伺服驱动器维修在用万用表电阻挡测量连接主控板排线端子旁边的电容时,发现有一个47μF的电解电容C4两端电阻只有60Ω,根据经验,一般的控制电路电源电容两端电阻至少有100Ω以上,连接的芯片很多时(几十个,而且总有密脚的大规模集成电路)才可能电源两端的电阻很小,如电脑主板3.3V两端通常在10Ω以下,但此板并无很多芯片,说明某处存在短路。观察此电容的连线走向,发现有一个运算放大器082C的正电源是由
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伺服驱动器维修
在用万用表电阻挡测量连接主控板排线端子旁边的电容时,发现有一个47μF的电解电容C4两端电阻只有60Ω,根据经验,一般的控制电路电源电容两端电阻至少有100Ω以上,连接的芯片很多时(几十个,而且总有密脚的大规模集成电路)才可能电源两端的电阻很小,如电脑主板3.3V两端通常在10Ω以下,但此板并无很多芯片,说明某处存在短路。观察此电容的连线走向,发现有一个运算放大器082C的正电源是由C4上的电压串联47Ω电阻R102后加到第8脚,R102明显有烧黑的痕迹,说明此电阻曾经通过的电流比较大。万用表在线测量其旁边的小贴片电容C10,只有10多欧姆,焊下C10再量其两端阻值为12Ω,已经短路,此时再量电解电容C4两端电阻为2.2kΩ。至此可以定位故障原因:C10短路把运算放大器082C的正电源电压拉低,从而使得电压检测电路出现错误,导致报警。取1个100nF 1206封装的贴片电容替换短路电容,并将R102(47Ω)更换,电路板修复成功。
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贴片机步进电动机驱动器故障故障 :一贴片机显示界面报警,提示搬运电动机驱动器异常,主机不能与之通信,用户反映驱动板的POWER指示LED时亮时不亮。
检修 :观察控制板,发现5V电源是由48V经PWM稳压芯片SI-8010GL控制后输出8V,再经7805稳压得到。将48V电源加入控制板,刚刚接上电源,发现POWER LED可以点亮,但十几秒钟后熄灭,然后不定什么时候又点亮,然后又熄灭,如此循环。测量各关键点电压,POWER LED亮时,7805输入电压8V,7805输出5V,正常,POWER LED灭时,7805输入端量不到电压。
伺服电动机(或称执行电动机)是自动控制系统广泛应用的一种执行元件。其作用是把接受的电信号转换为电动机转轴的角位移或角速度。按电流种类的不同,伺服电动机可分为直流和交流两大类。伺服电机是一个典型闭环反馈系统减速齿轮组由电机驱动,其终端(输出端)带动一个线性的比例电位器作位置检测,该电位器把转角坐标转换为比例电压反馈给控制线路板,控制线路板将其与输入的控制脉冲信号比较,产生纠正脉冲(误差),并驱动电机正向或反向地转动,使齿轮组的输出位置与期望值相符,令纠正脉冲趋于为0,从而达到使伺服电机的目的。
驱动器故障引起跟随误差超差报警维修 故障现象:某配套SIEMENS PRIMOS系统、6RA26**系列直流伺服驱动系统的数控滚齿机,开机后移动机床的Z轴,系统发生“ERR22跟随误差超差”报警。
分析与处理过程:数控机床发生跟随误差超过报警,其实质是实际机床不能到达指令的位置。引起这一故障的原因通常是伺服系统故障或机床机械传动系统的故障。由于机床伺服进给系统为全闭环结构,无法通过脱开电动机与机械部分的连接进行试验。为了确认故障部位,维修时首先在机床断电、松开夹紧机构的情况下,手动转动Z轴丝杠,未发现机械传动系统的异常,初步判定故障是由伺服系统或数控装置不良引起的。为了进一步确定故障部位,维修时在系统接通的情况下,利用手轮少量移动Z轴(移动距离应控制在系统设定的允许跟随误差以内,防止出现跟随误差报警),测量Z轴直流驱动器的速度给定电压,经检查发现速度给定有电压输入,其值大小与手轮移动的距离、方向有关。由此可以确认数控装置工作正常,故障是由于伺服驱动器的不良引起的。检查驱动器发现,驱动器本身状态指示灯无报警,基本上可以排除驱动器主回路的故障。考虑到该机床X、Z轴驱动器型号相同,通过逐一交换驱动器的控制板确认故障部位在6RA26**直流驱动器的A2板。根据SIEMENS 6RA26**系列直流伺服驱动器的原理图,逐一检查、测量各级信号,后确认故障原因是由于A2板上的集成电压比较器N7(型号:LM348)不良引起的:更换后,机床恢复正常。
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