断齿原因分析,一是轴套与轴的配合为动配合,在开停设备时,由于惯性造成轴套与轴之间的相对运动;2断齿原因分析6、事故发生后的解决方案(5)修复后产量由设计值的50%起步运行,加到60%运行2h后停车检查,小齿轮啮合面如图10、11。二是轴上部件材质硬度不一致;三是对新设备使用的操作技能差,造成开停磨次数增多;四是生产中不知道会发生轴向窜动,没有进行检查;五是生产中操作不当导致
微型交流减速机

断齿原因分析,一是轴套与轴的配合为动配合,在开停设备时,由于惯性造成轴套与轴之间的相对运动;2断齿原因分析6、事故发生后的解决方案(5)修复后产量由设计值的50%起步运行,加到60%运行2h后停车检查,小齿轮啮合面如图10、11。二是轴上部件材质硬度不一致;三是对新设备使用的操作技能差,造成开停磨次数增多;四是生产中不知道会发生轴向窜动,没有进行检查;五是生产中操作不当导致突发振动值超过设定值后跳停,跳停时磨盘上料层厚度差会导致磨盘发生反向运动。上述原因终造成了断齿事故。

减速机重载运行后声音与振动情况:在设定的立磨台时情况下,磨机主电机工作电流平均值比设定值小5A左右,运行中有间歇性响声;对输入轴三个方向的震动值连续几天检测,没有出现增加现象。
一是轴套与轴的配合为动配合,在开停设备时,由于惯性造成轴套与轴之间的相对运动;二是轴上部件材质硬度不一致;三是对新设备使用的操作技能差,造成开停磨次数增多;


高速轻载减速器的设计,减速机在高速轻载情况下的功率损失主要是空载损失,可采取下列措施以减少损失改善轴承支承条件:选用小直径系列的轻型轴承,而且轴承采用稀油润滑;某厂酸轧生产线,有些是采用立式安装,经过一段时间运行后,传动小齿轮都有较大的磨损,甚至损坏,经过调整后,情况得到了很大改善。尽量减少齿轮齿宽和节圆直径,以降低节线速度;采用粘度较小的润滑油,以减少搅油损失;在保证润滑充分的条件下,减少齿轮箱的供油量,以减少润滑油加速的功率损失。

(作者: 来源:)