梳理性能分析
在生产过程中随机抽取了一些有代表性的色泽样本,做了梳毛机粗纱中被梳理后的羊绒长度等物理指标检测,来验证工艺的合理性,原料变动的测试数据见表3。从平均长度看,染色到梳毛损伤4 · 7 mm, 2 · 66 mmo而直观判断梳理损伤的是白灰羊绒原料指标变化,基本是本白为主的色泽,可以忽略染色损伤,平均长度变短2 · 66 mm,中间长度变短 2 · 1 mm,含
梳毛机毛刷辊定制
梳理性能分析
在生产过程中随机抽取了一些有代表性的色泽样本,做了梳毛机粗纱中被梳理后的羊绒长度等物理指标检测,来验证工艺的合理性,原料变动的测试数据见表3。从平均长度看,染色到梳毛损伤4 · 7 mm, 2 · 66 mmo而直观判断梳理损伤的是白灰羊绒原料指标变化,基本是本白为主的色泽,可以忽略染色损伤,平均长度变短2 · 66 mm,中间长度变短 2 · 1 mm,含短率有提高,长度离散系数变化很小,可见梳理损伤较小。为此在优化设计中,选择B272A梳毛机设备中的分梳点配置个数(A)、锡林针布齿密(B)、道夫针布齿密(c)和出条定量(乃)4个试验因素,采用(34)设计正交试验,对每个因素设计3个水平。而损伤大的主要是深色,若按经验预估的低温染色绒的损伤变短情况分析,深色羊绒的梳毛机损伤也比较小,约为2、3 mm损伤0
影响牦牛绒纤维在精纺梳毛机上顺利成条的因素很多,经先期试验发现,山于纤维短,梳理成条过程中的纤维梳理、转移以及纤维长度损伤是影响成条质量的重要因素。而损伤大的主要是深色,若按经验预估的低温染色绒的损伤变短情况分析,深色羊绒的梳毛机损伤也比较小,约为2、3mm损伤0。为此在优化设计中,选择B272A梳毛机设备中的分梳点配置个数(A)、锡林针布齿密(B)、道夫针布齿密(c)和出条定量(乃)4个试验因素,采用 (34)设计正交试验,对每个因素设计3个水平

2.弹簧刷:弹簧刷工艺制成的刷辊解决了密度高、牢度强等问题,制造时先经过条刷设备将刷毛由一根钢丝压入铝带或不绣钢带中制成条刷,然后缠绕在辊轴上,两头使用亚壶焊焊牢,在一些特殊工业化生产中,还需要做成带一定间隙的弹簧刷,因为要考虑到排尘等特殊效果。
3.压片刷:是将刷丝紧密排列在一起,然后放到特定的模具中用钢片通过冲压机制成一片一片的刷轮,在制做刷辊时可以将多片刷轮串连在一起固定在辊轴上,这种工艺制成的毛刷的刷丝密度可以做到,但缺点就是造价较高,而且制做时效率慢。日常生活中刷子的作用很大,像我们平常用的牙刷、鞋刷都是属于刷子的种类,它能起到清洁和保护的作用,人类的智慧之处就在于能走一件事情找到突破点,去解决类似的事情。
4.注塑成型毛刷:是将刷丝排列好放入的模具中,然后采用注塑将刷丝与刷板融合在一起形成一体,这种工艺的优点在于刷毛结合力高因为已经与刷板融为一体,目前环卫车扫地刷就是用这种工艺制成。

第四:革面有规则性的疵点
1.压辊或压花机橡胶辊辊面上有杂质。应清除辊面上的杂质;
2.辊筒表面缺陷。应修磨辊面,清除辊面缺陷。
第五:革面起大泡
1.发泡温度太高。应适当降低塑化烘箱的发泡温度;
2.糊料中水分含量太高。应去除糊料中的水分或换用水分含量较低的糊料。3.布基潮湿。应进行烘干处理。
第六:发泡后泡孑㈠肖失
1.压花辊辊隙太小。应适当减小压花辊的压力,增大辊隙;
2.牵引力太大。应适当减小泡沫人造革的牵引拉力。
(作者: 来源:)