以大庆近4万口抽油机井为例,系统效率低,低产井系统效率不到10%,平均20-25%,游梁式抽油机年耗电达30-40亿千瓦时、系统设备重量大,在用钢铁约60万吨、费用高(仅一次投资达50亿元)。存在的主要问题是能量传递环节多、功能单一、能耗大,性能价格比低等,常规柱塞泵存在摩阻大、漏失大、寿命短、效率低等问题;常规盘根盒主要存在易发生井口漏失,密封摩擦能耗较大,维护频繁等,该系统
抽油机供应
以大庆近4万口抽油机井为例,系统效率低,低产井系统效率不到10%,平均20-25%,游梁式抽油机年耗电达30-40亿千瓦时、系统设备重量大,在用钢铁约60万吨、费用高(仅一次投资达50亿元)。存在的主要问题是能量传递环节多、功能单一、能耗大,性能价格比低等,常规柱塞泵存在摩阻大、漏失大、寿命短、效率低等问题;常规盘根盒主要存在易发生井口漏失,密封摩擦能耗较大,维护频繁等,该系统能耗大、存在污染。国内外能源企业在生产能源的同时,也在消耗大量的能源,产生污染,不符合能源要求。因此,研制小型化、多功能、节能降耗、环保、安全、gaoi效采油设备将符合社会发展的潮流,同时会为能源工业做出巨大的贡献。引起抽油机震动的原因很多,大致有以下几种:1、抽油机减速箱出现故障。
对常规游梁式抽油机,可用秒表测量驴头上、下行程的时间,当完全平衡时,上、下行程的时间应与设计时间基本相同。如果上冲程快,下冲程慢,则说明所加的平衡力矩过大,应减轻平衡重或减小其平衡半径。如果上冲程慢、下冲程快,则说明所加的平衡力矩偏小,应加重平衡块或增大平衡半径。刹车装置的加力机构有两种,一种是手摇式的加力机构,它动作慢,达到制动需要的时间较长,但手摇丝杠有自锁能力。
在实际使用中,简便、实用的检验方法是用钳形安培表测量电动机三相电流强度。平衡良好的抽油机,驴头上、下冲程时,所测的电动机输入电流的峰值应是相等或相近。按游梁式抽油机的标准规定,调平衡时,应使上、下冲程的大电流差值小于电流的15%。
整抽油机外抱式刹车怎样操作:
(1)、停机在自由位置,并挂上刹车安全锁块,扳动拉杆系统调节螺母,调节拉杆长度。 (2)、保证刹带片与刹车轮有1.5~2mm小间隙,并注意两个半块刹车闸瓦同时刹紧或松开。试刹车到较松,使刹带片与刹车轮全部离开;刹紧全行程2/3时刹带全部抱紧,保证刹带接触面为80%以上,否则重调。安装曲柄平衡块时要求:曲柄平衡块装配时,两个平面应清洁无油污,两接触面要求是面接触,大空隙不得超过0。
(3)、开动抽油机试刹车,刹车较松时不刮不磨、刹车时灵活可靠(利用刹车全行程的1/3~2/3部分)。
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