高分子絮凝剂的投入调配,经搅拌和稀释后,定量与污泥混合系统适应高分子絮凝剂的投入调配,经搅拌和稀释后,定量与污泥混合。系统包括干粉储料罐、干粉定量投药器、溶药箱、溶药搅拌器、加药泵、稀释装置、仪表、管路、管路附件及控制柜。此控制柜既可手动按钮控制,也可与污泥脱水机系统控制柜联动控制。本系统溶药箱的槽之间隔开,保证每个溶液箱内的佳反应时间和恒定浓度,避免在槽之间产生任何直
污泥脱水设备厂
高分子絮凝剂的投入调配,经搅拌和稀释后,定量与污泥混合
系统适应高分子絮凝剂的投入调配,经搅拌和稀释后,定量与污泥混合。系统包括干粉储料罐、干粉定量投药器、溶药箱、溶药搅拌器、加药泵、稀释装置、仪表、管路、管路附件及控制柜。此控制柜既可手动按钮控制,也可与污泥脱水机系统控制柜联动控制。
本系统溶药箱的槽之间隔开,保证每个溶液箱内的佳反应时间和恒定浓度,避免在槽之间产生任何直接通路,由控制箱自动控制,此控制箱与安装在投药罐的液位计相联,一旦液位计达到低液位,触发进水阀打开,同时开启干投机。

待处理污泥的实际性质或浓度也会发生变化
即使在污水厂实现了正常运行后,待处理污泥的实际性质或浓度也会发生变化,特别是对于那些没有污泥浓缩池而直接将污泥进行脱水处理的现场来讲,这种变化可能就会更频繁,波动幅度也会较大,有污泥浓缩池的现场相对变化幅度小些,这些情况往往会被忽略或小视。产生这种变化的主要原因是:
A、由于污水厂进水负荷变化,导致沉淀池(一沉池或二沉池)停留时间发生变化,沉淀池中的悬浮物实际沉淀时间发生变化,导致污泥密度和浓度发生变化;
B、由于沉淀池向污泥脱水车间的排放的待处理污泥流量或排泥周期发生了变化,导致污泥浓度实际在发生变化;
C、由于现场运行的异常情况(如维修等)导致污泥发生变化,或由于季节性原因,特别是气候交替导致污泥性质和浓度发生变化等。

以待处理污泥浓度为例:若排放到污泥脱水车间的待处
以待处理污泥浓度为例:若排放到污泥脱水车间的待处理污泥含水率从96%变化为97%,即固含量从4%变成了3%,这1%的浓度数值变化其实相对值幅度竟然达到了25%,由于絮凝剂消耗与待处理污泥固含量成正比,在正常运转时,絮凝剂的消耗也也相应减少25%左右。如果这时候没有及时调整来降低絮凝剂投加量,在同一污泥流量和絮凝剂流量情况下,絮凝剂就会被浪费了25%左右,而表观泥饼状况并不会有明显的变化。反之,若污泥浓度增加,而絮凝剂没有跟踪增加,则污泥脱水效果会相应下降。

大型污泥处理设备购买带式压滤机
如果在大型污泥处理设备购买带式压滤机,一般都会提供可靠的浓缩试剂配比,他们已经用这种配比进行过多次污泥处理实验,相对来说比较可靠。所以用户在购买污泥处理设备时,也要考虑供应商的实力与服务。带式压滤机不到位,带式压滤机的皮带调速过快,会使泥饼变薄,导致固体含量下降;张力过大或过小,使带式压滤机无法达到足够的压榨力,使泥饼的水分含量较高。如果是这样,带式压滤机的皮带速度会稍慢,然后进行污泥处理,看出泥含固量是否提高。

(作者: 来源:)