伺服驱动器维修用测试仪在线检查电容, VI 曲线已经严重畸变,实测电容量为2μF左右,拆下电容,发现电容引脚有锈蚀痕迹。以上说明此电容已经失效,不能产生一个正确的电压使比较器控制轴驱动器得电,从而系统检测电压不足,自关断接触器保护动作。更换同规格电容后,驱动器装上通电,一切正常。杭州富腾自动化控制技术有限公司提供硬件芯片级电路板维修,变频器维修,触摸屏维修,线路板维修,伺服器维修,工控机维修,
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用测试仪在线检查电容, VI 曲线已经严重畸变,实测电容量为2μF左右,拆下电容,发现电容引脚有锈蚀痕迹。以上说明此电容已经失效,不能产生一个正确的电压使比较器控制轴驱动器得电,从而系统检测电压不足,自关断接触器保护动作。更换同规格电容后,驱动器装上通电,一切正常。杭州富腾自动化控制技术有限公司提供硬件芯片级电路板维修,变频器维修,触摸屏维修,线路板维修,伺服器维修,工控机维修,工业电器维修,伺服驱动器维修,PLC维修,伺服控制器维修,工业电路板维修,直流调速器维修,编码器维修等
维修。
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在用万用表电阻挡测量连接主控板排线端子旁边的电容时,发现有一个47μF的电解电容C4两端电阻只有60Ω,根据经验,一般的控制电路电源电容两端电阻至少有100Ω以上,连接的芯片很多时(几十个,而且总有密脚的大规模集成电路)才可能电源两端的电阻很小,如电脑主板3.3V两端通常在10Ω以下,但此板并无很多芯片,说明某处存在短路。观察此电容的连线走向,发现有一个运算放大器082C的正电源是由C4上的电压串联47Ω电阻R102后加到第8脚,R102明显有烧黑的痕迹,说明此电阻曾经通过的电流比较大。万用表在线测量其旁边的小贴片电容C10,只有10多欧姆,焊下C10再量其两端阻值为12Ω,已经短路,此时再量电解电容C4两端电阻为2.2kΩ。至此可以定位故障原因:C10短路把运算放大器082C的正电源电压拉低,从而使得电压检测电路出现错误,导致报警。取1个100nF 1206封装的贴片电容替换短路电容,并将R102(47Ω)更换,电路板修复成功。
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松下驱动器流故障故障 :一台松下伺服驱动器一运行就流。
检修 :拆开机器,寻找电流检测部分,看到白色的A7800隔离放大器就明白一二。马上拆下测试,发现放大功能并无异常。如图6.27所示。给电路板通上电源,测试两个一模一样的A7800的电源脚,发现有一个A7800的5、8脚电源1.3V,正常应该5V左右。循电源脚查找,找到背面,如图6.28所示,芯片5、8脚电压乃是12V电压串联680Ω电阻和5.1V的稳压管得到,发现R38两端电阻竟有十几千欧姆,此电阻肯定损坏。拆下电阻,发现此贴片电阻的银脚已经开裂,造成电阻开路损坏。找相同规格电阻更换,上电复测A7800的电源5.2V,恢复正常,用户试机,反映故障排除。
故障现象:某配套SIEMENS PRIMOS系统、6RA26**系列直流伺服驱动系统的数控滚齿机,开机后发生“ERR21,Y轴测量系统错误”报警。
分析与处理过程:数控系统发生测量系统报警的原因一般有如下几种:1)数控装置的位置反馈信号接口电路不良。2)数控装置与位置检测元器件的连接电缆不良。3)位置测量系统本身不良。由于本机床伺服驱动系统采用的是全闭环结构,检测系统使用的是HEIDENHAIN公司的光栅。为了判定故障部位,维修时首先将数控装置输出的X、Y轴速度给定,将驱动使能以及X、Y轴的位置反馈进行了对调,使数控的X轴输出控制Y轴,Y轴输出控制X轴。经对调后,操作数控系统,手动移动Y轴,机床X轴产生运动,且工作正常,证明数控装置的位置反馈信号接口电路无故障。但操作数控系统,手动移动X轴,机床Y轴不运动,同时数控显示“ERR21,X轴测量系统错误”报警。由此确认,报警是由位置测量系统不良引起的,与数控装置的接口电路无关。检查测量系统电缆连接正确、可靠,排除了电缆连接的问题。利用示波器检查位置测量系统的前置放大器EXE601/5-F的Ual和Ua2、*Ua1和Ua2输出波形,发现Ua1相无输出。进一步检查光栅输出(前置放大器EXE601/5-F的输入)信号波形,发现Ie1无信号输入。检查本机床光栅安装正确,确认故障是由于光栅不良引起的:更换光栅LS903后,机床恢复正常工作。
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