为了使陶瓷研磨体在冲击力减小的情况下不减小或少减小研磨功能,强调了陶瓷研磨体在高韧性陶瓷结构中微晶矿物的存在,具有强磨削能力的微晶矿物能强化对物料的磋磨作用、加大对物料的研磨能力,更适合辊压机联合粉磨系统的功能需求。也因此,通常只换球磨机细磨仓的研磨体,其效果会更好。由于陶瓷研磨体的微晶矿物具有仅次于金刚石的硬度,不但研磨体的消耗低,而且研磨体的功能不会受到磨蚀的影
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为了使陶瓷研磨体在冲击力减小的情况下不减小或少减小研磨功能,强调了陶瓷研磨体在高韧性陶瓷结构中微晶矿物的存在,具有强磨削能力的微晶矿物能强化对物料的磋磨作用、加大对物料的研磨能力,更适合辊压机联合粉磨系统的功能需求。也因此,通常只换球磨机细磨仓的研磨体,其效果会更好。由于陶瓷研磨体的微晶矿物具有仅次于金刚石的硬度,不但研磨体的消耗低,而且研磨体的功能不会受到磨蚀的影响,这是金属研磨体所不具备的。即使陶瓷研磨体在使用一段时间后,其表面看起来已经磨得很圆滑了,但在显微镜下还能见到有粗糙的微晶存在。

现场调试时允许磨内物料流速有所变化、选粉机循环负荷稍高、台时产量波动的情况出现,只要能够稳定磨机各参数和台时产量,成量指标达到控制要求,就可以逐步调整和调试。如果经过磨机系统调整后仍然有不可控制的情况,就要与工厂设备管理人员进行交流沟通,对磨内活化衬板、隔仓篦板、出料篦板进行改造,分析出现的原因,拿出切实可行的改造方案,以适应磨况变化。只有对磨机设备系统充分了解,才能够充分发挥新型氧化铝陶瓷研磨体的效果,从而达到节能降耗的目的。
关于球磨机烧瓦现象的原因,我们前边已经大篇幅介绍过,但是很多操作人员反映说理论性太强,他们在理解上还是有一定难度的。为了帮助更多的操作员认识球磨机烧瓦现象,本文我们特意总结了球磨机操作人员必须了解的球磨机烧瓦现象原因。
在说明这个问题之前,我们不得不再次强调球磨机主轴承烧瓦是球磨机日常使用中的常见的故障之一,有效的避免烧瓦现象的发生不仅可以提高球磨机的效率,还能延长其使用寿命,间接地降低球磨机的成本。因此大家必须对这种情况引起重视,为了理解的方便,以下将从三个方面解说球磨机烧瓦现象原因。
①操作人员管理不当,进油管路上的阀门由于疏忽被关闭了,导致出现大瓦缺油、烧瓦。
②球磨机振动导致管路上的阀门开启程度减小,从而导致瓦内无油或油量过少引起烧瓦。
③稀油润滑站中油泵与控制球磨机运转的电路系统通过压力继电器实行电气联锁,即当压力继电器所受到的压力设定压力时球磨机应停止运转,也就是说,油泵一旦出现故障,磨机应立即停车,但是如果出现油泵正常工作,而供油管路中的阀门关闭这种情况,这时候磨机不会停车,因为压力继电器所接受的压力不但不低,而且比正常还要高,所以球磨机仍然运转,可是轴瓦里面没有油,这种情况就会造成烧瓦。

球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。它广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业。当然,选矿设备在使用过程中都会遇到一定的问题,在这里,就来说一下关于提高球磨机产量的问题:
通常来说,提高球磨机产量的直接途径有3种:
1. 磨机前加置细碎机;
2. 改进粉磨系统,提高粉磨效率;
3. 加置选粉机。
上述3种方法,任何1种都可以大幅度提高球磨机的产量。当然,如果工厂条件许可的话,上述3种方法配套使用,效果较为理想,这也是近年来国内外粉磨系统设计的大趋势。
三者的关系:磨前细碎是前提,磨后选粉是保证,磨内改造是根本。磨前细碎使得入磨物料粒度大大降低,从而降低了粉磨系统的负荷;选粉效率的提高,较直接的效益就是成品细粉较大限度地被及时选出,减少水泥成品回粉率,降低磨机负荷;而磨内改造,也就是粉磨系统的改进,是根本的解决办法。入磨物料粒度降低了、选粉效率提高了,如果粉磨系统效率较低,影响的不仅仅是磨机的产量,更影响水泥的质量。

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