挖掘机电路系统的故障解决办法
动臂下降速度过快,动臂提升时“点头”。“点头”故障通常是控制阀入口的负荷单向阀损坏,但检查后未发现问题。结合系统原理图分析:故障为动臂控制阀与其加速阀之间的单向阀故障。拆检后证实。
回转和右行走几分钟内突然全无。试车发现前泵出油管强烈振动,检查油箱回油滤芯有大量铜铁末。前泵壳体放油也出现铜铁末。前泵损坏严重。
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挖掘机电路系统的故障解决办法
动臂下降速度过快,动臂提升时“点头”。“点头”故障通常是控制阀入口的负荷单向阀损坏,但检查后未发现问题。结合系统原理图分析:故障为动臂控制阀与其加速阀之间的单向阀故障。拆检后证实。
回转和右行走几分钟内突然全无。试车发现前泵出油管强烈振动,检查油箱回油滤芯有大量铜铁末。前泵壳体放油也出现铜铁末。前泵损坏严重。
突然全车动作慢,速度为标准作业速度的1/5。发动机工作正常。故障为发动机转速损坏。
突然全车动作“憋车”,经检查,发现后泵的变量电磁阀PCV不工作,原因为电磁阀与电脑板之间的连线由于机器经常震动,线束插头松动,导致断路。
整机动作慢,液压泵有异响。
经检查,液压油箱的泵吸油口处的滤网上有大量的纸屑。清理后整机工作正常。正常工作约30分钟后,回转和右行走以及动臂和斗杆动作极慢。其它动作正常。
交换主泵出口油管后,铲斗和左行走动作极慢,说明故障在前泵或它的变量机构上。清洗变量机构各阀后整机工作正常。
突然铲斗和左行走动作极慢,交换主泵出口油管后,回转和右行走以及动臂和斗杆动作极慢,用分隔法检查后证实故障在后泵的变量机构上。拆检变量机构发现变量活塞拨叉的销子掉落。重新安装后正常。
发动机工作约2~3分钟后,左行走变慢。检查发现发动机空载时的声音发闷,似乎在带载工作。
经测试液压泵出口压力,发动机刚起动后,前泵空载压力1.3MPa,后泵空载压力1.ZMPa。但2~3分钟后,前泵空载压力1.3MPa,后泵空载压力30MPa。根据原理图分析:压力变化后各执行机构无动作,系统产生的压力只能来自备用阀的动作。拆掉备用阀两端的先导控制管后故障消失。水上挖掘机在含沙或碎石地带作业时,要尽量少行走,因为链条三件套属于易损件,砂石会加快链条三件套及浮筒地板的磨损五及时清洗保洁。
系二手机,已使用3年,自购机后即发现工作时收斗杆及提升动臂慢,其它正常。经检查,系斗杆半流量阀被人为改动,恢复原系统后工作正常。
履带行走无力,无行走低挡。更换回转接头的密封后,故障依旧。检查行走速度电磁阀发现因油液中的污物将阀芯卡死。清洗后正常。
突然左行走前进无,其余动作正常。经检查,系左行走马达的过载阀被污物垫起阀芯,导致前进无力。
挖机省油的操作方法
面对当前工程机械行业并不景气的局面,随着燃油价格的不断攀升,挖掘机老板的利润空间变得越来越小。工程机械耗油量如此巨大,甚至可以说油价在一定程度上严重影响工程机械老板们的收入。那么,怎样在不降低工作效率以及工程机械设备的使用寿命的前提下省油,是工程机械行业的各位老板用户时常讨论的话题。若听不到,就表明转子已被卡死,其原因主要是赃物过多,应清洗。我们就来讨论研究下怎么操作挖机才能让挖机的下,低燃油量工作:
1.高位挖掘
在作业时,首先选择挖掘位置比较高的部分,然后再去挖掘位置比较低的部分,与直接进行低位挖掘相比,可以缩短约10%的周期用时,并且可以提高约8%的燃油消耗。
2.斗杆挖掘范围
当铲斗油缸和连杆、头杆油缸和头杆都成80°时,油缸推动挖掘机的力量1大。天然地面的挖掘,铲斗底板角保持在30°左右,收斗杆。斗杆接近垂直时,斗杆力1大,能更多地承载负荷。因为斗杆1大作用范围时,斗杆的挖掘力1小,挖掘难度增大,所以,一开始挖掘时,不要把斗杆伸至1大作用范围,从75%左右开始效果1好。该产品是一种适用于陆地、沼泽软地面及浅水作业环境的多用途挖掘机。
3.避免发动机空转
发动机空转时,液压泵内同样会有油在轮回并耗费燃料,假设1天10小时的时间中有1小时是在空转,那么,假如能避免空转,每年可以节流大约上千元的柴油,所以在日常装车或作业过程中,中途较长时间停机的时候,尽量不要开机怠速等待,能熄火就熄火。
4.避免重载掉压
当挖掘的沙土或石块负荷过重时,挖机会堕入掉压形态。假设1天10小时的工夫中有6分钟为掉压形态,那么,假如能避免掉压,每年可节流大约几千元的柴油。掉压状态作业,不仅费油,而且费机子,可不能因小失大了。
5.减少旋转角度
减小在向自卸车装载时的旋转角度可以缩短作业时间,添加单元工夫内的作业量,自然而然也就提高燃耗效率。
如何节省油耗相比是工程机械行业的各位关注的问题之一了,其实,要想省油耗还有很多的小窍门。
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