从空压机排气口直接排出的压缩空气,有以下特点:
空气中的油份注油润滑压缩机因空气在压缩过程中与油接触而含有油,即使经过油雾分离器的分离也不会将油全部除掉,常用的油雾分离器可以把空气中的含油量控制在3ppm-6ppm之间。各种固态杂质,如锈泥、金属粉末、橡胶细末、焦油粒及滤材、密封材料的细末等,此外还有多种有害的化学异味物质等。经过压缩的空气,部分水及油份已变成气能。
螺杆式空压机价格
从
空压机排气口直接排出的压缩空气,有以下特点:
空气中的油份注油润滑压缩机因空气在压缩过程中与油接触而含有油,即使经过油雾分离器的分离也不会将油全部除掉,常用的油雾分离器可以把空气中的含油量控制在3ppm-6ppm之间。各种固态杂质,如锈泥、金属粉末、橡胶细末、焦油粒及滤材、密封材料的细末等,此外还有多种有害的化学异味物质等。经过压缩的空气,部分水及油份已变成气能。
螺杆式单级压缩
空压机,其工作原理是由一对相互平行啮合的阴阳转子在气缸内转动,使转子齿槽之间的空气不断地产生周期性的容积变化,空气则沿着转子轴线由吸入侧输送至压出侧,实现螺杆式空压机的吸气、压缩和排气的全过程。空压机的进气口和出气口分别位于壳体的两端,阴转子与阳转子被主电机驱动而旋转。
一般空压机的启动方式采用星三角启动后全压运行,等启动后空压机开始加载运行,系统压力从0公斤开始上升。如果系统压力上升到卸载压力,控制器使进气阀关闭,油气分离器放气,压缩机空载运行;直到系统压力加载压力下,控制器使进气阀打开,油气分离器放气阀关闭,压缩机加载循环运行。
双螺杆
空压机在工作期间也能正常供风,但有时突然跳停。先检查电动机部分,没有发现明显问题;再检查压缩机温度自动保护和压力自动调节系统,温控部分正常。
经拆检压力调节阀和减荷阀,发现减荷阀内部用于承受压力调节压差的橡胶薄膜损坏,膜上有一小孔。由于橡胶膜损坏,在供风压力变换时,空压机进风口大小不能够及时调整,机组负荷与柴油机功率不匹配,引起柴油机过载保护跳停,更换减荷阀内橡胶薄膜后,故障排除。开机后立即跳停,偶尔能正常开机,工作一段时间后仍跳停。经检查,润滑油温度和排气压力不高,将温度保护开关暂时短路,跳停现象消失。这表明是温度高引起的跳停,但是感觉不到润滑油散热器散出的热量。
排查润滑油路,温度保护开关盒温控阀正常,更换了油过滤器滤芯,清洗了散热片,故障依旧。在对止回阀进行解体检查发现同样是承受润滑油前后压差的橡胶薄膜损坏,更换后故障排出。
由此可见:空压机的跳停,往往是由于压力调节系统某个阀失效引起,阀的橡胶密封件、塑料膜片、弹簧等零件易出故障,往往隐藏性较强,容易给人造成错觉。
导致空压机故障的原因
导致
空压机故障的原因
排除进气阀的故障后,如机组排气量仍然没有改变,应考虑电机是否有故障。
由于电机线圈中发生局部的短路,或是轴承磨损,电机轴磨损,导致电机转速额定转速,使压缩机排气量下降,应检修电机线圈、轴承等,修复后测试压缩机排气量。与此原理较近的是皮带传动的压缩机,应考虑皮带负载和完好状态,有时会因皮带打滑或松弛导致主机转速不够,造成排气压力低。
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