烧结厂机头电除尘整治总结
(网文转载)
针对烧结机头电除尘器在实际运行中暴露的问题,并结合影响除尘器除尘效率的因素进行了分析,提出了合理的改造方案。实践证明,通过改造后的电除尘器,运行较为稳定,特别在9月份工艺配矿优化后,除尘效率明显得到提升,外排烟尘得到了有效控制,同时也大大降低了运行成本,取得了一定的社会与环保效益。具体工作总结如下: 1、先后利用设备大修时间,对A线机头除尘极线、极板整体更换;气流分布梭,膨胀节更换;振打锤校正,阳极振打杆校正处理;锥形绝缘轴更换;顶部大梁支撑架检查变形校正脱焊或更换;电场漏风漏水位置处理;卸灰系统也用了有效的处理措施。对B线机头进行了极板极线的校正;振打锤校正,阳极振打杆校正处理;电场漏风漏水位置处理;卸灰系统也用了有效的处理措施。通过两次大修,从一定程度上提高了除尘电场内部构造的精确度,控制了漏风现象,提高了局部烟气温度,防止二次扬尘。
2、恢复灰斗加热器,提高灰斗温度,防止粉尘在灰斗内结露、受潮而板结影响下灰。
3、强化卸灰管理,确保每天将灰斗内积灰卸空,这样保证灰斗内积灰及时清除,防止托电场,造成电场短路无法正常运行。 4、加强除尘设备的管理。制定合理的操作规范和执行制度;对除尘器运行情况进行随时监视、记录,如有异常随时采取相关措施,保证设备运行稳定;加强对烧结生产操作的管理,稳定混合料水分,减少废气温度的波动,确保烧结矿烧好烧透,使进口烟气在除尘设计要求之内。
5、原料配比进行适当的变化。对影响除尘器除尘率的矿粉进行逐步减少。另外取消除尘灰的循环再用,实践证明取消了除尘灰,烧结后续产生的粉尘中,对电除尘器除尘效率影响的重要有害元素K2O 、Na2O有了大幅度下降。
6、每次停机后,加强对电除尘内部检查,及时处理问题,并对阳极板和阴极线进行清灰,保证除尘效率。
7、整治后效果。电除尘器经过以上改造和运行、操作的调整后,漏风、堵灰、极板积灰等现象得到了明显改善,电流、电压运行也趋于正常,除尘效率得到显著提高。
以上几个因素只是随着生产出现的设备常见问题,对于原料配比的影响还需要在以后的生产、设备运行过程等多方面入手,及时处理出现的新的问题、新的故障,以便使除尘器效率更佳,创造更好的工作环境,发挥其应有的贡献,创造更大的经济效益、环保效益与社会效益。
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