广州潽拓光电科技有限公司--ULVACUTM3302FW分子泵方案维修;
给出不单独设置粗抽管道、不设置高真空阀门的涡轮分子泵抽气系统,这个系统的真空室是直接通过涡轮分子泵进行粗抽的。因为系统上没有粗抽管道,所以就不存在因粗抽管道而带来的污染和切换区域不适当等问题。从结构上看,系统也变得更简单了。它没有粗抽阀、管道和冷阱,也不需要高真空阀,只需要一个电离规和一个热传导规。
ULVACUTM3302FW分子泵方案
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给出不单独设置粗抽管道、不设置高真空阀门的涡轮分子泵抽气系统,这个系统的真空室是直接通过涡轮分子泵进行粗抽的。因为系统上没有粗抽管道,所以就不存在因粗抽管道而带来的污染和切换区域不适当等问题。从结构上看,系统也变得更简单了。它没有粗抽阀、管道和冷阱,也不需要高真空阀,只需要一个电离规和一个热传导规。
每当打开真空室暴露大气时,就必须把整个系统停机,而后再重新启动。这就使得液氮冷却表面使用起来不方便,因为每当系统停机时,必须将冷却表面升温。1-检漏接口阀;2-涡轮分子泵;3-放气阀;4-电离规;5-热传导规;6-真空管路阀;7-电磁放气阀;8-机械泵。图2 不用阀门的涡轮分子泵抽气系统同时,启动涡轮分子泵和机械泵,通过涡轮分子泵进行粗抽,必须正确选配前级机械泵。
如果机械泵的抽速小,它是不能在涡轮分子泵达到很大转速以前把真空室抽到过渡区的。当出现这种情况时,电动机的过流保护电路就会把涡轮分子泵关掉。抽速大小合适、运转适当的机械真空泵应该是在涡轮分子泵达到其额定转速的75%左右时就能把真空室抽到20~200Pa,这样也可防止机械泵油的返流。大多数涡轮分子泵所设计的启动加速时间为5~10min。
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分子泵使用中有哪些注意事项?2.一文了解分子泵在半导体行业的应用3.如何科学地获得超高真空?4.国际热核聚变试验堆(ITER)的真空结构5.一千多台样泵用于各项测试,仅选很优方案,揭秘新型分子泵测试方法;真空聚焦真空行业新媒体平台:涡轮分子泵应用于质谱系统分子泵应用于紧凑型质谱系统。
质谱分析是指与质谱分析相结合的一种核分析技术,用于实现同位素比值的测定.需要清洁无油的高真空环境,一般采用干泵配备涡轮分子泵实现高真空环境.质谱系统需要分子泵抽真空原因:1.电子加速运动的需要;2.电子正常工作的需要;3.加速管微波电场的需要(避免加速管中出现微波打火,必须抽到高真空). 中科院某大型科技工程项目,工程的主体建筑是三大:一台150MeV(1.5亿电子伏特)的电子直线、一台能在0.5秒内把电子束能量从150MeV提升到3.5GeV(35亿电子伏特)的量增强器,以及一台周长432米的3.5GeV电子储存环,
经过技术推荐,成功采购爱发科涡轮分子泵和干泵,涡轮分子泵抽速范围10至2700L/S,转速很高90,000rpm,极限真空很大1E-11mbar,对小分子气体具有更高的压缩比,实践证明涡轮分子泵运行时间可以达到100,000小时!分子泵提供复合轴承分子泵和五轴全磁浮分子泵二大系列满足不同应用,推荐搭配旋片泵和干泵共同使用.
分子泵机组耗电:
2.38kW×6720h=年耗电15993.60度×1元/度
=15993.60元原来的耗电:
8.8kW×6720h=年耗电59136度×1元/度
=59136元通过上述计算,几乎当年就能从电费一项收回投资费用:
59136-15993.60=43142.40元
第二年使用分子泵机组电费节约赢利43142.40元。
该分子泵近乎免维护,所以如果考虑维护费用,经济效益更可观。该分子泵替换运用的成功,为节能减排贡献巨大力量,做到了制造应用与双赢,并且拓展了分子泵的应用领域。其他好处除了节省成本以外,通过对分子泵替换的圆排车所制造的节能灯进行测试,灯具在产品寿命和质量上也得到明显提高,通过质谱分析,系统的油污染得到降低,光谱等分析都显示,应用分子泵排气制造的灯具性能有很大的改善。
与此同时,根据在其他多家特种灯(金卤灯、航标灯等)、车灯、半导体照明灯客户的实际应用反馈,分子泵对降低生产能耗、提高产品性能和使用寿命等方面都起到明显的促进作用。在部分国内外爱发科的照明生产企业中的应用,分子泵都得到好评和大量替换配套。结 语通过这个案例可以看出,将高压强分子泵机组直接用到圆排机上,实现了降耗节能、保证质量的目标,完全可以替代。
真空泵常规性能参数测试:抽速、压缩比等性能参数是分子泵设计之初就要首先考虑的,也是各项设计调整优化的重要目标。很终产品定型时,对外发布的各项参数和曲线,比如下图的抽速和压缩比曲线,都来自于这些测试的结果。这些测试都有相关的,在此不再展开描述。在泵处于垂直、水平和倒立状态时,各进行6次冲击测试所测试的泵在24次跌落后无任何问题(不发生转子机械接触,泵运行状态不变)。
在每次跌落后验证泵的不平衡性,结果表明变化,远阈值。抗振动测试通过对一批泵(处于运行和非运行条件下)进行一系列测试,证明对外部源产生振动的耐受性在105分钟的振动周期中,全转速和不运行的每个泵在垂、水平、倒立方向上受到0.5–2g加速度水平的振动。该测试证实了泵的稳定性以及耐振性,因为未观察到转子机械接触或泵运行状态的改变,且泵不平衡性仍然远阈值。
温度测试将泵置于–40°C至+70°C(处于非运行状态)以及0°C至40°C(处于运行状态)下暴露86小时。对每个泵的不平衡性和是否可正常操作验证11次,结果显示仅存在的变异,远阈值。温度测试证实了泵在各种预期运行和非运行温度条件下的稳定性。傅立叶振动分析在制造过程中以及泵运输前的很后测试中,对每台泵的振动频谱进行验证。全速下的平均很大振动水平:0.4m/s2。
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