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巩义市荣鑫碳素制品有限公司
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【无水炮泥成分解析】
碳化硅在泥料中配入一定数量的碳化硅其作用是为了填充主骨料颗粒之间的空隙,以形成耐火基质,利用其高熔点、耐侵蚀、高热导率、高性(硬度值达到2500kg/mm2、高温强度高、热膨胀系数小、热震稳定性好的优点,使得使泥料具有更好的抗渣性、高温结构强度和热震稳定性,可改善其抗熔渣侵蚀和抗冲刷能力。但碳化硅在高温氧化气氛中易被氧化,因此在配入泥料中使用时应给予考虑。焦炭粉,焦炭的种类不同将产生不同化学反应及其他不同特征。焦炭的特性是气孔率高、导热及导电性能好,抗渣及热震稳定性好,使铁口保持还原气氛,对SiC、碳化网络及碳素材料起保护作用,是炮泥的主要原料之一。
对于提高炮泥的抗渣铁冲刷性和抗炉渣的化学侵蚀作用以及炮泥的高温结构强度等可以在无水炮泥中加入一定量的棕刚玉。沥青作为含碳粘结剂配入泥料中,主要是帮助结合剂发挥强化效应,可以进一步起到改进泥料某些性能的作用。
【性能简介】
铁沟料:性能介绍:
在保证了产品密度大,强度高,耐冲刷,抗侵蚀,不粘渣,易施工,通铁量大,寿命长等特点时,还使产品具备了 烘烤时间短,排气性好,快干,不炸裂等特点,大大缩短了修沟时间,避免了因出铁沟的周转而影响炼铁生产。
【理化指标】
大型高炉出铁沟浇注料\预制
指标 化学成份(%) 体积密度g/cm3 抗折强度MPa 耐压强度MPa
110℃×24h 1450℃×3h 110℃×24h 1450℃×3h
YJ-ZGTX Al2O3≥70
SiC≥12 ≥2.90 ≥3.5 ≥6.0 ≥25 ≥50
YJ-ZGZX Al2O3≥53
SiC≥30 ≥2.80 ≥3.5 ≥6.0 ≥20 ≥40
YJ-TG Al2O3≥5
SiC≥7 ≥2.45 ≥3.0 ≥5.0 ≥20 ≥40
YJ-ZG Al2O3≥45
SiC≥12 ≥2.35 ≥3.0 ≥5.0 ≥20 ≥30
YJ -BD Al2O3≥70
SiC≥10 ≥2.80 ≥3.5 ≥6.0 ≥25 ≥50
YJ-BDTS Al2O3≥80
MgO≥5 ≥2.80 ≥5.0 ≥7.0 ≥35 ≥60
【影响无水炮泥质量的因素】
无水炮泥是高炉炼铁时用于堵塞出铁口的耐火材料.其性能优劣直接影响到高炉生产的安全与顺行。如果炮泥质量差,使用时就会产生一系列问题,如潮铁口、断铁口、浅铁口等,铁口工作恶化,降低铁口合格率,影响高炉的正常生产,甚至造成人身安全事故。因此,稳定并逐步提高无水炮泥的质量是耐火材料生产厂的首要攻关课题。今天我们就来了解一下影响无水炮泥质量的因素有哪些。
一、影响炮泥质量的配料因素
1.不同结合剂的影响
无水炮泥的结合剂主要有树脂、焦油和两者复合,表1列出了焦油和树月都洁合剂的使用性能优缺点。
2.A120,和Si02的比例
提高炮泥中A1Z0,含量,其耐火度和共熔融的温度都大幅提高,即可提高炮泥的抗侵蚀性能。
3.沥青加人量的影响
沥青分散在其他物料之间,起了润滑作用,随着沥青加人量的增加,炮泥的马夏值越来越小,大大增加了炮泥的塑性,但是增大了气孔率,炮泥的强度降低。
4.焦炭加人量的影响
焦炭作为无水炮泥的主要原料之一,具有气孔率高、导热性及导电性好的特点。高的荷重变形温度和稳定的抗渣、抗热震性能,使铁口保持还原气氛,对碳化硅、碳化网络、碳素材料起保护作用。但是随着焦炭加入量的增加,无水炮泥的强度降低较多,所以焦炭加入量有适宜的范围。
5.SiC加人量的影响
SiC具有高熔点2200℃、耐高温、耐侵蚀、高强度、高温性硬度值达2500kg/mm2、线膨胀系数小、热导率高等优点。随着SiC加入量的增大,物料间的热量分散均匀,从而减小了物料间的热应力,使得炮泥的烧后线收缩减小。所以SiC能够减少无水炮泥在使用过程中裂纹的产生,提高无水炮泥的抗热震性。
6.粉料级别的影响
以加人不同SiC粉和棕刚玉粉为例,可以看出由于粉料种类及细度不同,对炮泥的马夏值影响非常大,即炮泥的可塑性区别较大。
【无水炮泥在高炉中的应用】
高炉在处理铁口时会用到炮泥,通常用的是有水炮泥,但在钢产量较高时,此铁口炮泥较易受到渣铁的机械冲刷和化学侵蚀,造成高炉渣铁出不净,不仅影响高炉高产顺利,还容易发生出铁过程中铁口断,导致铁口跑大流引发事故。同时由于铁口潮,容易发生铁口打“火箭炮”烧伤人等事故。
无水炮泥的主要生产配料比为(%):棕钢玉15-24,碳化硅6-15,焦炭20,白泥12-16,焦油18-20。该炮泥耐压强度20Mpa,在高炉开口机开口时开口容易,而且抗冲刷性能较好。
关键成分白泥加入量过大,会造成炮泥收缩过大,从而产生裂纹,过小时,影响炮泥塑性,在炮泥加入量12%的基础上,逐渐加量,发现在烧后线变化为+0.3%,性能,此刻可塑性较高,在高温出钢时有良好微膨胀、无裂纹,有效远离了由无膨胀,有裂纹带来的窜铁、铁流不成股且伴喷溅,严重时烧坏冷却壁的危险。
关键成分低、中温烧结剂加入量大,会对稳定出铁造成影响,烧结剂的加入使炮泥在高温下生成低熔物,从而炮泥抗侵蚀能力变差,出铁时有喷溅现象。发现比例为2.5%时,处理铁口时,比有水炮泥节约25min时间,且不影响铁沟处理,出铁时,铁流稳定。
以上泥无水炮泥与同期有水炮泥相比较,高炉技术指标如下:铁口合格率上升2%,出铁正点率上升6.6%,铁量差合格率上升8%,铁口出铁减风率下降96%,每天可增加一次出铁,高炉操作安全系数也得到提高。