叶顶间隙对嵌入式耐高温轴流风机性能影响的计算值r在-1,1范围内,r>0为正相关,r<0为负相关,r的值表示各变量之间的相关程度。一般认为,当r的值大于0.8时,两个变量之间有很强的相关性。根据上述定义,分别讨论了叶尖间隙对风机效率和失速特性的影响,并验证了叶尖间隙与上述两个性能参数的关系。比较了叶尖间隙对风机效率和失速特性的影响,以及叶尖间
嵌入式耐高温轴流风机
叶顶间隙对嵌入式耐高温轴流风机性能影响的计算值r在-1,1范围内,r>0为正相关,r<0为负相关,r的值表示各变量之间的相关程度。一般认为,当r的值大于0.8时,两个变量之间有很强的相关性。根据上述定义,分别讨论了叶尖间隙对风机效率和失速特性的影响,并验证了叶尖间隙与上述两个性能参数的关系。比较了叶尖间隙对风机效率和失速特性的影响,以及叶尖间隙与失速点偏差、效率偏差的关系。从表中可以看出,嵌入式耐高温轴流风机理论失速点与实际失速点的压力偏差大,效率偏差也大。四个监测点的声压级可用风机内两种叶片计算,比较嵌入式耐高温轴流风机四个监测点的声压级,可以看出叶轮的声压级在穿孔前后高,低位置在风机入口前1米,因为旋转噪声和涡流噪声都集中在叶轮的旋转区域。为了定量研究叶顶间隙与压力偏差、失速点效率偏差的关系,计算得到了叶顶间隙与压力偏差、失速点效率偏差的相关系数:
(1)嵌入式耐高温轴流风机叶顶间隙与压力偏差、失速点效率偏差的相关系数。失速点压力偏差为-0.99,即叶尖间隙越大,失速点负压偏差越大,实际失速线与理论失速线相对应。线越向下偏离。
(2)嵌入式耐高温轴流风机叶尖间隙与效率偏差的相关系数为-0.93。叶尖间隙与效率也有很强的相关性。也就是说,叶尖间隙越大,负效率偏差越大。通过对相关系数的研究,可以发现叶尖间隙与失速点压力偏差、效率偏差之间有很强的相关性。
根据,嵌入式耐高温轴流风机标准控制在V<4.6mm/s,电厂运行报警值设置为V<7.1mm/s,跳闸值设置为V<11mm/s,若担心仪表信号失真导致误跳闸,可设置二选二跳闸。测量振动位置可分为三个方向:水平方向、垂直方向和轴向。轴流风机壳体的中表面也是如此,这也是本标准允许的。对于运行中的风机,解决振动问题的关键是找到振动源。通常,在测量水平、垂直和轴向位置的较大振动位置时,应考虑到振动源。旋涡噪声是叶片表面上的气流形成紊流附面层后,随着压力的增加,从叶片上旋涡脱离,引起脉动产生的宽频噪声。水平振动:可考虑轴承、转子平衡、气流发生和轴偏移引起的振动。
嵌入式耐高温轴流风机垂直振动:可考虑产生风扇的基础,上下连接螺栓,风扇的固定部分引起振动。
轴向振动:可考虑中间联轴器弹簧受拉或受压引起的振动和轴承座轴向间隙。实际运行中,现场操作人员发现风机振动较大。他们首先想到的是平衡问题。无论振动源如何,就地平衡风机都是错误的。风机振动不平衡。当气流中的粉尘浓度不均匀时,将导致转子受力不均衡,且风机叶片的不均匀磨损,也诱发风机振动异常。为了找出振动超标的原因,首先要对振动源进行分析,然后采取适当的措施,有效地解决大振动问题。
嵌入式耐高温轴流风机运行时轴承温度。轴承温度是衡量风机安全运行的一个指标,因为嵌入式耐高温轴流风机使用的轴承是进口的,如FAG或SKF。一般情况下,警报设置为90,跳闸设置为110 C。轴承温度主要通过温升的变化来测量。风机运行时温升一般在20℃左右,温升控制在40℃以内,安全可靠。采用轴流风机对储粮进行降温实验,达到通风降温的目的,实现储粮的节能、环保和安全储粮。


(1)在风机消声器出口处安装不锈钢防护网,同时加强消声器的加固,防止消声器脱落,损坏叶片。
(2)联轴器位置不好。对策:重新检查风机与电机的同心度。
(3)叶片漂移。由于必须保证滑块与调节环之间的间隙,否则会卡住,因此在风机运行过程中,叶片滑块不可避免地会与调节环产生摩擦和冲击,间隙会变大。如果不及时检查和更换,会造成严重的叶片漂移。如下图所示,滑块磨损严重,单边偏差为10 mm。此外,松动的夹紧螺栓也会导致刀片漂移。叶片漂移后,由于气流的扰动,会引起风机振动,并发出异常响声。改造方案成组减少或者增加导叶片,其中导叶数目减少为方案一至方案三,导叶数目增加为方案四至方案六。对策:在每次计划检修中,必须检查滑块的更换情况,检查调整环是否严重磨损,检查嵌入式耐高温轴流风机各叶片角度是否一致,夹紧夹紧螺栓,并在叶片轴承上加润滑脂。
(4)嵌入式耐高温轴流风机衬套磨损。衬套安装在风机轮毂上,与液压缸主轴配合。间隙控制在0.10 mm以内。衬套磨损后间隙变大,导致液压缸主轴与转子中心不一致,并产生异常响声和振动。对策:在每一次计划检修中,都要检查和更换衬套。_轴承损坏。对策:必须检查1到2个大修周期才能更换轴承。汽包厂生产的动叶可调轴流风机的液压缸是故障率高的部件。故障类型主要有以下几种:1.液压缸小轴承损坏。液压缸小轴承损坏是液压缸常见的主要故障。故障现象是风机运行时叶片突然关闭。2009年1月9日2号机组负荷500MW时,炉膛负压突然波动,检查2A风机不工作,调整风机叶片开度,电机电流、风压不变,立即减负荷,增加2b风机叶片开度,调整锅炉正常运行。停机风扇2A修理处理,更换液压缸后正常。噪声模拟采用噪声模拟模型FW-H,根据Lighthill方程的推导过程,单极、偶极和四极源、气流和旋转叶片的周期性撞击产生的噪声属于单极源,气流和旋转叶片相互作用形成的不稳定反作用力产生的噪声属于单极源。损坏的液压缸解体,发现滑阀组件小轴承严重损坏,滚珠、保持架解体。经分析,液压缸与轮毂中心的偏差,使轴承承受附加载荷,并使轴承在长期运行中受到磨损和疲劳损伤。
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