站内工艺及设施优化
(1)收油泵工艺流程优化。由图2可见,尽管该联合站外输污水355mg/L,但外站接到的污水含油905mg/L,zui高时达到5000mg/L,主要原因是400m3污油池这部分污油进入外输污水系统造成的。收油管线的振动问题主要原因是收油泵的进出口管线不匹配,进口管线φ114,出口管线φ48,憋压严重,造成机泵振动过大,管线振裂原因分析是由于收
船底清仓油处理工艺

站内工艺及设施优化
(1)收油泵工艺流程优化。由图2可见,尽管该联合站外输污水355mg/L,但外站接到的污水含油905mg/L,zui高时达到5000mg/L,主要原因是400m3污油池这部分污油进入外输污水系统造成的。收油管线的振动问题主要原因是收油泵的进出口管线不匹配,进口管线φ114,出口管线φ48,憋压严重,造成机泵振动过大,管线振裂原因分析是由于收油泵出口管线过长,直角弯过多,流体在管道中变向过频,管道所受应力大,薄弱部位就会出现穿孔,针对这种情况将收油泵出口管线进行了优化。通过收油流程优化,机泵振动大问题得到解决。
(2)收油设备优化。原收油泵采用2台泵,1台转子泵排量为30m3/h,另1台螺杆泵排量为10m3/h,在运行过程中转子泵故障频繁,无法启运,螺杆泵排量过小,影响老化油回收,因此将转子泵优化为单螺杆泵,排量为30m3/h。
由于变压器油中氧分子O2是一个不饱和的化合物,它不需经过解离成原子而直接用整个分子去同被氧化的物质相结合而生成过氧化物。乙方负责所有设备、管线连接、电气设备以及配套公用工程的安装及调试。这种过氧化物是极不稳定的,它会进一步去氧化其它难以氧化的物质,这种过氧化作用发生时,氧分子中的一个链断开而生成活性基,这种活性基与其它物质接触时则发生自动氧化反应。生成过氧化物,新生成的过氧化物AO2可起分解作用,生成醇、醛、酮、酸。
污染的含油污水环境越来越严重。多种含油污水源使污水的类型和性质变得非常复杂,其处理一直是一项艰巨的任务。随着我矿yuan油的连续开发,目前的综合含水已经在92%以上,根据Ostwald乳化液转相理论,含水率74%是乳化液内相的zui大可能值,超过74%将导致乳状液转相。早在20世纪80年代,油脂废水引起的环境污染严重性就受到高度关注。在这种情况下,形成了与此相关的各种含油污水处理设备和处理技术,并且还开发了各种处理技术。下面,我们从含油废水的来源,危害和主要处理方法分析含油废水。要详细分析含油废水的来源和危害,重新思考,不断优化和改进含油污水的处理工艺,科学地采用含油污水的关键处理技术,真正解决含油污水处理的技术难题。让我们加强环保意识,保护我们所依赖的绿色家园,积极推动我们的可持续发展战略。
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