首先,从技术层面上来说,机械除焦设备是相对老式的除焦设备,这种设备从技术层面来说,使用的都是较为陈旧的技术,而电捕焦油器是近年来,我国为了提高废气处理效果而研发出来的新设备,而且电捕焦油器还在不断的改善中,也就是说其还有很大的发展前景,可以达到更好的废气处理效果。就是一些日常的操作:每小时记录一次各处压力,温度,流量等,发现问题及时汇报。
然后,从效果上来说,电捕焦油
板式电捕焦油器
首先,从技术层面上来说,机械除焦设备是相对老式的除焦设备,这种设备从技术层面来说,使用的都是较为陈旧的技术,而电捕焦油器是近年来,我国为了提高废气处理效果而研发出来的新设备,而且电捕焦油器还在不断的改善中,也就是说其还有很大的发展前景,可以达到更好的废气处理效果。就是一些日常的操作:每小时记录一次各处压力,温度,流量等,发现问题及时汇报。
然后,从效果上来说,电捕焦油器的处理效率更高,消耗更少,单位时间内处理的气体更多,相比之下,机械除焦设备的效果就要差的多了,而且电捕焦油器还有一点是机械除焦设备比不了的,那就是对于焦油的回收在利用效率,要知道现代社会讲究资源的充分利用,而焦油也是一种资源。电捕焦油器阻力损失小,通常在20毫米水柱以下,其总耗电量比较小。
焦油堵塞。而生产企业的不断增加,就会出现越来越多的排放,如果不控制这些排放量就会对我们的环境带来很大的影响。这种情况下,我们应该将电捕焦油器进行冲洗,从电捕焦油器顶部喷洒热氨水,用热氨水冲洗蜂窝和气体分布板,每次冲洗都能排出大量焦油,每次冲洗操作约需1h,再经约2h的自然降温后,打开煤气出口阀门投入正常运行。每班还需安排液封槽的冲洗,通过下窥镜可看到管道是否畅通和管内焦油的积累情况。
绝缘为零。电捕焦油器允许操作温度高,电捕焦油器允许操作温度250℃,特殊用途的还有达到350~400℃或者更高的。这种情况的原因可能是电晕极断丝了,只需要更换新极丝就行了,但有时很难找到断了的极丝,是因为重锤和带着吊环的断极丝没有脱落,而是被下固定环卡住了。绝缘套管击穿。虽然电捕焦油器出现绝缘为零、直接接地时,大部分是因电晕极断丝造成的,但也有可能是由于电气进线的穿墙套管损坏引起的。
二、为控制绝缘箱内温度,保温用蒸汽夹套有必要接连供汽,正常时应将温度控制在95~11O’U规模内,一旦超过上述规模,外表当即报警,要及时进行人工处理。
三、注意集气管压力及水封排液的疏通。集气管压力有必要控制在98~147Pa内,超出此标准时就要当即进行调整,电捕焦油器前的水封及电捕焦油器的排液要持续疏通。
四、定时记载电压、电流值。正常运行时,两小时记载一次电捕焦油器的电压和电流值。正常值应为电压30~35kV、电流80~95mA,若操作电压波动较大,应查看机体是不是有放电现象,并当即关机查找原因。正常值应为电压30~35kV、电流80~95mA,若操作电压波动较大,应查看机体是不是有放电现象,并当即关机查找原因。若因污物沉积在电晕丝上而形成电压波动时,可用热氨水冲洗法排除。电气控制箱内部和变压器外部应每半个月清扫一次。高压电缆和瓷瓶的连接要足够紧密,并外加保护层。电捕焦油器的操作柜联锁报警时,应先查看是不是跳闸
一般情况下,静电除焦器塔体接地这种故障原因如下;
(1)电晕丝断。这种故障现象较为常见,只要进入塔内,用手电筒仔细逐个蜂窝查找,就容易发现电晕丝搭靠在蜂窝壁上。根据断口分析,一般是在做吊鼻时机械损伤所致强度不够。重新更换不锈钢丝作电晕丝即可。
(2)重锤吊钩腐蚀断掉。这是在制作时选购不合格或不符合要求的碳钢材料,因为重锤的环境湿度大,气体腐蚀性大,更换成不锈钢吊钩。
(3)大块焦油片搭在下吊架和蜂窝壁下缘之间。这是由于在安装时调整的垂直距离不够所致,应调整上面吊架上方的3根吊杆,使其间的距离大于30CM。
(4)瓷瓶击穿或断裂这是由于煤焦油和等杂质较多,瓷瓶箱温度过低或过高所致,处理方法是更换瓷瓶,调整瓷瓶箱温度在90-120℃范围内。
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