老化油泥及浮渣处理的标准
原料要求未加工处理过的泥杂含量不超30%的流质老化油泥、浮渣、生物泥,即为清理罐底混合物体直接进我处理装置原料池(如甲方现有可以使用可省略);未经过加工处理的浮渣(未经过离心脱水处理)直接进我处理装置原料搅拌池。
加工后成品要求;经过分离处理收集的污油可回收到焦化掺炼;处理过程中污水可进污水处理装置处理;分离出的泥经过脱水、干燥
罐底油泥处理施工
老化油泥及浮渣处理的标准
原料要求未加工处理过的泥杂含量不超30%的流质老化油泥、浮渣、生物泥,即为清理罐底混合物体直接进我处理装置原料池(如甲方现有可以使用可省略);未经过加工处理的浮渣(未经过离心脱水处理)直接进我处理装置原料搅拌池。
加工后成品要求;经过分离处理收集的污油可回收到焦化掺炼;处理过程中污水可进污水处理装置处理;分离出的泥经过脱水、干燥,后进入贵公司锅炉系统焚烧;处理过程中产生的废气进贵公司污水处理装置异味治理系统处理。
加入油溶性破乳剂后虽然提高了yuan油的破乳效果但对生产影响并没有完全消消失,脱水器运行不稳定,老化油多。它通过菌体的细胞扩张和生物代谢产生的表面活性物质可使油水分离,是一种新型yuan油破乳剂。我们又对脱水器和分离器的操作做了进行了调整。以前为了确保yuan油稳定不冲塔,只要脱水器电流偏高就放水(虽然脱水器底部并没有见到明水),但此方法虽然保住了去压气站的yuan油含水,因此产生的老化油量却很多,为了减少老化油产生量我们又重新调整脱水器运行参数:脱水器底部不见明水的情况下,只要脱水器不瘫痪,高电流运行也不放水,同时也严格规定了每一台分离器出油含水量、操作压力、液位、加药量等,加强了分离器稳定性的管理。
由于在yuan油的开采过程和集输过程中,有机会进行机械搅拌,并且油中又存在天然乳化剂,这就造成了油、水充分乳化和稳定的条件,形成了yuan油乳状液。3)造成生产事故老化油中的硫酸盐还原菌所产生的H2S腐蚀油井以及地面设备,造成设备结垢或在管路中产生堵塞。通过采取重力沉降、加热、化学和电的综合处理方法,可以破坏乳化液油水界面膜的稳定性,使均匀分散的水颗粒合并成大水滴,利用油、水的比重差,水从yuan油中沉降下来。由于X2#一次沉降罐中的yuan油存放时间过长,yuan油粘度显著增大,流动性变差,水滴不易从乳化液中分离;而yuan油中那些起乳化剂作用的胶质或沥青质随时间的延长较均匀地分布到油水界面上,形成了牢固的乳化膜,油中的水滴不容易接触合并成大水珠从油中分离,在电脱水器中不能形成水链,不能聚集成更大的水珠、靠比重差从油中沉降下来,对于这种乳化液脱水器已经不能实现破乳作用。
另外,由于老化油中硫酸盐还原菌 繁殖并形成菌胶团,与聚合物、石油胶质、沥青质等粘合在一起,严重干扰 了主工艺流程中电脱水系统的正常运行,在导致外输yuan油含水超标质量事故、 电脱水器频繁跳闸的生产事故的同时,还造成部分难回收的老化油只能堆积 在油泥池中或填埋处理,对区域的水、土壤环境造成严重污染。在生产操作过程中,某污水站沉降罐老化油处理工艺采用密闭加热—沉降脱水工艺,即加入老化油处理剂的老化油来液进新建脱水炉升温至80℃后,自压进入新建游离水脱除器进行沉降脱水,沉降时间12—20h,脱水后的净化油经化验合格后进脱水器油出口汇管外输。威德环保化工有限公司
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