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风机维修中的轴承振动超标的原因天津风机维修分享风机维修中的轴承振动超标的原因较多,若能针对不同的现象分析原因采取恰当的处理方法,往往能够起到事半功倍的效果。不停炉处理叶片非工作的面积灰可引起风机振动,这类缺陷常见的是锅炉引风机,现象主要表现为风机在运行中振动突然会上升。这是因为当气体进入叶轮的过程中,同旋转的叶片工作面
天津高压电机维修费用
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风机维修中的轴承振动超标的原因
天津风机维修分享
风机维修中的轴承振动超标的原因较多,若能针对不同的现象分析原因采取恰当的处理方法,往往能够起到事半功倍的效果。不停炉处理叶片非工作的面积灰可引起风机振动,这类缺陷常见的是锅炉引风机,现象主要表现为风机在运行中振动突然会上升。这是因为当气体进入叶轮的过程中,同旋转的叶片工作面存在固定的角度,根据流体力学的原理,气体在叶片的非工作面一定会有旋涡产生的,于是气体之中的灰粒由于旋涡作用则会慢慢沉积在非工作面之上。
磁场中心是否有偏差,偏差怎么测量
磁场中心是否有偏差,偏差怎么测量?中大型电机尤其是高压电机在定子和转子铁芯上均设计有导风风道,该设计是为了加强定子和转子的冷却效果,在电动机的设计中定子和转子的导风风道是一一对应的,也就是说电机的磁力中心线若对准后导风风道应完全对齐。
电机在组装完成后应检查电机磁力中心线是否对齐,若磁力中心线向前移动,松开后端轴承油盖并取下前端外油盖的垫子同时加厚前端内油盖的垫子重新安装油盖,对角慢慢收紧油盖螺栓,利用油盖止口将转子向后压至磁力中心线对齐,对齐后拆下油盖测量轴承端面至轴套的距离,根据和油盖止口的厚度偏差重新根据该厚度制作新的垫子,同时根据计算偏差值更换内油盖的垫子。

电机检修后试运中电机轴承温度高的原因分析
电机检修后试运中电机轴承温度高的原因分析为A、选用油脂失误或加油过多;B、轴颈或轴套过紧引起轴承安装蠕变量大,轴承间隙不足;C、轴颈或轴套过松引起轴承走套;D选用轴承错误,间隙系列选择错误。
电机检修后试运中电机振动大的原因分析A、轴承清洗不干净,轴承内有异物;B电机地脚没有垫平出现跛脚现象;C、磁力中心线没有对齐;D、电机装配时端盖结合面、油盖结合面等处有变形导致没有安装到位。
电机检修后单体试运正常,带机械连轴后振动增加原因分析为A、油盖的垫子配合不合适,在连轴后拖动磁力中心线变化引起,一般表现为轴向振动大幅度增加,水平和垂直振动正常;B中心未找对引起,一般表现为三侧振动均增加。

带换相信号的增量式编码器的UVW
带换相信号的增量式编码器的UVW电子换相信号的相位与转子磁极相位,或曰电角度相位之间的对齐方法如下:
1)用一个直流电源给电机的UV绕组通以小于额定电流的直流电,U入,V出,将电机轴定向至一个平衡位置;
2)用示波器观察编码器的U相信号和Z信号;
3)调整编码器转轴与电机轴的相对位置;
4)一边调整,一边观察编码器U相信号跳变沿,和Z信号,直到Z信号稳定在高电平上(在此默认Z信号的常态为低电平),锁定编码器与电机的相对位置关系;
5)来回扭转电机轴,撒手后,若电机轴每次自由回复到平衡位置时,Z信号都能稳定在高电平上,则对齐有效。

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