无堵塞污水泵现象分析一、无堵塞污水泵故障现象
1、运行不到两个月,叶轮叶片被汽蚀破坏
2、泵处于全开阀状态下运行
3、泵出口压力0.7-0.8kgf/cm2,指针频繁晃动,有明显声
4、凝汽器进出循环冷却水的温差达25℃,正常温差应为8~11℃
二、无堵塞污水泵现象分析
1、循环冷却水温差达25℃,正常温差应为8~11℃,说明循环冷却水的流量不足;有明显声,说明泵汽蚀现象
离心污水泵厂家
无堵塞污水泵现象分析
一、无堵塞污水泵故障现象
1、运行不到两个月,叶轮叶片被汽蚀破坏
2、泵处于全开阀状态下运行
3、泵出口压力0.7-0.8kgf/cm2,指针频繁晃动,有明显声
4、凝汽器进出循环冷却水的温差达25℃,正常温差应为8~11℃
二、无堵塞污水泵现象分析
1、循环冷却水温差达25℃,正常温差应为8~11℃,说明循环冷却水的流量不足;有明显声,说明泵汽蚀现象严重。
2、泵出口压力不到一公斤(1kg/cm2),而扬程是32米,显然是由于泵选型扬程过高,使泵偏于低扬程、大流量、汽蚀性能差的工况下运行,从而严重汽蚀导致叶片损坏。
三、无堵塞污水泵现场试验
1、将阀门从全开状态逐步关小,毎隔15分钟关小一次,读一次数。
2、到第四次关小后,泵出口压力才升至1.85kgf/cm2。
3、继续往下试,直至泵出口压力达到3.2kgf/cm2以后,凝结器冷却水前后温差从25℃下降到11℃左右,这说明循环冷却水量增加了。同时泵的汽蚀响声也消失了,出口压力指针也稳定了。此时出口阀门开度大约只有10%左右,阀门有些振动。

无堵塞污水泵改造方案
无堵塞污水泵改造方案
通过对现象的分析和现场试验,并深入调查了解所有资料,我们向用户的有关和技术人员提出分析意见,并提出了改造方案。
1、装置示意
凝汽量为110m3/h,要求循环水量为3850~6050m3/h,单泵流量为3025~3850m3/h。泵进水管路管径为Dg1000,长度L2=25m,一个底阀,4个900弯头。
凝汽器内阻力降△H=5m,根据上述数据推算泵装置特性曲线方程为:HZ=KQ2=6.67Q2Q:m3/s)
2、双泵运行时的A点工况为:
ΣQ=1.68m3/s=6050m3/h
Q=0.84m3/s=3025m3/h
H=18m
3、单泵运行时的A点工况为:
Q=1.07m3/s=3852m3/h
H=7.5m
由此可知,选用24SA-18型泵(Q=3240m3/h、H=32m)的扬程偏高太多。
由于现有泵的扬程偏高太多,难以通过切割叶轮达到要求,必须设计新的叶轮。同时由于扬程低,又要保持泵的流量,为了保证离心泵比转速的要求,又必须将转速由960r/min降至740r/min。

316L耐腐蚀污水泵特点
耐腐蚀污水泵特点:
1、泵体和液体接触部分采用不锈钢316L或氟橡胶材质。316L不锈钢化学成分——由部门检测通过。
2、外壳和叶轮采用316L不锈钢材质;轴承进口轴承;密封采用氟橡胶;润滑油采用进口食品级润滑油;保护器采用进口保护器;机械密封采用进口双端面氟橡胶碳化硅。
3、机械轴封采用双组式机械轴封,并配置氟橡胶、SIC碳化硅机械轴封;密封采用氟橡胶密封。采用食品级润滑油;不污染水源。
4、电动机采用绝缘等级H级(180℃)之干式感应电动机、采用氟橡胶密封——耐温性优良。
5、配置温度控制器或马达过载保护器,有效防止马达异常超载时的烧毁。
6、耐酸碱PH值2~12。
7、316L材质硬度高,性好,使用寿命长。

污水泵的吸水管和出水管注意要点
污水泵的吸水管和出水管注意要点
当两台及两台以上水泵合用一条出水管时,每台水泵的出水管应装有阀门,并且在阀门与水泵之间设止回阀;如果水泵采用单独的出水管,且为自由出流时,一般可不设止回阀,所有阀门尽量装在水平段,以免污物沉淀在阀盘上。
污水泵站内管道的敷设一般采用明装。吸水管常设置于地面上,出水管由于泵房较深,多采用架空安装,通常沿墙架设在托架上。管道的布置不得妨碍泵站内的交通和检修工作,不允许把管道装设在电气设备上空,不得妨碍站内交通、设备吊装和检修,通行处的地面距管底不宜小于2.0m,管道应稳固。为了便于安装、拆卸,泵站内的管道一般采用法兰接口。管道和阀门应采取相应的防腐措施。

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