改造后,由于取掉了交流机组,因而可无噪皆运行。且换向平稳无冲击,不会发生振荡、爬行、起位等现象,同时可恒转矩切削,因而提高加工精及效率。通过悬挂按钮完完成系统的启动、停止、自动手动。工件加工长度范围由悬挂按钮站完成行程设置,并通过PLC的记忆功能来保存,电气柜上有各种报警指示,几乎可以实现无故障、免维护运行。总结:使用SSD 590直流调速器和三菱 PLC改造的龙门刨,系统稳定
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改造后,由于取掉了交流机组,因而可无噪皆运行。且换向平稳无冲击,不会发生振荡、爬行、起位等现象,同时可恒转矩切削,因而提高加工精及效率。通过悬挂按钮完完成系统的启动、停止、自动手动。工件加工长度范围由悬挂按钮站完成行程设置,并通过PLC的记忆功能来保存,电气柜上有各种报警指示,几乎可以实现无故障、免维护运行。总结:使用SSD 590直流调速器和三菱 PLC改造的龙门刨,系统稳定性及节能效果很明显。因此,将调速装置应用到龙门刨床的调速系统中,可以带来较大的经济效益。

三、控制系统的软件部分:该车床控制系统的软件部分该车床控制系统的软件部分采用采用VC++6.0编写,该软件的加工界面如图2。其功能主要有读取零件的加工G代码,编辑和编译G代码,加工(包括加工前和与加工同步,回参考点,手工对刀,加工中断,超程软限位等功能。它可处理进给速度,主轴速度及转速方向,刀具信息,M功能等多种加工信息。
该软件的操作平台是Windows98。该软件的操作过程是读入*.NC或*.TXT的G代码文件;然后进行编译,编译器能给出不符合本软件的语法错误提示;有错误可也立即修改;然后按照毛胚的实际尺寸输入,软件进行加工前。在确认没有因G代码引起的加工错误的情况下,可以开始机床加工。加工前得对刀,对刀的意义在于建立起工件坐标与车床坐标之间得关系。加工过程中,软件界面的状态栏还显示出刀具当前的坐标,加工状态,加工时间等信息。

为了实现同步开关功能,控制机构须对电源的周期及相位进行正确地检测。由于机械开关接点的动作较慢,通常从发出驱动信号到接点动作到位需要若干毫秒的时间,因此控制装置能够确定接点的固有动作时间,以便提前发出动作信号,从而保证接点在需要的时刻动作到位。通常的开关在接通与断开的过程的固有动作时间是不同的,因此控制机构在接通与切除的过程中要使用不同的提前量。由于机械接点的动作迟后时间受环境以及电源等诸多因素影响,因此控制机构具有一定的适应能力,保证在各种环境条件下都能够实现同步操作,这也是同步开关的关键技术所在。

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