抽气时,先开动真空泵,再打开三通阀V1,待系统内的真空度达到真空压力表指针在红色真空范围内低处,即760毫米柱后,仍继续使真空泵运转2小时以上。然后先关三通阀V1,再关掉真空泵。
2)双侧抽气则是从高压、低压两侧同时进行抽真空:两个抽气接管分别从压缩机壳上的工艺管与过滤器端部引出。用一个三通抽气接管,二端分别接压缩机工艺管和干燥过滤器的进口端,另一端接带有真空压力表的
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抽气时,先开动真空泵,再打开三通阀V1,待系统内的真空度达到真空压力表指针在红色真空范围内低处,即760毫米柱后,仍继续使真空泵运转2小时以上。然后先关三通阀V1,再关掉真空泵。
2)双侧抽气则是从高压、低压两侧同时进行抽真空:两个抽气接管分别从压缩机壳上的工艺管与过滤器端部引出。用一个三通抽气接管,二端分别接压缩机工艺管和干燥过滤器的进口端,另一端接带有真空压力表的三通阀V1,真空泵的抽气管与三通阀相接。抽气时的操作步骤与单侧抽空相同。
各抽空管和接管扩喇叭口时,要扩得整齐光洁,不得有裂缝和毛剌。
④抽空时一般宜在50~60烘房进行,这样才能使系统中的残余水分完全蒸发,有效地抽尽。
⑤制冷系统抽空结束后,应立即灌注 制冷剂。好不要超过8分钟。
⑥抽空管要大,好有Ф6*0.8毫米的铜管。
检查系统是否漏气。对系统抽气5分钟后,关闭真空泵,若真空压力表指针回升情况与以前相同,表明系统不漏气。反之,要进一步检查。

维修时排放制冷剂,感觉制冷剂量并未减少,经打压检漏并未发现系统泄漏。怀疑压缩机排气效率降低,但更换压缩机无效。产生此故障的原因是压机使用年间长,压机线圈绝缘漆与压机油和制冷剂发生共溶,在毛细管内壁“结蜡”,减小毛细管内径,造成制冷剂流量减弱,机器出现制冷差。经冲洗无效后,可剪短毛细管0.4M左右,故障即可排除。

毛细管作节流装置的特点
1、毛细管由紫铜管拉制而成,结构简单,造成方便,价格低廉。
2、没有运动部件,本身不易产生故障和泄漏。
3、具有自动补偿的特点,既制冷剂在一定压差下,流经毛细管时的流量稳定的,当制冷负荷变化,冷凝压力PK增大或蒸发压力PO降低时,△P值增大,制冷剂在毛细管内流量也相应增大,以适应制冷负荷变化对流量的要求,但这种补偿的能力较小。
4、制冷压缩机停止运转后,制冷系统内的高压侧压力和低压侧压力可迅速得到平衡,再次起动运转时,制冷压缩机的电动机起动负荷较小,故不必使用起动转矩大的电动机,这一点对半封闭和全封闭式制冷压缩机尤其重要。

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