稳态解常被用作瞬态分析解的初始值。箱式离心风机采用数值计算方法对锯齿后缘离心风机的气动噪声进行了数值研究。在数值计算过程中,采用SSTK-U湍流模型进行稳态数值计算,稳态结果作为瞬态计算的初始值。对风机的流场和噪声进行了计算、分析和研究。利用CFX商用软件对燃气轮机轮缘密封进行了稳态和瞬态数值研究。结果表明,箱式离心风机考虑静、动叶相互作用和静叶非定常尾
箱式离心风机





稳态解常被用作瞬态分析解的初始值。箱式离心风机采用数值计算方法对锯齿后缘离心风机的气动噪声进行了数值研究。在数值计算过程中,采用SSTK-U湍流模型进行稳态数值计算,稳态结果作为瞬态计算的初始值。对风机的流场和噪声进行了计算、分析和研究。利用CFX商用软件对燃气轮机轮缘密封进行了稳态和瞬态数值研究。结果表明,箱式离心风机考虑静、动叶相互作用和静叶非定常尾迹等实际流动特性,用瞬态计算方法得到的静盘密封效率稳态计算得到的静盘密封效率。引风机风量496800m3/h,全压6600pa,轴功率1086KW,设计电流146。然而,瞬态计算结果更为准确。对液力变矩器的流场进行了瞬态计算,准确预测了液力变矩器内的实际流量。通过与实验数据的比较,发现误差很小,证明了瞬态计算方法对液力变矩器流场分析的正确性和有效性。箱式离心风机采用稳态和瞬态计算方法对离心风机进行了计算。在瞬态计算中,稳态计算结果作为瞬态计算的初始值。在瞬态计算结果稳定后,计算出设计风机的噪声值。


本文主要完成设计箱式离心风机的稳态和瞬态数值计算,在瞬态数值计算结果稳定后,采用FW-H模型计算设计风机的气动噪声值。根据数值计算结果,得出以下结论:
(1)通过比较设计风机样机和斜槽离心风机样机的数值计算结果,可以看出在设计流量条件下重新设计的离心机,风机的总压值高于E设计目标,效率68%,效率比样机高19.9%,总压值由4626pa提高到5257pa,均满足合作单位的性能要求。
(2)通过观察原型风机和斜槽风机叶片通道的流线图,可以看出设计风机的长、短叶片吸力面分离较弱,但没有强涡流区。与样机的内部流程相比,该流程有了很大的改进,效率也有了很大的提高。
(3)根据计算出箱式离心风机的噪声频谱,可以看出设计风机的声压在1100Hz时有一个峰值,声压值为58dB。在远场噪声计算中,随着受流点到叶轮中心距离的增加,风机噪声值呈下降趋势。

箱式离心风机基于LSSVM算法建立了矿井离心风机性能预测模型。采用LHS方法对矿用离心风机进行了实验数据采集,进一步降低了建模成本,提高了建模精度。通过实例验证了该方法的有效性。然而,在实际生产中也有许多类似的离心风机。尽管它们的大小、结构和速度不同,但它们遵循相似的机制。因此,如何利用现有的相似离心风机数据建立现有的离心风机模型成为下一个研究方向。根据天蝎科鱼类的运动姿态和涡流特性,设计了一种箱式离心风机叶片,用于模拟鱼类的弯曲姿态。箱式离心风机采用数值模拟的方法,研究了传统的单圆弧原型叶片和鱼状叶片对多翼离心风机气动性能和噪声的影响。Seung-heo等人[64]将叶片的线性后缘改为S形后缘,结果表明,S型后缘叶片能有效地降低空调风机的噪声,使箱式离心风机噪声降低到2。通过可视化分析,发现在鱼状叶片的过流过程中,涡流强度明显小于原型风机,流场分布更加均匀。鱼状叶片的使用有效地减小了风机蜗壳舌处的压力波动,削弱了叶片与蜗壳舌间的非定常相互作用。风机气动噪声计算分析结果表明,单弧原型叶片的风机噪声频率分布在中低频段,箱式离心风机鱼形叶片的风机噪声频率主要分布在中频段,说明箱式离心风机噪声频率分布规律和噪声特性两个风扇的启动路径不同。数值计算结果表明,鱼状叶片多叶离心风机的气动性能有了明显的改善,风量增加了12.5%,效率提高了5.65%,测点平均噪声降低了2.78db。
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