本文根据已经完成的一种基于欧拉方程外加源项的模型来计算预测大小动叶可调干燥房风机的气动性能,主要采用损失和落后角模型用来考虑叶片排和摩擦对气流的影响,并用堵塞因子修正环壁附面层堵塞影响。根据在风机安装角未发生改变时的实验性能,优化模型中的损失系数和落后角系数使得计算结果和实验计算相近。由于温差的存在,在晶粒温度较高的部位容易出现露水现象,且四角不易受外界
干燥房风机
本文根据已经完成的一种基于欧拉方程外加源项的模型来计算预测大小动叶可调干燥房风机的气动性能,主要采用损失和落后角模型用来考虑叶片排和摩擦对气流的影响,并用堵塞因子修正环壁附面层堵塞影响。根据在风机安装角未发生改变时的实验性能,优化模型中的损失系数和落后角系数使得计算结果和实验计算相近。由于温差的存在,在晶粒温度较高的部位容易出现露水现象,且四角不易受外界低温影响,温度较高。改变动叶可调风机的安装角后,本模型预测得到的该风机在安装角变化( + 10°,+ 5°,- 5°,- 10°) 的性能曲线与实验结果误差小于2%。结果表明干燥房风机模型使用经过优化后的损失和落后角模型能准确地预测出该动叶可调轴流风机在全工况下的气动性能。
在实际的干燥房风机叶轮机械中,气体的流动是一种十分复杂的、非定常的、全三维的流动。为了提高程序的计算速度,需要做出如下假设: 气体为完全气体; 流场为轴对称; 不考虑径向变化,流场沿叶片中弧线。
在轴流风机的数值计算中,本文采用Stratford 的模型对环壁边界层进行模拟。在动态调节风机运行过程中,经常出现叶片漂移,风机扩压器振动和气流声不好。环壁边界层会沿壁面产生位移厚度,该模型假设位移厚度是沿着叶片排连续分布的,同时端壁边界层和叶尖间隙漏流发生的总压损失也包含在三维总压修正系数3D中,该模型能够计算得出比较合理的堵塞因子。
叶片是轴流风机的核心部件,在振动作用下容易发生破损或断裂,对叶片进行振动分析具有重要的工程意义。模态分析主要是分析结构的振动属性,叶片的固有特性包括频率和模态振型,与叶片的质量和刚度分布有关。
干燥房风机叶片在预应力下的阶振动频率。第二级动叶区的全压数值上基本是级的两倍且流体流动更加复杂,两者离心力惯性力相同,在同等条件下第二张动叶区更容易发生损坏,而级与第二级各阶的固有频率基本一致,所以离心力对固有频率起决定性作用,气动力对固有频率影响较小。由于干燥房风机涡流的产生和脱落,叶片非工作面辐射的能量基本消失,因为工作面内的气流通过孔流向非工作面,非工作面内的气流获得能量克服粘性力,抑制了产生和脱落。叶轮各阶模态的临界转速为n = 60 f,可得到各阶模态的临界转速。
通常情况下,一阶临界转速下的振动较为激烈,叶片的一阶临界转速为16 860 r /min,而工作转速为1 490 r /min,远比一阶临界转速低,因此不会产生共振,满足风机的设计使用要求,同时方案三风机振动频率基本没有发生变化,也满足使用要求。导叶数目改变前后叶片振型基本没有发生变化,在叶片的前缘或者后缘点处现振动较大位移,叶根部位振动位移较小。干燥房风机在同一转速下,由于动叶安装角的变化,因此其工作范围是一组特性曲线。 阶振型为叶片前缘点绕轴向的弯曲振动,第2 阶振型为叶片前、后缘点绕轴向的扭转振动,第3 阶振型为叶片后缘点绕轴向的扭转振动与一阶弯曲振动的复合运动,第4 阶振型为叶片后缘点绕轴向扭转与一阶弯曲振动的复合振动,第5 阶振型为扭转与一阶弯曲振动的复合振动,第6 阶振型为叶片后缘点绕轴向的二阶弯曲振动。可以看出,随模态阶数的依次增加,干燥房风机叶片各阶振型变得更加复杂,干燥房风机叶片的高阶次振型变为叶片复杂弯曲与绕轴扭转的复合振动。
在电厂运行过程中,干燥房风机的使用非常普遍,轴流风机机组效率相对较高,能耗较低,因此得到了广泛的应用,但轴流风机往往会出现一些故障,如果处理不当,还会引起其他一些故障,甚至导致机组在运行中出现问题。整个发电厂。因此,本文对电厂轴流风机的常见故障及其处理策略进行了研究和分析。轴流风机的位置在其相关领域中是非常重要的,但是轴流风机的故障却经常发生,而轴流风机的故障是很难处理的。如果这些故障在故障发生后不能及时有效地解决,很可能导致锅炉灭火等更严重的问题。因此,研究火电厂轴流风机常见故障及其处理策略,具有十分重要和紧迫的意义。干燥房风机旋转失速通常是指迎角超过某一临界值时边界层分离的现象,当空气开始离开页面的凸面时,会诱发边界层分离的现象。本文设置了四个监测点,即监测点1:机器进口面为45度,相距1米。随着攻角的增大,分离现象越来越严重,会产生较大的涡流现象,导致干燥房风机风压下降。这是一个的解释旋转失速。在轴流风机运行过程中,由于叶栅叶片加工安装过程中存在一定误差,安装角度不完全一致。同时,由于干燥房风机安装角度不同,气流会失去均匀性。此时,每个叶片周围的流量存在一些差异,因此不可能在每个叶片上失速。喘振也是轴流风机运行中的一种特殊情况,它也与旋转失速有关。如果叶栅发生旋转失速,且与风机一起运行的管网系统容量很大,将导致整个风机管网系统出现周期性的气流振荡问题,即所谓的风机喘振。


液压缸输入轴弹簧断裂。2012年11月24日,2号机组引风机2b电流突然下降50A,负荷立即由450MW手动调节降低。重新调整后,两台引风机的就地机械指示基本相同,但DCS引风机2b开度比2a开度大13%,风机停运后,风机上盖和全行程运行动叶无异常,故液压缸为N。损坏了。液压缸输入轴的夹紧螺钉没有松动,但发现液压缸输入轴的两个弹簧断裂。更换液压缸所有输入轴弹簧,将原干燥房风机4片增加到8片。从干燥房风机不同位置和X、Y、Z三个方向的周向振动来看,风机下部固定在底座上,比其他三个周向位置振动小。重新调试开关位置,并入系统后正常。原因是厂家设计的弹簧强度不够。4.