MBR生化段采用A/O工艺,硝化液回流比在10倍以上,强化了MBR生化段采用A/O工艺,硝化液回流比在10倍以上,强化了脱氮效果。同时,生化进水与回流硝化液充分混合,也可有效缓冲进水污染负荷变化,减小瞬间冲击;
针对生化反应导致生化池温度过高影响反应器正常运行的情况,设置冷却系统来严格控制各工艺段的运行水温。
针对系统受冲击时污泥性状恶化,曝气产生大量泡沫的情况设置了消泡系统,
垃圾处理液批发
MBR生化段采用A/O工艺,硝化液回流比在10倍以上,强化了
MBR生化段采用A/O工艺,硝化液回流比在10倍以上,强化了脱氮效果。同时,生化进水与回流硝化液充分混合,也可有效缓冲进水污染负荷变化,减小瞬间冲击;
针对生化反应导致生化池温度过高影响反应器正常运行的情况,设置冷却系统来严格控制各工艺段的运行水温。
针对系统受冲击时污泥性状恶化,曝气产生大量泡沫的情况设置了消泡系统,包括添加消泡剂;
膜生化反应器曝气风机设计为变频控制,可有效地应对水质波动,避免曝气量过大加速污泥老化,曝气量太小导致硝化反应不充分。

活性炭用于垃圾渗滤液处理的状况
活性炭用于垃圾渗滤液处理的状况
利用吸附作用进行物质分离已经有很长的历史,常用的吸附剂有活性炭、沸石、粉煤灰及城市垃圾焚烧炉底渣等。在渗滤液处理中,吸附剂主要用于脱除水中难降解的有机物、金属离子和色度等。用铝土矿吸附渗滤液,有48.93%的有机物被去除。若用生物活性颗粒炭,即在活性炭上驯化培养生物膜降解渗滤液中有机物。实验表明。用生物活性炭吸附处理渗滤液或者高浓度的有机废水具有很大的潜力。

垃圾渗滤液经过调节池反应后进入混凝沉淀池
工艺流程说明
垃圾焚烧发电厂的垃圾渗滤液经的收集管道汇入调节池,渗滤液经过调节池反应后进入混凝沉淀池。从混凝沉淀中污泥经过管道送至污泥池,出水自流至均衡池,由泵提升进入厌氧反应器中发生反应,然后流入一级A/O。通过一级A/O降解90%以上有机物以及氨氮,然后进入二级A/O处理单元。二级A/O处理单元的降解其余的有机物以及氨氮。TMBR系统外置于A/O池,实现泥水分离,保证TMBR出水的稳定性。TMBR的产水通过设置在纳滤进水箱后的提升泵增压进入NF系统。NF系统对于二价离子有着很好的截流作用,工程实例表明NF膜对于二价离子的截流可以达到80%以上,同时对于NH3-N的截流效率也有15%左右,保证了系统处理的稳定性,同时也为RO膜组件的长期正常使用奠定了基础。经过NF系统处理后,RO系统的使用寿命可以达到3年以上。

我国垃圾渗透液污染呈高发态势
垃圾在填埋和堆放过程中,有机物分解产生的水、垃圾中的游离水、降水和渗入的地下水通过淋滤形成污水。当垃圾场的湿度超过其持水能力时,这些污水将与垃圾场中悬浮或溶解的有机污染物、重金属等无机污染物一起溶解,产生渗透液。近年来,我国垃圾渗透液污染呈高发态势。据统计,仅2010年,西安、安徽、福建、广西、深圳等地就发生了近10起渗透液污染事件。垃圾渗透液对人类和环境的危害尤其严重。它含有重金属等有害物质,会改变土壤的成分和结构,降低土壤肥力和水分,有毒物质会通过食物链影响人类健康。此外,在雨水的作用下,会对地表水和地下水造成严重污染,影响水生生物的生存和水资源的利用。

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