷。安装在阀5遥控口的传统直动式溢流阀6,可以预防过大的故障电流输入致使压力过高而损坏液压系统。
采用比例电磁铁或具有较大的驱动电功率特性,是比例控制阀明显区别于传统的微电功率驱动的伺服阀主要外部特征,新标准《词汇》不采用两者之间的外部特征加以区分,这是因为产品的外部特征不能表达比例控制阀与伺服阀之间本质的功能特性比例阀的产品试验方法已有或。所依据的是ISO 10770《液压传动电调制液压控制阀》试验方法系列文本。该标准采用“电调制液压控制阀”(Electrically Modulated hydraulic control valves)这个名词。(该标准试验方法适用于比例控制阀和伺服阀基本性能测试。)
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