空气压缩机节电改造方案
空气压缩机节电改造方案
1.由于气动设备在5KW的气动力就能工作,我们可以在储气罐上设定气动压力6.5-7公斤左右就可以完全满足使用也避免了因主机向系统供高压力气体出现的大负载损耗浪费。
2.进行恒压改造后,储气罐上的压力稳定,当用气量减少时,通过降低变频驱动器的转速,减小供气量,当用气量越小,变频驱动器降低的转速越小,节电效果越大。
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空压机保养厂家
空气压缩机节电改造方案
空气压缩机节电改造方案
1.由于气动设备在5KW的气动力就能工作,我们可以在储气罐上设定气动压力6.5-7公斤左右就可以完全满足使用也避免了因主机向系统供高压力气体出现的大负载损耗浪费。
2.进行恒压改造后,储气罐上的压力稳定,当用气量减少时,通过降低变频驱动器的转速,减小供气量,当用气量越小,变频驱动器降低的转速越小,节电效果越大。
3.当空压机系统没有改造前供气压力在6-8公斤范围内,会根据用气量的大小,稳定在某一压力值上,不卸载,处于一直加载的情况下运行。由于设计时,供气量通常大于需气量,所以通常会稳定7-7.9公斤的压力值上通常所说的满载运行。如果进行恒压节电改造后,可根据气动设备设定一个压力稳定值在保证气动设备使用的情况下,避免了主机向系统长期向储气罐供高压力气体出现的损耗浪费。
空压机改用变频后的优点
1.运行成本降低
传统压缩机的运行成本由三项组成:采购成本、维护成本和能源成本。其中能源成本约占压缩机运行成本的77%,通过能源成本降低44.3%,再加上变频起动后对设备的冲击减少,维护和维修量也跟随降低,所以综合成本将大大降低。
2.提高压力控制精度
变频控制系统具体的压力控制能力。使压缩机的空气压力输出与用户空气系统所需的气量相匹配。变频控制压缩机的输出气量随电机转速的改变而改变一由于变频控制电机速度的精度提高,所以它可以使管网的系统压力变化保持在0.2bar范围内,有效地提高了工况的质量。
3.延长压缩机的使用寿命
变频器从OHz启动压缩机,它的启动加速时间可以调整,从而减少起动时对压缩机的电器部件和机械部件所造成的冲击,增强系统的可靠性,使压缩机的使用寿命延长。此外,变频控制能够减少机组起动时电流波动,这一波动电流会影响电网和其它设备的用电,变频器能够有效的将起动电流的峰值减少到低程度。
4.降低了空压机的噪音
根据压缩机的工况要求,变频调速改造后,电机动转速度明显减慢,因此有效地降低了空压机运行时的噪音。现场测定表明,噪音与原系统比较下降约3至7分贝。
导致空压机故障的原因
导致
空压机故障的原因
排除进气阀的故障后,如机组排气量仍然没有改变,应考虑电机是否有故障。
由于电机线圈中发生局部的短路,或是轴承磨损,电机轴磨损,导致电机转速额定转速,使压缩机排气量下降,应检修电机线圈、轴承等,修复后测试压缩机排气量。与此原理较近的是皮带传动的压缩机,应考虑皮带负载和完好状态,有时会因皮带打滑或松弛导致主机转速不够,造成排气压力低。
空压机操作安全要求
空压机操作安全要求
开机:接通电源后应及时观察操作面板上是否有异常显示,相序是否正常,严禁电机反转,防止抽真空损坏主机。若PLC有异常显示应立即断电,将故障处理后方可重新投入使用。
启动:空压机按设定模式开始运转后,应仔细观察各种参数是否正常,设备是否有异常声响,是否有漏油缺油情况,如有必须立即停机检查。
停机:按:“停机”(OFF)键空压机需载一段时间后才会停车,不立即停车是正常现象,所以不要进行其它无关操作。
注意,空压机严禁带压启动,否则可能会因为启动电流过大而损坏电器元件。开机时,先开主机,约1分钟后在开从机;而停机时,应先停从机后停主机。若出现异常紧急情况,可按紧急停车键。在空压机关停之后30分钟内不能停止冷却水的供应。
另外,在空压机运转中或系统内有压力的情况下,不得进行任何修理工作,如果在运行过程中出现异响、焦糊味、振动或漏电漏水、冷却水中断、排气压力突然升高等情况,应立即停车检修。
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