分析了干燥箱风机失速的原因。分析了引风机和一次风机的不同失速原因,并分别给出了相应的处理方法。本文总结了近年来轴流风机失速、喘振的情况及相关原因。指出除系统阻力过大外,风机本身的制造不符合标准,如动叶开度不一致或叶顶间隙过大,也可能是造成失速的常见原因。干燥箱风机叶片泄漏有两种情况:a)稀油润滑的叶柄泄漏可以通过添加美孚600油或更换油来解决。通过山东关
干燥箱风机
分析了干燥箱风机失速的原因。分析了引风机和一次风机的不同失速原因,并分别给出了相应的处理方法。本文总结了近年来轴流风机失速、喘振的情况及相关原因。指出除系统阻力过大外,风机本身的制造不符合标准,如动叶开度不一致或叶顶间隙过大,也可能是造成失速的常见原因。干燥箱风机叶片泄漏有两种情况:a)稀油润滑的叶柄泄漏可以通过添加美孚600油或更换油来解决。通过山东关西风机的实践和文献总结,
干燥箱风机失速的主要原因是:
(1)风机选型与烟气系统阻力不匹配,这一般是由于风压选择参数太小,风机阻力增大过大造成的。环境保护改造后的阻力、空气预热器堵塞或挡板门未全开等,风机实际运行点离失速线太近。
(2)风机在制造或安装上不符合标准,如叶顶间隙过大、动叶角度不一致等制造原因,导致实际失速线下移,使工作点过于靠近失速线。
(3)干燥箱风机进口管路布置不合理,导致引风机进口速度分布不均(总压畸变),导致风机实际失速线向下移动,导致风机提前失速。通过以往的文献研究,发现在压缩机领域,叶尖间隙与失速裕度的关系得到了充分的研究。在电站风机领域,现有文献仅定性地讨论了叶尖间隙对失速的影响,没有建立叶尖间隙超调量与风机性能和失速压力之间的定量关系。结合风机大修叶片叶尖间隙数据,提出了一次风机叶尖间隙与风机性能和失速压力的定量关系。为了找出振动超标的原因,首先要对振动源进行分析,然后采取适当的措施,有效地解决大振动问题。
干燥箱风机叶片角度不可调的一级和二级叶轮的安装角度分别为46和30。针对矿井巷道掘进中不同掘进深度所需的风量和压力的差异,避免了过大的风量和压力对浅层掘进深度井下人员正常工作的影响,设计了两级叶片角度可调的叶轮结构。在不同开采深度下,调整两级叶片的角度,使之匹配,既满足了风量和压力的要求,又节省了大量的电力。资源,减少风机结构损失。干燥箱风机叶片角度可调的叶轮调节机构采用机械传动。每片叶片的下端是叶柄。叶片臂安装在叶柄上。外部动力驱动刀臂通过锥齿轮和平移盘旋转,以调整刀片角度。两级叶轮除了叶片数不相等外,参数相同。为了减少后期试验结果的数量,使二级叶轮的旋转方向比一级叶轮加速气流方向承受的负荷更大,本文选取了两级叶轮结构的二级叶轮作为研究对象。根据两个叶轮的结构尺寸,建立了实体模型,因为模态结果应反映叶轮本身的振动特性。方案三的叶片应力、总变形和振动与原风机基本一致,可以得出离心力对叶片静力结构和振动起决定性作用,气动力影响较小的结论。建模时,模型的形状和大小应尽可能与实际相符。同时,为了突出干燥箱风机叶片角度调节机构对叶轮整体振动特性的影响,省略了对叶轮结构影响不大的倒棱、螺栓等工艺结构。


比较两种叶轮的振动模态,可以看出,每种叶片的低阶模态都表现出从叶片顶部到根部的弯曲变形,高阶模态是叶片两侧的扭转变形。干燥箱风机叶轮各级的形状变形和较大变形都在叶片顶部,叶片角度可调的叶轮的叶片变形相对较大,因为其材质为尼龙66,刚度小于Q235,更容易变形。叶片角固定叶轮的叶根与轮毂固定,因此叶根与轮毂相对稳定,基本无变形。由于叶片角度可调叶轮增加了角度调节机构,使得叶根弯曲变形和扭转变形较小。干燥箱风机实验采用了力锤激励、加速度传感器采集信号、LMS数据采集与处理等方法。该测试的主要过程包括:支持被测对象、选择激励方案、布置传感器、确定输入通道、建立测试模型和与通道相关、确定分析带宽、测量和保存数据。由于轮毂变形基本为0,干燥箱风机叶轮通过柔性弹性绳悬挂在轮毂上进行测量。振动方式选择力锤激振,固定锤击点,移动传感器测量。由于叶片的明显变形,每个叶片顶部和根部有两个测量点,叶片下方轮毂有一个测量点,每个叶轮有50个测量点。建立合适的圆柱坐标系,测量各测点的相对坐标,建立测试模型。传感器布置完毕后,测试通道与模型中相应的测量点相关联。通过力锤激励收集数据。在模拟中进行了网格无关性验证,干燥箱风机分别采用260万、380万、560万和820万等网格数对风机气动性能进行计算,在保证较好的计算精度和计算成本的前提下,确定网格数为560万,在此网格数下时间成本和模拟精度好。同样的方法依次测量每个叶轮的50个测量点。在PolyMax输入模块中选择已有的fr集,在高层稳态图中选择符号较多的列,即阻尼频率、频率和模向量稳定性。
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