回转窑除尘的方式回转窑在生产过程中会产生高温烟气,经吸尘罩汇入除尘干管,温度达700℃,进入冷却器降温,经袋式除尘器净化,入风机经排气烟囱排入大气。在冷却器和除尘器之间的除尘干管上加混风阀降温,保证进入除尘器的温度限制在一定范围内,捕集下的粉尘装袋运出。考虑含尘高温气体虽经降温,但温度仍然会很高,易结露等因素。回转窑石灰质量稳定是其比较大的优点。活性石灰生产设备适应矿山资源
褐铁矿回转窑技术参数
回转窑除尘的方式
回转窑在生产过程中会产生高温烟气,经吸尘罩汇入除尘干管,温度达700℃,进入冷却器降温,经袋式除尘器净化,入风机经排气烟囱排入大气。在冷却器和除尘器之间的除尘干管上加混风阀降温,保证进入除尘器的温度限制在一定范围内,捕集下的粉尘装袋运出。考虑含尘高温气体虽经降温,但温度仍然会很高,易结露等因素。
回转窑石灰质量稳定是其比较大的优点。活性石灰生产设备适应矿山资源的综合开发,具有很好的发展前景。
以上均是回转窑设备的性能的特色和优势,也是行业中得力的设备,是企业看好的设备,也是创造更高利润收入的佳投资设备。欢迎选购考察!
若窑尾分解炉间的区域温度偏高,结皮严重,主要是由于窑用燃料过多引起的,通常应逐步减少窑用燃料,同时将其减少量的一部分增加到分解炉内。烧成温度低,熟料欠烧不能一概认为是用窑用燃料少造成的。如果增加窑头用煤量,可能造成窑头温度进一步降低,窑尾系统温度则过高,还可能使窑内出现还原气氛,造成系统结皮,窑内结长厚窑皮甚至结圈,有时还原气氛重时,造成熟料黄心f—cao高。窑内通风及燃烧能力是有一定限度的,在燃烧空气无富余的情况下,若增加用煤量,窑头温度不仅不会提高反而会降低。只要窑尾废气中有CO存在,应及时调整,减少窑头用煤,使CO逐渐下降到正常值,O2含量保持正常。如是入窑分解率低则应增加分解炉燃料而非窑头燃料。如是冷却机操作不当造成二次风温低,则应对冷却机进行调整,相应提高料层厚度,或是减小用风量。总之要具体情况具体分析,烧成温度低时,不能一味增加窑头用煤,结果可能适得其反。另外还要根据入窑生料的三个率值的变化及生料的易烧性的变化及煤质品种的变化,要提前做到心中有数,不断提高操作上的预见性。
旋窑回转窑飞砂料的形成及处理措施
在行业技术中,旋窑回转窑飞砂料的形成及处理措施,是客户非常关注的技术问题,而飞砂料形成主要有三方面原因造成。一是原料配料不当,导致硅率SM偏高,铝率IM也高,铁含量低,致使在煅烧时液相量偏低,液相黏度增加,很难形成硅酸三钙(C3S),从而形成飞砂;二是有的厂家为了降低成本,用火山灰性的粉煤灰作校正原料,也易形成飞砂料;三是冷却机效果不佳,而形成飞砂料。
当出现飞砂料时,有人采取开大排风、提高窑尾温度的办法。我认为开大排风的确能加强物料预烧性,然而当物料到达固相反应带时,物料液相量已不够,到烧成带时就很难结粒,这样反而更容易形成飞砂料,并还会影响整个烧成带的窑皮稳定性,对窑况及热工制度都没有好处。通过几年的实践摸索,我们采取的措施是退出喷煤管,适当关小排风量(严重时可适当降低产量),采用短焰急烧,降低窑尾温度,减弱物料的预烧效果,尽量使液相量在烧成带来形成而更有效的形成C3S,这样虽不能够完全避免飞砂料的形成,但能有效减少或减弱飞砂料,且除对窑前端窑皮有一部分损伤外,不会影响整个烧成带的窑皮稳定性,待生料成分得到改善后能及时补挂。
延长回转窑使用寿命的有效措施
回转窑用耐火浇注料除具有不经烧成即可直接使用的共同特点外,在不定形耐火材料(以下统称浇注料)诸多种类中生产工艺比较简单,不需要特殊设备。
浇注料原理
浇注料作用:防止高温火焰或气流对窑体的直接损伤,保护窑筒体;防止腐蚀物质对窑体侵蚀;防止物料气流对窑体腐蚀;降低窑体温度,减少窑体氧化,防止窑体高温强度下降,发生塌窑;增加蓄热保温作用;改善窑皮性能。
许多厂家新型干法水泥回转窑生产线点火投料生产状况日益改善,运转率逐年提高,但是对于耐火浇注料的使用上都还存在着的问题,下文对耐火浇注料使用情况做出了总结。
浇注料问题分析
浇注料脱落原因分析:
1、机械应力:窑筒体变形和转的热膨胀作用引起剪切力破坏。
2、化学侵蚀:硅酸盐、铁酸盐、碱盐腐蚀。
3、热应力:过热和热震作用引起,各部位在运行过程中形态发生变化,各种不同应力破坏浇注料的结构。
4、原燃料的变化特别是使用了煤之后煤灰分突然大量沉降,导致窑尾烟室斜坡、分解炉缩口结皮 频繁,需要人工用铁器工具进行清理,难免造成耐火材料机械损伤,
5、同时,入窑生料饱和比波动大,化学侵蚀,液相碱盐的渗入使浇注料结构恶化,降低抗热疲劳性能,热震稳定性,抗碱蚀能力和与还原气氛变化能力有相当降低。
6、窑炉开停频繁,耐材寿命大为缩短,加上熟料粉尘冲刷、侵蚀,以及窑温冷热而发生膨胀,导致窑头罩、三次风管、篦冷机等多处浇注料发生脱落故障。

回转窑托轮调整口诀
当回转窑发生异常窜动时,我们应该采取调整托轮来恢复回转窑正常运行,但是回转窑托轮调整需注意一下细节,今天小编就把整理的回转窑托轮调整口诀分享给大家。
一、回