安徽某水厂的水源来自5公里外的河道,长久以来一直采用人工值守的方式来管理河道取水泵站。
当水厂内水池水位低时,需打电话通知泵站值守人员手动开泵;水池水位高时,再打电话通知泵站值守人员手动关泵,泵站的人力、交通等管理成本非常高。为降低管理成本、提高管理效率,该水厂决定安装一套无人值守的取水自动控制系统。
我国水厂自动化控制系统的发展过程可分为
自动化系统工程
安徽某水厂的水源来自5公里外的河道,长久以来一直采用人工值守的方式来管理河道取水泵站。
当水厂内水池水位低时,需打电话通知泵站值守人员手动开泵;水池水位高时,再打电话通知泵站值守人员手动关泵,泵站的人力、交通等管理成本非常高。为降低管理成本、提高管理效率,该水厂决定安装一套无人值守的取水自动控制系统。
我国水厂自动化控制系统的发展过程可分为三个阶段:一个阶段是分散控制阶段,该时期水厂各部分分别进行自动控制,各独立系统各不相关;第二阶段是水厂综合自动化阶段,在该时期整个水厂作为一个综合自动化控制系统进行生产,同时各个独立子系统可以独立工作,该系统共享整个水厂的信息,同时又有分散控制的可能性。
现阶段大部分水厂处于此阶段;第三阶段是供水系统的综合自动化控制阶段,该阶段要求在一个区域的供水企业共享信息,实现整个城市或地区供水系统的自动控制。
1.软起动器起动: 软启动器的原理是利用可挖硅能够更好的控制整流,如果改变可挖硅的控制角,使得电动机的电压按照相应的规律升为全压时,撤去控制信号,软动器可退出运行,把此项技术运用到水泵中,可以更好的避免水锤效应产生。2.变频起动: 此种启动方式主要是变频器带动电机从零起动,直到其能够达到额定转速。 一般来说采用电压/频率的控制方法,不会使得电流过大,对于机器的冲击也是比较小的,能够进行调速。但是它也有一个缺点,就是价格相对来讲比较高,有电磁兼容的问题,是重载设备的优选。
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