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嵌入式耐高温轴流风机可量尺定做「山东冠熙」

嵌入式耐高温轴流风机是叶片式流动机械,其产生的噪声包括空气动力性噪声、气固耦合噪声、机械噪声、电磁噪声,其中空气动力性噪声是大风量轴流风机的主要噪声。双级叶轮布置在轴承箱两端,引风机转子和电动机转子之间由一根空心长轴连接,在电动机转子及引风机转子侧分别由一个膜片式联轴器与空心长轴连接。空气动力性噪声是叶片旋转引起空气振动产生的。嵌入式耐高温轴流风机旋转噪
嵌入式耐高温轴流风机













嵌入式耐高温轴流风机是叶片式流动机械,其产生的噪声包括空气动力性噪声、气固耦合噪声、机械噪声、电磁噪声,其中空气动力性噪声是大风量轴流风机的主要噪声。双级叶轮布置在轴承箱两端,引风机转子和电动机转子之间由一根空心长轴连接,在电动机转子及引风机转子侧分别由一个膜片式联轴器与空心长轴连接。空气动力性噪声是叶片旋转引起空气振动产生的。嵌入式耐高温轴流风机旋转噪声和涡流噪声是两种不同的气动噪声。旋转噪声是当大风量轴流风机叶片旋转推动空气流动时,均匀分布的叶片与周围空气相互作用,引起气体压力脉冲而产生离散噪声;旋涡噪声是叶片表面上的气流形成紊流附面层后,随着压力的增加,从叶片上旋涡脱离,引起脉动产生的宽频噪声。

嵌入式耐高温轴流风机噪声单频的噪声较大值存在于低频阶段,且噪声在2500Hz 以后噪声频谱没有明显波动。风机的整流罩和扩压器分别起到优化进出风流场的作用,以减小气动力对结构的影响。有研究表明,100Hz 以下的噪声,大气吸收作用微弱,在10km 的传播范围内,噪声几乎不衰减;400Hz 的噪声在大气相对湿度为50%,温度为293K 情况下,5km 的传播范围衰减3dB。由此可见,低频噪声随传播距离的变化不大。

本公司采用多功能数字环境噪声分析仪对某项目上大风量轴流风机声压级进行测量,结果可知,嵌入式耐高温轴流风机的等效连续A 声级约为87dB(A),并且噪声在63Hz 单频时峰值达98dB(A),在125Hz 单频时噪声峰值达96dB(A)。湍流模型采用Les模型,子格子模型采用Smagorinsky-Lilly模型。该结果证实了轴流风机单频噪声较大值在低频段,主要噪声为低频噪声。









本文根据已经完成的一种基于欧拉方程外加源项的模型来计算预测大小动叶可调嵌入式耐高温轴流风机的气动性能,主要采用损失和落后角模型用来考虑叶片排和摩擦对气流的影响,并用堵塞因子修正环壁附面层堵塞影响。在63Hz处降噪量约30dB,通过治理前后噪声的A计权测量值对比,治理后嵌入式耐高温轴流风机进风口噪声降噪量为27dB(A)。根据在风机安装角未发生改变时的实验性能,优化模型中的损失系数和落后角系数使得计算结果和实验计算相近。改变动叶可调风机的安装角后,本模型预测得到的该风机在安装角变化( + 10°,+ 5°,- 5°,- 10°) 的性能曲线与实验结果误差小于2%。结果表明嵌入式耐高温轴流风机模型使用经过优化后的损失和落后角模型能准确地预测出该动叶可调轴流风机在全工况下的气动性能。

在实际的嵌入式耐高温轴流风机叶轮机械中,气体的流动是一种十分复杂的、非定常的、全三维的流动。为了提高程序的计算速度,需要做出如下假设: 气体为完全气体; 流场为轴对称; 不考虑径向变化,流场沿叶片中弧线。

在轴流风机的数值计算中,本文采用Stratford 的模型对环壁边界层进行模拟。对策:控制空气预热器出口排烟温度不制造厂规定的较低温度,防止低温腐蚀和运行空气预热器冷端部件堵塞。环壁边界层会沿壁面产生位移厚度,该模型假设位移厚度是沿着叶片排连续分布的,同时端壁边界层和叶尖间隙漏流发生的总压损失也包含在三维总压修正系数3D中,该模型能够计算得出比较合理的堵塞因子。









嵌入式耐高温轴流风机的每一次计划检修返回工厂,对液压缸进行解体检修。研究表明,嵌入式耐高温轴流风机的叶轮机械内的流固耦合现象与流体机械各种故障的产生有直接关系。同时,安装时应严格控制液压缸和轮毂中心不超过0.03mm,以减少控制头轴承、衬套和主轴的异常磨损,延长液压缸的使用寿命。液压缸滑阀卡死。液压缸滑阀卡阻故障是在风机操作叶片时,在某一开度附近突然开启或关闭。例如,2012年7月12日,1号机组DCS发出风机电流差报警。风机1A电流由56A突然下降到49A,风机1A开度由54%变为59%。当风扇1b运行到60%左右时,它会突然打开。当风扇1B停止时,更换液压缸是正常的。断裂的液压缸发现控制液压缸活塞进回油的滑阀杆卡在阀套的各个位置。造成卡阻的原因是阶段对液压缸进、回油管进行改造后,未采取清洗措施将油管拆下,导致油管内焊渣直接进入液压缸,造成液压缸阀套油中的杂质颗粒。内壁有毛,使茎不能灵活移动。对策:油管维修后,必须将油管拆下清洗干净。同时,定期检查嵌入式耐高温轴流风机并更换润滑油,清洗油箱内的杂质,及时更换滤芯。(3)液压缸或油封或接头处漏油。对策:每计划回厂维修更换液压缸密封件,防止液压缸密封件老化损坏,做好试压和质量检查。在安装过程中提高现场维修技术水平,防止接头漏油。



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