陶瓷球在水泥行业应用并不是什么新鲜事,几十年前在白水泥和彩色水泥生产中早有实例,但在通用硅酸盐水泥生产中倒并不多见。应用陶瓷球使球磨机装载量减少、整体负荷下降,因此节电效果明显。要不是这几年水泥行情不好、利润太低,可能也没人想到节省这几元钱的吨水泥生产成本(电费)。也会显著影响掺减水剂的水泥浆体的水化进程:减水剂为时,浆体期间出现了一个明显的放热峰,而流动性测试结果也反映出这种
河南聚合多元醇生产厂
陶瓷球在水泥行业应用并不是什么新鲜事,几十年前在白水泥和彩色水泥生产中早有实例,但在通用硅酸盐水泥生产中倒并不多见。应用陶瓷球使球磨机装载量减少、整体负荷下降,因此节电效果明显。要不是这几年水泥行情不好、利润太低,可能也没人想到节省这几元钱的吨水泥生产成本(电费)。也会显著影响掺减水剂的水泥浆体的水化进程:减水剂为时,浆体期间出现了一个明显的放热峰,而流动性测试结果也反映出这种浆体此时流动性损失较大。言者无意,听者有心。这突如其来的“挑战”课题,还真就引起了笔者的关注:是应该安排几个试验,来求证一下这陶瓷球对目前并不景气的助磨剂行业来说到底是祸,还是福?
使用河南聚合多元醇生产厂后出现的几个常见问题,可以看一下:
一、使用水泥助磨剂后,水泥强度出现异常。
出现这种问题的原因很有可能是由于不同批次熟料强度差异较大或配料系统间歇性故障所造成的。因此,水泥厂家应加强进厂原材料的质量控制,对配料系统加强校准和维护。
二、使用水泥助磨剂后,水泥凝结时间延长。
国内的助磨剂大多为复合型,即集提产、增强、减水、改善流动性等为一体。水泥厂家使用水泥助磨剂的目的多为增加混合材掺量,而混合材掺量增加后,推迟了水泥形成水化产物结晶浓度的时间,故凝结时间被延长了。
三、水泥助磨剂加入后水泥细度不合理。
由于水泥助磨剂的加入使水泥颗粒分散性好了,在相同风力的作用下更容易流动了,所以流速变快,研磨不充分导致细度变粗。
四、使用使用水泥助磨剂后,段磨机产量突降。
水泥是相对粗放式生产,由于原材料来源复杂,很有可能是不同熟料的易磨性差异所致。当磨机台时产量突然下降时,应及时检查风门,观察磨内通风是否有问题。然而水泥中存在助磨剂组分时,浆体的初始流动度减小,流动度保持性降低。但部分水泥企业的某些设备运行能力明显不足,如选粉机电流超高、出磨提升机能力不足、配料秤下料量达到极限等等,这些因素都可能会制约助磨剂的使用效果。

节约熟料
我们宏恩生产的河南聚合多元醇生产厂效果是两方面的,一方面提高台时产量,另一方面节约水泥熟料。节约熟料你可以大概根据以下公式计算以下:
·随着水泥粉磨技术的更新,水泥磨机产量大幅提高,使用助磨剂提高水泥磨机产量带来的经济效益非常有限,而使用助磨剂节约水泥熟料带来的经济效益则非常显著,绝大多数增强型和节约熟料型水泥助磨剂还都有提高水泥磨机产量、改善水泥粉磨工艺、提高水泥质量的效果。而圆形系数的提高降低了颗粒堆积空隙率并减小了水泥颗粒间的摩擦力,从而提高了水泥净浆或砂浆的流动性。
节约水泥熟料经济效益按下式计算:V=(S - W) x K - B x D
· V——吨水泥的经济效益(元/吨水泥) S——熟料价格(元/吨)
· W——混合材价格(元/吨) K——节省熟料百分数(%)
· B——助磨剂用量(%) D——助磨剂单价(元/吨)

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