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电捕焦油器出现焦油堵塞时解决办法:在电捕焦油器的运转过程中,焦油到达沉淀极内壁的沿壁往下流,当焦油的流动性好时会流到底部,并经液封槽和回液总管排出,但是在这种状况下,电捕焦油器的焦油就会很容易出现堵塞的状况,当电捕焦油器底部或管内出现焦油阻塞时,裕久隆环保建议您可使用以下两种方法处理:
首先,关闭冲刷管出
蜂窝式捕焦油器报价
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电捕焦油器出现焦油堵塞时解决办法:在电捕焦油器的运转过程中,焦油到达沉淀极内壁的沿壁往下流,当焦油的流动性好时会流到底部,并经液封槽和回液总管排出,但是在这种状况下,电捕焦油器的焦油就会很容易出现堵塞的状况,当电捕焦油器底部或管内出现焦油阻塞时,裕久隆环保建议您可使用以下两种方法处理:
首先,关闭冲刷管出口阀门,经过斜板冲刷管向电捕焦油器通入热氨水,经上冲刷管排入液封槽,这样加热和冲刷电捕焦油器底部积存的焦油效果非常好,同时可以很清楚地判断上下冲刷管线出现的状况,这也是处理上下冲刷管阻塞的比较好的方法。
第二,仍然关闭冲刷管的出口阀门,热氨水通入上冲刷管直接冲刷电捕焦油器内部,经下冲刷管排入液封槽。当液封槽中累积的焦油较多时,封闭上下冲刷管的阀门,中断与电捕焦油器的联系,用热氨水冲刷液封槽。
由此可见,电捕焦油器运转不正常,运行周期短,除每周有必要冲刷一次液封槽外,每周还有必要停机刷一次电捕焦油器,且每次都能冲刷出许多焦油。说明电捕焦油器底部的焦油不能正常地排出,而是粘附在蜂窝壁和气体散布板上。
焦炉煤气是否能够使用电捕焦油器脱硫除焦油
我公司是生产电捕焦油器的公司,我们都知道电捕焦油器主要净化除去的是烟气里面的煤焦油,煤焦油又称焦油。
在单段煤气发生炉煤气中,进入电捕焦油器的煤气温度通常控制在85-95℃摆布,但在两段煤气站中进入电捕焦油器的上段煤气温度在120℃摆布(这是因为两段炉的技术决议),为坚持上段有足够的干馏时刻,所以经干馏段处逸出的煤气就必须控制在此温度下,因为其不同于通常电除焦油器的工作温度,又把此脱除焦油称为热脱焦。若电捕焦油器处置不妥,使煤气中的焦油含量过高,势必会对鼓风机形成负担,减少鼓风机使用寿命,容易导致事故发生,增大事故频发率。实践证明,在此温度下进行干馏煤气的电除焦油作用的杰出的。但大于120℃的煤气除焦油作用将降低,因此刻焦油很少变成雾状,气态焦油是很难用电除焦油法将其除下。
相反的在两段煤气炉技术中还有在30-50℃之间电除轻油设备,它是通过直接冷却后的煤气进一步脱除煤气中的轻质油的设备。
所以目前在煤气站内电除焦油的工作温度有三种:一是120℃摆布、二是85-95℃、三是30-50℃之间。
我公司的电捕焦油器适用于碳素、化工、建材、陶瓷、冶金等行业。
电捕焦油器的改进措施:
(1)出于工艺处理可靠的考虑,进出口应尽可能设置水封,便于安全生产,即使需要加盲板也是在水封之后进行,更加安全,也符合当前的安全生产的总体要求。
(2)在电晕极丝距离蜂窝底部出口处增加一个套环,可以减少电晕极丝在气流波动时瞬时接触沉淀极而打断极丝。并在电晕极下端、吊环以上加装内径4~5mm、壁厚2.5~4mm、长200~300mm的不锈钢套管,保护电晕极,以延长其使用寿命。
(3)由于目前的煤气气量较小,电捕焦油器没有备用设备,一旦出现问题矛盾就更加突出,我公司可生产气量10万m3/h的电捕焦油器,并可多台电捕并联运行。
(4)由于净煤气中含焦油等杂质的影响,methanol装置的压缩机运行周期短,故障率高。为此,我们在气柜后又新建了电捕焦油器,以改善煤气压缩机的运行条件。
为避免绝缘子因受潮而引起击穿等事故,用氮气保护绝缘箱的绝缘子十分重要,可采用电加热,也可采用蒸汽加热,氮气出口温度约80℃,氮气用量约50m3/h。如果没有氮气,笔者认为也可用净化后的焦炉煤气加热后作为保护气。
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