1.变频器的输入6kV电源高压开关必须待变频器给出的“高压合闸允许”信号时,才能合闸; 2.如果变频器始终没有提供 “高压合闸允许”信号,请确认变频器控制电源是否合上,柜门是否关好,旁通柜隔离开关是否正确到位,变频器本身是否处于故障状态,以及和变频器相关的系统信号是否正确; 3.每次分断6kV高压开关后,必须至少在160秒后方可再次送电; 4.旁通柜隔离开关处在变频
供水变频器总代理
1.变频器的输入6kV电源高压开关必须待变频器给出的“高压合闸允许”信号时,才能合闸; 2.如果变频器始终没有提供 “高压合闸允许”信号,请确认变频器控制电源是否合上,柜门是否关好,旁通柜隔离开关是否正确到位,变频器本身是否处于故障状态,以及和变频器相关的系统信号是否正确; 3.每次分断6kV高压开关后,必须至少在160秒后方可再次送电; 4.旁通柜隔离开关处在变频位置时,用户6kV高压开关合闸只相当于给变频器送电,
电机并不启动。需要启动电机,还必须给变频器发运行命令指令; 5.启动变频器以前,风机挡板或水泵出口阀门处于关闭位置。并确认电机没有因为挡板或出口阀门不严和其他原因而反转,否则容易引起变频器启动时过流停机; 6.变频器需要启动时,如果风机或水泵刚停机不久,应确认风机或水泵已经完全停转,否则容易引起变频器启动时单缪埂ampnbsp 7.DCS只有在变频器处于远程控制状态并同时得到变频器的“请求运行”信号后,才能给变频器发启动指令,正常启动变频器; 8.变频器启动后,自动将电机加速达到DCS的给定速度。如果当时DCS的给定速度小于速度设定值,变频器将按速度运转。 9.DCS给变频器发启动命令后,如果当时DCS的给定速度和变频器速度设定值均为0,则电机仍然不会转动,
这时DCS必须设置一个合理的转速设定值。 10.电机通过变频器启动,对电机、高压开关开关、电网和负载系统的冲击都很小,只要满足以上条件,启动次数及时间间隔没有限制。 11.工频旁路情况下,要启动电机,需将旁通柜内开关切换为工频方式,然后合上相 应的高压开关即可
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。随着现代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展,高压大功率变频调速装置不断地成熟起来,原来一直难于解决的高压问题,近年来通过器件串联或单元串联得到了很好的解决。高压变频器在使用过程中,难免会因为一些原因突然停机。停机不可怕,但是变频器停机后该如何维护呢?今天驼驮小编给大家分享高压变频器停机后一些处理措施。1、检查周边情况仔细检查变频器和周边环境的通风及照明情况。要确保通风设备能够正常运转,照明设备能够正常使用。2、检查内部电缆打开变频器柜门,
检查内部电缆是否有损坏、电缆间的连接是否正确可靠、所有接地线是否牢固可靠、接地点是否有生锈问题。变频器内的所有螺栓和螺母应该每半年紧固一次,确保连接可靠。3、检查所有电气连接的紧固度查看变频器内所有回路是否有异常的放电痕迹,是否有怪味、变色、裂纹、破损等现象。检查所有功率单元的光纤有无损坏或松动,是否每个都插紧。4、测量变频器绝缘每次停机后长时间恢复运行,应用2500V的兆欧表对变频器及旁通柜的主回路进行绝缘测试,确保测试合格后方可起动。5、认真查遗每次维护变频器后,要仔细检查变频器柜内外有无遗漏的螺丝、弹、
螺栓及金属导线等物品,防止小金属物品在变频器风机起动后被吸入内部,造成变频器短路事故。6、清洁用带塑料吸嘴的吸尘器或空压机等清洁变频器内外及配电室,保证设备周围无过量的尘埃,确保运行环境清洁。7、启动前检查特别是对电气回路进行较大改动后,要检查所有电气连接是否正确、牢固,防止“反送电”事故的发生。驼驮小编提醒,如果高压变频器是因故障造成停机,在无法确定文章问题的情况下,建议找的维保师傅进行检测排除故障。
如果流量调节降低幅度过大,那么压力就会衰减过多,造成液体压力不能到达下游生产设备,引起加压泵的真空被破坏,加大流体在泵内叶片间的磨损,损坏加压泵同时也造成电机运转不出力即干磨,造成很大的能源浪费。03实际案例比如:一座高十米的楼房,要想自来水能够到达顶楼至少需要1公斤的压力,如果使用变频器控制加压泵电机的方式来控制在顶楼自来水的流量,如果顶楼不用水或者用水很少,那么其变频器接受的控制信号就会接近于4毫安,造成变频器的输出接近于0赫兹,造成电机转速缓慢,使加压泵出囗的自来水压力很小。如果小于1公斤,
那么顶楼的自来水管道就没有自来水,此时电机仍然在运转,浪费电能且损坏泵的叶轮,此时对于变频器控制流量已经没有意义,只有当变频器输出的频率控制电机加压泵出口压力超过1公斤时,其对于自来水的流量控制才有实质作用,因此变频器在一段区间内失去了节能的作用。04经验分享在厂里维护维修石油生产装置中也发现这种问题,控制塔器底部液位的抽出泵在生产中不定期的会出现泵不上量的现象,泵修是否频繁维修但无法排除故障,通过观察、实验、分析得出变频器输出频率过低造成抽出泵真空破坏而引发不上量的原因。通过对变频器设置下限输出频率,调整4-20毫安对应的变频器输出频率范围解决这种问题,后来对厂里所有的在用的低压变频器输出下限值都进行了设定,
由于变频器控制的机泵后续工艺的垂直高度和管线不同,其泵出口的压力值也不同。通过现象关闭泵出口手阀达到设定压力值的方法找到每一台变频器的运行频率,终实现了变频器输出的频率范围,从现场使用看,厂内加压泵变频器运行的频率范围基本在16-41HZ之间。除了变频器输出的频率范围要进行设定外,变频器自带的一些功能也需要进行设定,对于参与自控的变频器+电机泵需要设定自动重启功能,这样在厂内电压波动和晃点过程后,其电机能够自动启动运转,快的恢复生产。
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